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优化冷轧带钢退火工艺提高退火能力.pdf
2003年全国冷轧板带生产技术研讨会论文集
优化冷轧带钢退火工艺,提高退火能力
王江海
(武钢集团海南有限责任公司)
l选题理由
冷轧带钢罩式退火炉是以堆垛的形式对钢卷加热和冷却,以达到再结晶光亮退火的目的。武钢
集团海南有限责任公司现有全氢罩式炉8座,担负着全厂普板的退火任务。由于生产品种多,生产
周期长,产量压力大,成为影响生产能力的“瓶颈”。针对上述问题技术部门与车间一起进行工艺试
验,为此成立攻关小组,通过对退火工艺进行优化来缩短退火周期,提高产能。
2现状调查
攻关小组对生产情况进行调查
2.1与德国Spring钢厂SPCC规格产品退火情况比较(如表1所示)
表1
l 生产厂家 钢卷数 垛重(吨) 规格 加热能力(吨川、时) 加热时间(小时)
5 70~75 1.oxl000 368 18
l德国Spring钢l一
l武钢海南公司 4 65~74 l oxlooo 322 20.5
通过表1发现海南公司罩式炉加热时间比德国Spring钢厂多2小时左右,加热能力小0,4吨,,J、
时左右。
2.2海南公司工艺设备条件限制:由于没有脱脂线,采用毛化后送罩式炉退火,带钢表面残留乳化
液较多,退火钢卷为了防止“黑带”出现,只能加大氢气吹扫量,平均吨钢消耗氢气约5.86m3,
导致氢气用量过大,影响生产的顺利进行。
3目标确定(图1)
22
图1攻关前、后目标值变化图
通过上述调查分析,鉴于公司质量目标,确定攻关达到以下目标值
3.1提高退火能力,平均加热时间减少2小时;
3.2减少氨气消耗,吨钢消耗降低10%以上。
4原因分析
根据生产情况,我们做了原因分析图(见图2)。
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人 机
退火
能力
不足
料 法
图2退火能力不足因果分析图
5要因确认
针对以上四种因素,我们进行了要因重要度分析f见表2)。
表2
重要度
支配性因素 支配性因素展开
A B C
退火温度过高 ●
法 400℃保温平台时间长 ●
出炉温度低 ●
钢卷卷取不齐 ●
料 装炉量小 ●
品种多,需配炉 ●
设备故障多
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