PCB钻孔遇到的问题点.docxVIP

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
线路板在生产过程中钻孔遇到的问题 一、为什么孔内玻纤突出(Fiber Proturusion in Hole)? 1. 可能原因:退刀速率过慢 对策:增快退刀速率。 2. 可能原因:钻头过度损耗 对策:重新磨利钻尖,限制每只钻尖的击数,例如上线定位1500击。 3. 可能原因:主轴转速(RPM)不足 对策:调整进刀速率和转速的关系到最佳的状况,检查转速变异情况。 4. 可能原因:进刀速率过快 对策:降低进刀速率(IPM)。 二、为什么孔壁粗糙(Rough hole walls)? 1. 可能原因:进刀量变化过大 对策:维持固定的进刀量。 2. 可能原因:进刀速率过快 对策:调整进刀速率与钻针转速关系至最佳状况。 3. 可能原因:盖板材料选用不当 对策:更换盖板材料。 4. 可能原因:固定钻头所使用真空度不足 对策:检查钻孔机台真空系统,检查主轴转速是否有变异。 5. 可能原因:退刀速率异常 对策:调整退刀速率与钻头转速的关系至最佳状况。 6. 可能原因:针尖的切削前缘出现破口或算坏 对策:上机前先检查钻针情况,改善钻针持取习惯。 三、为什么孔形真圆度不足? 1. 可能原因:主轴稍呈弯曲 对策:更换主轴中的轴承(Bearing)。 2. 可能原因:钻针尖点偏心或削刃面宽度不一 对策:上机前应放大40倍检查钻针。 四、为什么板叠上板面发现藕断丝连的卷曲形残屑? 1. 可能原因:未使用盖板 对策:加用盖板。 2. 可能原因:钻孔参数不恰当 对策:减低进刀速率(IPM)或增加钻针转速(RPM)。 五、为什么钻针容易断裂? 1. 可能原因:主轴的偏转(Run-Out)过度 对策:设法将的主轴偏转情况。 2. 可能原因:钻孔机操作不当 对策: 1) 检查压力脚是否有阻塞(Sticking) 2) 根据钻针尖端情况调整压力脚的压力。 3) 检查主轴转速的变异。 4) 钻孔操作进行时间检查主轴的稳定性。 3. 可能原因:钻针选用不当 对策:检查钻针几何外型,检验钻针缺陷,采用具有适当退屑槽长度的钻头。 4. 可能原因:钻针转速不足,进刀速率太大 对策:减低进刀速率(IPM)。 5. 可能原因:叠板层数提高 对策:减少叠层板的层数(Stack Height)。 六、为什么空位不正不准出现歪环破环? 1. 可能原因:钻头摇摆晃动 对策: 1) 减少待钻板的叠放的层数。 2) 增加转速(RPM),减低进刀速(IPM)。 3) 重磨及检验所磨的角度与同心度。 4) 注意钻头在夹筒上位置是否正确。 5) 退屑槽长度不够。 6) 校正及改正钻机的对准度及稳定度。 2. 可能原因:盖板不正确 对策:选择正确盖板,应选均匀平滑并具有散热与钻针定位功能者。 3. 可能原因:基板中玻璃布的玻璃丝太粗 对策:改用叫细腻的玻璃布。 4. 可能原因:钻后板材变形使孔位偏移 对策:注意板材在钻前钻后的烘烤稳定。 5. 可能原因:定位工具系统不良 对策:检查工具孔的大小及位置。 6. 可能原因:程序带不正确或损毁 对策:检查城市带及读带机。 七、为什么孔径有问题,尺寸不正确? 1. 可能原因:用错尺寸的钻头 对策:钻头在上机前要仔细检查并追究钻机的功能是否正确。 2. 可能原因:钻头过度损伤 对策:换掉并定出钻头使用的对策。 3. 可能原因:钻头重磨次数太多造成退屑槽长度不够 对策:明订钻头使用政策,并检查重磨的品质。 4. 可能原因:主轴损耗 对策:修理或换新 八、为什么胶渣(Smear)太多? 1. 可能原因:进刀及转速不对 对策:按材料性质来做钻孔及微切片试验以找出最好的情况。 2. 可能原因:钻头在孔中停留时间太长 对策: 1) 改变转速计进刀速以减少孔中停留时间。 2) 降低叠板的层数。 3) 检查钻头重磨的情况。 4) 检查转速是否减低或不稳。 3. 可能原因:板材尚彻底干固 对策:钻孔前基板要烘烤。 4. 可能原因:钻头的击数使用太多 对策:减少钻头使用的击数,增加重磨频率。 5. 可能原因:钻头重磨次数太多,以致退屑槽长度不够 对策:限定重磨次数,超过则废弃之。 6. 可能原因:盖板及垫板有问题 对策:改换正确的材料。 九、为什么孔壁有纤维突出? 1. 可能原因:钻头退刀速太慢 对策:增加退刀速率。 2. 可能原因:钻头受损 对策:重磨及限定钻头使用政策。 3. 可能原因:钻头有问题 对策:按钻头条件的改变以及孔壁微切片检验的配合,找出合适的条件。 十、为什么内层铜箔出现钉头? 1. 可能原因:钻头退刀速太慢 对策:增加钻头退刀速度。 2. 可能原因:切屑量(Chip Load亦即进刀量) 不正确 对策:对不同材料做不同的切屑量的试验,以找出最正确的排屑情况。 3. 可能原因:钻头受损 对策: 1) 重磨钻头并定出每

您可能关注的文档

文档评论(0)

Se7en + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档