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54 轻金属 2003年第2期
·炭素·
残极在炭素生产中的再利用
杨凯长,尼云泉
(山东铝业股份公司电解铝厂,山东淄博255051)
摘要:从残极的性质、残极的破碎方法、残极的返回生产流程掺配方法、残极的添加比例等方面进行详细的论述。为预焙
阳极炭块生产厂家合理的利用残极,提高预焙阳极质量.降低生产成本提供参考。
关键词:残极;预焙阳极;掺配
中图分类号:TM242文献标识码:B文章编号:1002~1752(2003)02一0054—02
山东铝业股份公司电解铝厂80kA预焙槽自煅烧焦的理化性质相似,因此采用由阳极糊中碎系统
1999年10月份投产以来,厂房环境明显得到改善,将残极、焙烧废品返回炭素生产流程。
烟气净化费用降低,各项指标都好于自焙槽,原铝直 各大预焙槽铝厂炭素厂在建设初期就决定将残
流电耗13680kwh/t—A1,原铝交流电耗15150kwh/极、焙烧废品返回炭素生产流程中的中碎工序,因此
t—Al,电流效率91.7%。由于电解铝生产过程中预在设计过程中就配备残极、焙烧废品破碎、筛分、配料
焙阳极的实际利用率约为80%,每年将产生3480t残流程和设备。而我厂初期设计是专门生产阳极糊产
极。因我厂残极再处理利用系统没有建设造成大量 品,从破碎、筛分、配料设备就没有考虑残极、焙烧废
积压,占用大面积的场地,对环境造成污染。外售仅 品返回炭素生产流程。因此结合我厂炭素生产工艺
能作为燃料使用,每吨价格约为400元。由于我国现 特点采用残极、焙烧废品与煅烧焦按比例掺配的方
有的焙烧设备的特性决定预焙阳极焙烧合格率仅达 式,首先进行混合后形成混合料进入中碎大对辊破碎
到94%~96%,按我厂的产能又将产生750t/a的焙机。但我厂的大对辊破碎机的型号是西750×
烧废品。而残极和焙烧废是良好的炭素制品生产原
料,生预焙阳极中的沥青经过1200℃的焙烧形成沥
青焦具有比石油焦高的机械性能,同时还具有气孔率
低的特性。预焙阳极和阳极糊生产过程中如加入残 必须经过预先破碎后才能进入中碎系统。
极和焙烧废能够提高炭素制品的耐压强度,部分炭素
2 残极、焙烧废品破碎方式
生产厂家还采用加入部分沥青焦的方式增加炭素制
品的机械强度。为充分利用预焙槽所产生的残极和 初期选择锤式破碎机将残极进行破碎,由于锤式
焙烧废品,经论证提出了将残极、焙烧废品破碎后返 破碎机本身的特性决定其具有过破碎性,最终导致破
回阳极糊生产流程再利用。 碎的残极粒度太细,最大颗粒直径小于10mm,经过
筛分小于1mm料含量达到50%以上,该粒度分布的
1 残极返回炭素生产流程的方法确定 残极进入中碎流程后出现物料不平衡的难题,小于
残极、焙烧废品可与煅前焦进行掺配后进入阳极 工作不能正常进行。
糊煅烧工序进行重新煅烧返回炭素生产流程,但残 为保证破碎残极物料粒度和中碎流程的物料平
极、焙烧废品材料都是经过煅烧和焙烧的物料,再进 衡,我们对一级破碎方式进行改进,采用简易设备进
入煅烧工序,造成煅烧炉相对产能降低,从而增加炭
素制品的生产成本。并且残极、焙烧废品的真密度达 行二级破碎。
到2.039/cm3以上、挥发分含量达到0.45%以下,与
收稿日期:2002一06—28
万方数据
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2003年第2期 杨凯长,尼云泉:残极在炭素生产中的再利用
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