电厂机组A级检修电气一次专业修前分析.docx

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2021年6号机组A级检修修前分析 (电气一次专业) 一、设备及系统概述 1. 220kV系统开关站布置在5号机主厂房A列柱外5号冷却塔西侧,220kV电气接线为扩大单元制接线,220kV配电装置采用GIS封闭式组合电器。机组以发电机-变压器组扩大单元方式接入厂内220kVGIS组合电器--220kV洛226接入陡沟220kV变电站。 2.6号主变由广州西门子变压器有限公司生产的三相一体变压器,型号为SFP-370MVA/220kV。额定电压242kV,接线组YN,d11(减极性),高压套管3只,低压套管3 只,冷却方式ODAF,无励磁调压。发变组采用扩大单元接线5、6号机出一回220kV线路至牡丹变。主变冷却器冷却风布置在主变压器高压侧,共计四组,主变冷却器采用模块风冷控制电源,每组冷却器配置一台模块电源,因模块电源内部散热原因,造成主变风冷模块控制柜运行时温度偏高,计划本次检修时进行变压器风冷模块控制柜内部散热风机进行检查,同时,针对主变中性点接地引下线有部分油漆老化,需要结合机组检修中进行。 3. 6号发电机由哈尔滨电机厂生产的QFSN-320-2型3200MW三相交流隐极式同步发电机。发电机出口电压为20kV,额定电流:10868A,发电机中性点经接地变压器接地。发电机励磁采用“机端变压器--静止可控硅整流的自并励励磁系统”,其电源取自发电机出口。发电机采用密闭循环通风系统――水氢氢方式:定子绕组采用水内冷,转子绕组为气隙取气铣孔斜流氢内冷,铁芯和结构件为氢表面冷却。采用定转子相匹配的“四进五出”径向多流式通风系统。两组冷却器分别置于汽、励两端罩的上方,冷却水源取自开式水系统。发电机机座为整体式,机座内腔沿圆周方向均布18根弹性定位筋,构成机座和铁芯间的弹性支撑结构。以此来减小发电机运行时,由定、转子铁芯间的磁拉力在定子铁芯中产生的倍频振动对机座的影响。出线瓷套为水内冷,转子绕组氢内冷、定子铁芯及端部结构件为氢表面冷却。发电机由320MW汽轮机直接拖动,旋转方向从汽轮机端看为顺时针方向旋转。 4.6号高厂变为特变电工衡阳变压器有限公司生产的SFF9---CY--50000/20型变压器。 5. 6kV Ⅷ、Ⅸ段:开关柜型号:KYN28A-12,开关柜壳体生产厂家为广东明阳开关设备有限公司生产中压开关柜,真空断路器型号:ABB VD4M1212-40,真空接触器型号:ABB V7型真空接触器。 6. 6kV电动机系统:6号机设置为单汽泵,配置1台汽泵前置泵电机;电机功率:630kW,上海电机股份有限公司;电动给水泵2台,电机功率:5500kW;循环水泵2台,电机功率:1800kW,循环水泵电机夏季、冬季运行方式差别较大分高低速方式运行;凝泵3台,电机功率:450kW;磨煤机电机3台,功率1250 kW;一次风机电机2台,功率1250 kW;送风机电机2台,功率710 kW;引风机电机2台,功率3550 kW。 7.380VPC配电段开关柜厂家为深圳低压开关柜厂,内配置的开关为:ABB E型断路器,MCC配电段开关柜厂家为厂家为深圳低压开关柜厂,内配置的开关为:ABB 断路器 8. 机组上次A修时间为2013年9月12日,共55天。 二、运行分析 1、6号发电机 2020年8月3日20时15分,6号发电机满出力运行,查阅最大有功301MW,无功109Mvar,定子电流9.02kA,励磁电压238V,励磁电流2143A,高厂变有功20.3MW,定子三相电流、电压平衡,负序电流、零序电压均在规定范围内,对应发电机最高冷氢温度46℃。 2020年1月30日03时50分,6号发电机进相运行,查阅有功140MW,吸收系统无功22Mvar,定子电流4.5kA,厂用母线最低电压6.0kV,发电机进相运行期间发电机定子铁芯最高点温度69℃,在规定范围内。 夏季环境温度高,6号发电机冷氢温度经常出现超过48℃现象,因冷却塔填料老化原因,造成填料塑料碎片对发电机氢气冷却器进水管处堵塞,影响氢冷器冷却效果和主机安全运行,建议大修期间,对氢气冷却器检修检查。 6号发电机运行中计算每日漏氢量约10m3~12m3。 2、6号主变 2020年8月3日20时15分,6号发电机满出力运行,查阅6号主变最大有功280MW,主变绕组最高温度82℃,冷却器三组运行,上层油面最高温度73℃,均在规定范围内。 存在问题1:夏季环境温度高,6号发电机冷氢温度经常出现超过48℃现象 处理措施:检修发电机氢气冷却器 责任人:剧里洋、某 存在问题2:夏季大负荷,6号发电机氢气湿度时常超标或临界状态 处理措施:检修发电机氢气干燥器 责任人:剧里洋、某 存在问题3:6号发电机漏氢量超标 处理措施:排查并处理6号发电机内部氢气漏点 责任人:剧里洋、某 存在问题3:6号柴油发电机

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