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#3机主机#1、#2轴瓦温度高情况说明
3号机大修前运行期间,出现主机#1、#2轴瓦轴瓦温度过高情况。3号机大修前负荷560MW时,#1轴瓦温度109°C,#2轴瓦温度108°C;大修后负荷560MW时,#1轴瓦温度113°C,#2轴瓦温度116°C,轴瓦振动正常。在同一工况下#1瓦比修前高4°C,#2瓦比修前高8°C。结合检修数据进行分析情况如下:
大修后轴瓦温度
大修后轴瓦振动
一、3号机汽机大修轴系主要检修数据统计。
1、轴系中心(单位:mm)
部位
端面
圆周
上下
左右
上下
左右
中低对轮中心
全缸
标准值
0
0
高压转子低0.76 mm
0
修前半缸
上张口0.035mm
左张口0.035mm
高压转子低0.98mm
低压转子偏左0.10mm
修后半缸
上张口0.005mm
左张口0.015
高压转子低0.83mm
0
修后全缸
上张口0.017mm
左张口0.01
高压转子低0.78mm
高压转子偏左0.025mm
低低对轮中心
全缸标准值
上张口0.14mm
0
A低压转子高0.01mm
0
修前半缸
上张口0.12mm
0
A转子低0.20
A转子偏右0.17mm
修后半缸
上张口0.17mm
左张口0.03mm
0
A转子偏右0.025mm
修后全缸
上张口0.15mm
左张口0.003mm
0
A转子偏右0.02mm
备注:轴系中心数据在合格范围内。
2、#1、#2轴颈锥度、椭圆度测量数据(单位:mm)
#1瓦轴颈
序号
位置
截 面
1——5
2——6
3——7
4——8
椭圆度
□
A——A
380.95
380.95
380.95
380.95
0
□
B——B
380.95
380.95
380.94
380.95
0.01
□
C——C
380.93
380.93
380.93
380.94
0.01
□
不柱度
0.02
0.02
0.02
0.01
#2瓦轴颈
序号
位置
截 面
1——5
2——6
3——7
4——8
椭圆度
□
A——A
431.88
431.89
431.88
431.89
0.01
□
B——B
431.88
431.88
431.88
431.88
0
□
C——C
431.86
431.87
431.87
431.87
0.01
□
不柱度
0.02
0.02
0.01
0.02
备注:轴颈椭圆度锥度在合格范围内。
3、#1、#2轴瓦相关数据(单位:mm)
轴承编号
顶部间隙
瓦枕球面间隙
#1轴承
标准
0.45~0.60
修前值
0.73
修后值
0.71
#2轴承
标准
0.51~0.66
修前值
0.63
修后值
0.70
4、各轴颈扬度测量(单位:mm/m)
修前
状态位置
#1轴颈
#2轴颈
#3轴颈
#4轴颈
#5轴颈
对轮解体前
前扬0.48
前扬0.10
前扬0.15
后扬0.07
后扬0.10
对轮解体后
前扬0.52
前扬0.08
前扬0.15
前扬0.03
后扬0.15
修后
状态位置
#1轴颈
#2轴颈
#3轴颈
#4轴颈
#5轴颈
对轮连接前
前扬0.43
前扬0.16
前扬0.14
后扬0.03
前扬0.33
对轮连接后
前扬0.47
前扬0.12
前扬0.16
后扬0.055
前扬0.34
二、3号机A修#1、#2轴瓦检修经过:
1、#1轴瓦
翻出下瓦,检查#1轴瓦下瓦正底部接触过重,着色检查瓦块无脱胎、裂纹现象,鉴于机组运行时轴瓦温度高,对下瓦进油楔进行修刮,深度由原来的0.15mm修刮至0.25mm(倾斜顺滑修刮)
着色检查瓦块无脱胎、裂纹现象
#1轴瓦下瓦正底部接触过重 进油楔进行修刮
2、#2轴瓦
翻出下瓦,检查#2轴瓦下瓦正底部接触过重,着色检查瓦块无脱胎、裂纹现象,鉴于机组运行时轴瓦温度高,对下瓦进油楔进行修刮,深度由原来的0.15mm修刮至0.25mm(倾斜顺滑修刮)。
#2轴瓦着色检查瓦块无脱胎、裂纹现象 #2轴瓦下瓦正底部接触过重
对进油楔进行修刮
三、按照电厂集团专家组二十五项反措中的整改建议大修时对#1、2#轴瓦进行检查。#1、2#轴瓦金检乌金没有问题,大修时已对瓦的间隙、紧力重新稍作调整;#1轴承顶部间隙调整到0.71mm,#2轴承顶部间隙调整到0.70mm;对#1、#2瓦可倾瓦块的油楔进行修刮,#1瓦油楔深度由原来的0.15mm修刮至0.25mm,#2瓦油楔深度由原来的0.10mm修刮至0.25mm;#1、#2轴瓦进油节流孔进行检查无异常;各轴系中心按设计标准调整。
四、3号机2021.2.10临修#1、#2轴瓦检修经过:
经厂家现场分析,轴颈与瓦块乌金接触问题可能是#1、#2支撑
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