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300MW锅炉机组燃烧调整及优化
关键词: ?锅炉?燃烧?优化
300MW锅炉机组燃烧调整及优化
[摘要]本文叙述了国电宣威发电有限责任公司锅炉运行中出现的问题,针对出现的问题进行了分析并采取了措施,对取得的成果进行分析总结。
[关键词] 锅炉 燃烧 优化 调整
一、 概述
1、 锅炉简介:武锅WGZ1025/18.24-4型锅炉为亚临界、一次中间再热、自然循环、固态排渣炉,设计燃烧劣质贫煤,实际运行中煤质较设计值还要差,其特点为低挥发份、低热值、高灰份。燃烧方式为水平浓淡、直流燃烧器四角布置,20只一次风喷口分五层布置,制粉系统为正压冷一次风直吹式,配五台HP863-C型中速磨煤机和9224电子称重给煤机;油燃烧器为机械雾化,油枪出力1.6吨,12只3层布置,点火系统还配有烟台龙源电力技术有限公司生产的等离子点火器。
2、 锅炉主要设计参数:
锅炉最大蒸发量:1025t/h
锅炉额定蒸发量:903t/h
过热蒸汽压力:17.45Mpa
过热蒸汽温度:541℃
再热蒸汽进口压力:3.82 Mpa
再热蒸汽出口压力:3.62 Mpa
再热蒸汽进口温度:321.9 Mpa
再热蒸汽出口温度:541℃
给水温度:278℃
冷风温度:23.3℃
排烟温度:128.9℃
炉膛容积热负荷:88kW/m3
炉膛截面热负荷: 4.3MW/m2
炉膛尺寸:13.76*13.3m
锅炉效率:92.67%
3、 锅炉煤种为宣威本地的劣质烟煤,主要特性如下表
项 目
符 号
单 位
设计煤种
校核煤种 1
校核煤种 2
全水分
Mt
%
6.2
7.50
5.35
分析基水分
Mad
%
1.14
1.39
1.09
灰分
Aar
%
35.1
39.25
31.5
挥发分
Vdaf
%
27.96
28.82
26.11
高位发热量
Qgr.ar
MJ/kg
20.31
17.98
22.06
低位发热量
Qnet.ar
MJ/kg
19.54
17.58
21.42
碳
Car
%
49.91
44.16
55.29
氢
Har
%
3.03
2.97
2.9
氧
Oar
%
4.61
5.05
3.87
氮
Nar
%
0.87
0.83
0.79
全硫
St.ar
%
0.38
0.31
0.41
硫化铁硫
Sp.ar
%
0.22
0.07
0.20
硫酸盐硫
Ss.ar
%
0.01
0.02
0.02
有机硫
So.ar
%
0.15
0.25
0.19
可燃硫
Sc.ar
%
0.28
0.24
0.30
哈式可磨系数
HGI
86
90
86
前苏可磨指数
BT
1.62
1.62
1.61
磨损指数
AI
mg/kg
11
二氧化硅
SiO2
%
58.94
56.36
51.13
三氧化二铝
Al2O3
%
22.43
18.9
25.31
三氧化二铁
Fe2O3
%
8.97
12.16
11.86
二氧化锰
MnO2
%
0.06
0.12
0.09
二氧化钛
Tio2
%
1.89
1.81
1.78
氧化钾
K2O
%
0.57
0.53
0.78
氧化钠
Na2O
%
0.16
0.06
0.10
氧化钙
CaO
%
3.25
3.08
3.01
氧化镁
MgO
%
1.04
1.41
0.97
三氧化硫
SO3
%
0.75
1.29
1.56
4、 灰渣特性
灰变形温度
DT
℃
1240
1190
1250
灰软化温度
ST
℃
1320
1280
1380
灰流动温度
FT
℃
1390
1320
1410
设计煤质特点为高灰分、中等发热量、中等挥发分,有轻微结焦倾向,煤灰磨损严重等。
二、 锅炉机组运行中存在的问题:
1、 入炉煤与设计煤质相差太大,低位发热量一般在17Mj/kg,较低时达15Mj/kg以下,灰分较高时达50%以上,高出设计值15%以上,入炉煤煤质差,煤质变化大,锅炉燃烧的安全稳定性下降,锅炉灭火现象时有发生。
2、 锅炉燃烧器区域有轻微结焦现象。
3、 锅炉炉膛出口两侧烟温偏差大,烟气余旋明显。
4、 磨煤机研磨部件、一次风管、等磨损严重。
5、 屏式再热器局部有过热现象。
6、 一次风机耗电率偏高,一次风管磨损严重,一次风机效率低。
三、 措施及对策:
1. 进行锅炉燃烧优化调整试验,包括冷态调整和热态调整试验。冷态调整包括一、二次风调平试验,热态优化调整在300MW、270MW、200MW、150MW负荷下进行了四个工况的调整试验,调整的内容包括炉膛/大风箱差压调整、一次风压调整、二次风量调整、配风方式调整、炉膛出口烟温偏差调整等项目。
2. 冷态一二次风调平试验:锅炉机组在冷态工况下,调整配平二次风,保证燃烧器二次风喷口处各二次风速一致;调整一次风管上的双向可调缩孔,保证各台磨煤
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