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一、实验前的准备 2、压机的检修 压缩机站3#和7#压机进行了大的检修、对压机的油泵更换了密封圈,对阀门也进行了检查,在减少系统漏率上做了大量工作,实验前对压机组进行加压检漏,通过气柜测漏气量,处于比较好状态。 3、真空系统检查 机械泵换油,真空预抽 二、实验运行阶段 通过前期的精心检修,低温系统的降温阶段还是比较顺利的,但是由于制冷机系统机器老化、整个机器处于超期服役的状态,在运行过程中还是出现了一些问题: 丢气 水环泵故障 膨胀机故障 三、故障抢修 检漏 在降温接近到位时,我们发现了系统丢气,在发现问题后,对整个低温系统(压机、干燥器、测量仪表、纯化器、地沟传输管、制冷机)等进行地毯式的检漏,在制冷机的两处接头发现了比较大的问题,主要原因由于低温密封圈收缩所致,处理后,漏气率大幅降低。 三、故障抢修 膨胀机故障 4#膨胀机故障,故障原因:进气阀部件严重磨损,出气阀密封面损坏, 机器回温,将膨胀机吊出,经过一天的紧张维修工作,重新恢复降温 四、有待解决的问题 1、 水环泵要有备份,水环泵的正常工作,可以大大提高制冷机的制冷能力,减轻膨胀机的压力 2、解决4#膨胀机进气阀部件易磨损的问题,要找到能耐低温又耐磨的材料和低温下的密封材料 3、1#制冷机测量仪表的改造问题,有的仪表已使用20-30年,没有配件,是否改造取决于HT-7还将运行的时间。 本轮实验从2月13日开始降温至4月9日早晨收气结束,低温开机历时57天。 氦气消耗1450立方,平均每天消耗约25.4立方米,找到漏点后日均消耗约15立方米;液氮消耗660立方,平均每天消耗约11.5立方。(以上统计包括2#制冷机在这期间的气体消耗,2#制冷机在这期间共运行23天,完成了五对电流引线的实验) 六、实验运行总结 系统安全可靠稳定地运行,运行人员具有较强的责任心 在保证不影响HT-7运行的情况下,实现二台制冷机同时安全运行,完成了5对电流引线的实验 系统出现故障时,发现及时,组织人员加班加点进行抢修,努力把影响降到比较低的一个水平 系统漏气排除后,漏率保持在一个较低水平 谢谢! * 2008年HT-7春季实验低温系统运行总结 一、实验前的准备 二、实验运行阶段 三、故障抢修 四、有待解决的问题 五、运行期间用气情况 六、实验运行总结 CASIPP CASIPP 一、实验前的准备 1、膨胀机的检修: 对4台膨胀机的进气杆的密封圈全部进行更换,减少氦气丢失 将4台膨胀机全部调出,检查了连杆是否脱落,活塞、机头轴承等 2#膨胀机曲柄轴因轴承损坏而磨损严重,将备用机头的曲柄拆下进行更换 CASIPP CASIPP CASIPP CASIPP 水环泵故障 这次实验中,水环泵轴承共坏了两次,第一次是电机轴承磨损,这次维修历时1.5小时(15:30~5:00)。 第二次为水环泵本身轴承,维修过程中遇到了非常大的困难,设配使用年限过长,还是俄罗斯的水环泵,零件生锈,没有图纸、没有合适工具等。通过大家的共同努力,这次维修历时6个多小时的连续作战,及时恢复水环泵工作。 CASIPP 三、故障抢修 运行中发生的问题,都是设备陈旧,部件磨损严重等原因所至,俄罗斯制冷机的许多零部件的备件早已完,国内无法找到合适的替代品。加强维护和保养,尽可以延长设备使用寿命 CASIPP 三、故障抢修 CASIPP 五、运行期间用气情况 CASIPP CASIPP CASIPP 六、实验运行总结 优秀人员推荐 吴克平 业务 骨干,全程参加运行,加班加点参加检漏和 4#膨胀机的维修 王唯权 压机带班,工作负责,积极参加抢修 * * * *
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