烧结法粗液连续脱硅节能技术改造.pdf

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烧结法粗液连续脱硅节能技术改造.pdf

· 16 · 轻 金 属 2003年第8期 烧结法粗液连续脱硅节能技术改造 牛利民,张 瑜 (中国铝业河南分公司,河南省 郑州 450041) 摘要:本文阐述了烧结法粗液连续脱硅技术,经过对技术方案及运行效果的对比分析和研究,找出和问题,通过技术 改造和技术创新,系统每组脱硅原液流量可 以达到 220~280m3/h。完全能够匹配年产 130万吨氧化铝的生产能力。 技术改造后的间接加热连续脱硅系统,生产稳定可靠,运行周期长。中压汽耗降低 0,14t/t—AO。二精液 A1203浓度提 高9,5g/l。 关键调:烧结法;粗液;连续脱硅;汽耗 ;技术改造;节能 中圉分类号:TFS03,25 文献标识码:B 文章编号:1002—1752(2003)08—0016—05 加热过程中以铝硅酸钠结晶析出在管道和加热器壁 1 前 言 上,形成结疤,对设备正常运行造成严重的影响,因 粗液脱硅 以往采用蒸汽直接加热脱硅工艺技 此需要脱除粗液 中的二氧化硅,精制的铝酸钠溶液 术,是拜尔一烧结混联法生产过程 中汽耗较大的工 的硅量指数(A/S)一般要求在 400以上。 序之一。为降低粗液脱硅汽耗,原郑州铝厂承担了 ‘ 烧结法粗液直接加热脱硅工艺过程是:在粗液 国家”七五”重点科技攻关项 目——间接加热连续脱 槽中加入一定量的拜尔赤泥浆 (晶种)和种分母液, 硅工业试验,经过三年多的研究和探索,研制成功一 配制成脱硅原液,由二级串联泵送入脱硅机 内进行 套处理能力为 140~160m /h的间接加热连续脱硅 直接加热脱硅,5个脱硅罐串联为一个机组,在 1#、 工业试验装置,于 1991年进行工业试验并取得成 2#罐内通入约0.8MPa的过热蒸气进行加热,把脱 功,节能效果显著。1993年获得 国家科技进步一等 硅原液加热至 160(3左右,然后依次通过后 3个罐 奖和国家发明专利授权。1994年完成推广应用设 完成后脱硅反应。脱硅料浆经过闪蒸后,由缓冲槽 计,至 1998年底,主体及配套设施工程建设全部完 出料至沉降槽,所得溢流送叶滤工序精制后即得铝 工,部分投用。近几年,由于原长铝公司科技进步和 酸钠精制液。闪蒸所得汽返 回粗液槽直接加热粗 企业管理的不断创新,氧化铝厂产量迅速增长,目前 液。 已经接近年产 130万吨生产能力。间接加热连续脱 2.2 主要技术经济指标 硅系统原设计匹配能力为年产 8O万吨氧化铝,已不 (1)新蒸汽压力:≮O.9MPa(蒸汽缓冲器); 能满足氧化铝增产 的需要,能力不足的问题逐渐暴 (2)脱硅温度 :16O~165C,脱硅时间2小时; 露出来。从实际生产情况来看,单组脱硅系统产能 (3)脱硅指数 :A/S~400; 必须提高 5O%以上才能满足生产要求。如何进一 、、(4)精液AI203浓度 :90±5g/l; 步挖掘设备潜力,使间接加热连续脱硅系统在高产 (5)脱硅汽耗:170kg/m3一原液。 情况下稳定运行,并且达到或超过设计技术经济指 2.3 粗液直接加热连续脱硅工艺存在的问题 标,成为公司广大工程技术人员技术创新的目标。 2.3.1 汽耗 高 2 粗液直接加热连续脱硅工艺

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