液压道岔挤脱器挤脱故障判断处理.docx

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液压道岔挤脱器挤脱,道岔失去表示。

故障现象:排列进路或操纵某道岔时,道岔可以转换完毕,控制台定反位表示灯均无显示,过30s后,挤岔电铃鸣响。

确认故障设备:室内单操道岔进行试验,检查道岔是否可以转换,是否可以给出相应的表示。

故障判断:根据五个关键点可以判定道岔已经挤脱:

在道岔转换中观察副机的尖轨与基本轨密贴是否有1cm以上缝隙;(见图2)

液 压主机

液 压

主机

副机

平时应处于密贴状态,挤

脱后出现1cm以上间隙

(图2)

与室内联系好,打开副机盖,检查副机缺口是否有较大变化(5mm)以上;

检查副机锁闭铁是否发生(一般向着钢轨方向)偏离位移,不是处于中间位置;

检查挤脱器顶杆是否向上顶起(约3~5mm)

检查自动开闭器动接点下部的锁闭铁顶杆向上顶起(约5~15mm)(如图3所示)

挤脱器顶杆

挤脱器顶杆

上移3~5mm

锁闭铁顶杆上

移5~15mm

正常的锁

闭铁顶杆

锁闭铁顶杆斜槽

锁闭铁位移方向

(图3)

挤脱后的修复:

根据上述五点(特别是第五点)综合判断道岔确实被挤脱(机车车辆轮对逆向挤脱除外)然后按下列程序进行修复:

首先,要将道岔操至四开位置。具体方法是:操纵道岔,尖轨与基本轨四开时,迅速拉下安全接点;

道岔电机停止转动后,观察副机密贴调整螺栓与袖套两侧有无间隙;(见图4)

必须有缝隙

必须有缝隙

必须有缝隙

(图4)

使用250小扳手,将液压站内小电机向无缝隙的一端扳动,直至副机密贴调整螺栓与袖套两侧均有缝隙,两条尖轨的反弹力均消除,定位锁闭块和反位锁闭块都进入油缸推板的凹槽内,而且,两锁闭块与锁闭铁、油缸顶铁都无硬性接触0(.5有mm左右间隙),使

道岔处于完全解锁状态(;见图5)

正常时锁闭铁的梯形凹

正常时锁闭铁的梯形凹

槽处于挤脱器中间

定位键

锁闭铁顶杆斜槽

动作杆

锁闭块

锁闭块

油缸推板凹槽

油缸推板顶铁

然后,才能使用300或450扳手,拆开挤脱杆上的开口销,拧开挤脱器压盖螺丝(拧开时记住压盖螺丝原先位置),将挤脱杆及碟型弹簧照原样取出,放置在安全位置,以防散落;

观察锁闭铁上的梯形凹槽是否处在挤脱器的中间位置,如锁闭铁上的梯形凹槽不在中间,则说明道岔已经挤脱;(见图3)

用螺丝刀或其它工具将锁闭铁拨回中间位置,即将锁闭铁的凹槽放置在挤脱器的中

间位置,然后,将挤脱杆及碟型弹簧照原样放入挤脱器内(注意挤脱器的定位块上有缺口要对准挤脱器内的定位键)使碟型弹簧完全落入挤脱器内后,将压盖螺栓用手拧紧,再用扳手拧至原先位置(如果没记住原先位置,可在手拧紧后再用扳手拧三~五圈),然后操纵道岔进行试验,确认定反位有表示,说明道岔已经恢复正常。

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