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优化冷轧带钢退火工艺提高退火能力.pdf

2003年全国冷轧板带生产技术研讨会论文集 优化冷轧带钢退火工艺,提高退火能力 王江海 (武钢集团海南有限责任公司) l选题理由 冷轧带钢罩式退火炉是以堆垛的形式对钢卷加热和冷却,以达到再结晶光亮退火的目的。武钢 集团海南有限责任公司现有全氢罩式炉8座,担负着全厂普板的退火任务。由于生产品种多,生产 周期长,产量压力大,成为影响生产能力的“瓶颈”。针对上述问题技术部门与车间一起进行工艺试 验,为此成立攻关小组,通过对退火工艺进行优化来缩短退火周期,提高产能。 2现状调查 攻关小组对生产情况进行调查 2.1与德国Spring钢厂SPCC规格产品退火情况比较(如表1所示) 表1 l 生产厂家 钢卷数 垛重(吨) 规格 加热能力(吨川、时) 加热时间(小时) 5 70~75 1.oxl000 368 18 l德国Spring钢l一 l武钢海南公司 4 65~74 l oxlooo 322 20.5 通过表1发现海南公司罩式炉加热时间比德国Spring钢厂多2小时左右,加热能力小0,4吨,,J、 时左右。 2.2海南公司工艺设备条件限制:由于没有脱脂线,采用毛化后送罩式炉退火,带钢表面残留乳化 液较多,退火钢卷为了防止“黑带”出现,只能加大氢气吹扫量,平均吨钢消耗氢气约5.86m3, 导致氢气用量过大,影响生产的顺利进行。 3目标确定(图1) 22 图1攻关前、后目标值变化图 通过上述调查分析,鉴于公司质量目标,确定攻关达到以下目标值 3.1提高退火能力,平均加热时间减少2小时; 3.2减少氨气消耗,吨钢消耗降低10%以上。 4原因分析 根据生产情况,我们做了原因分析图(见图2)。 -52· !!塑竺竺里鲨塾塑堂竺兰垫查竺塑室笙塞塞 人 机 退火 能力 不足 料 法 图2退火能力不足因果分析图 5要因确认 针对以上四种因素,我们进行了要因重要度分析f见表2)。 表2 重要度 支配性因素 支配性因素展开 A B C 退火温度过高 ● 法 400℃保温平台时间长 ● 出炉温度低 ● 钢卷卷取不齐 ● 料 装炉量小 ● 品种多,需配炉 ● 设备故障多

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