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物采中心压裂砂厂始建于2001年7月,2002年1月开工,现已运行10年,期间未经过任何改造,现设备陈旧,故障、能耗较高,工人劳动强度大,而且生产的石英砂浊度不能达标,因此,对砂厂设备的改造显得很有必要,下面从四个方面对对改造的可行性进行分析。
1 现状分析。
1.1 设备陈旧、故障率高、效率低下。
1.1.1 烘干炉使用多年,支撑座磨损严重,同心度偏差较大,加热内管磨损严重,转动过程中声音大、振动大,轴承、联轴器、减速箱容易损坏,导致工作效率较低。
1.1.2 加热炉出口无温度计,温度控制不均匀,使烘干炉受热不均匀,导致烘干炉故障增多。
1.1.3 洗砂机转子结构不合理,洗砂时,砂浆沿着螺旋转子向上推进过程中,轴向泄露严重,一方面降低了洗涤效率,另一方面造成部分石英砂流失。
1.2 洗砂工艺简单、石英砂浊度不能达标。
目前洗砂流程:通过一、二级洗砂机完成,没有研磨和搅拌洗涤过程,洗过的砂子表面还有部分红土,没有达到石英砂天然本色-白色透明状,所以生产的成品砂浊度不能完全达标。
1.3 能耗较高,使生产成本增加。
根据近三年砂厂的生产统计,每生产一吨成品砂,能耗如下:
1.3.1 工业用水:12吨/吨,单价按1.681元/吨计,那么水费单位成本:1.681×12=20.17元/吨
1.3.2 工业用电:单位耗电量22度,单价0.5元,那么电费单位成本:22×0.5=11元/吨
1.3.3 燃料费、维修费、劳务费、质量检测费等,合计:42.4元/吨。
三项能耗合计:20.17+11+42.4=73.57元/吨,年生产量按3000吨计算,总能耗:3000×73.57=22.071万元
2 改造的必要性。
2.1 为了保留我中心压裂砂厂网络厂商的资格。
我中心压裂砂厂是中石油勘探与生产板块压裂支撑剂网络供应商,如果因为浊度问题导致资格取消,是我油田很大的损失。
2.2 外购石英砂使我油田的勘探成本上升。
由于产品质量及产量等原因,每年需外购一批成品砂,最低单价508元(2011年价格);如果自己生产,原材料今年价格94元/吨,收率按0.75计算,能耗:73.57元/吨(见1.3.3),人力成本可不计(可按固定成本计,因为劳动力收入与砂厂产量影响不大)。
自产成品砂费用=94÷0.75+73.57=198.7元/吨
外购与自产差价=508-198.7=309.3元/吨
如果年外购量按1000吨计算,全部自己生产,那么
可节约费用=1000×309.3元/吨=30.93万元
反之,勘探成本由此最少上升30.93万元
2.3 砂厂潜力没有完全发挥出来。
由于我中心压裂砂厂年设计生产能力1万吨,实际每年加工量最多3000吨,生产能力没有完全发挥出来,如果我们产品完全合格,在满足油田需求的前提下,开拓了外部市场,年创收0.5万吨,那么每年可收益:0.5×309.3=154.65万元。
3 改造方案及预算:
3.1 对现有生产工艺流程改造:
现砂厂生产流程:原砂通过料斗→一级洗砂机→二级洗砂机→静砂区晒干→提升机→烘干炉→振动筛→提升机→成品罐。
改进措施,增加两台擦洗机,增加一套输送带、一台振动筛,取缔烘干流程(待论证)。改进后生产工艺流程:原砂通过沙斗→一级擦洗机→一级洗砂机→二级擦洗机→二级洗砂机→振动筛(保留0.4-0.8mm成品砂,大于0.8mm、小于0.4mm分离)→成品通过输送带→料场自然晒干→提升机→进成品罐。
3.2 改造具体措施:
3.2.1 自制两台擦洗机(见图1)
由于我们所购原砂表面附着一层红土,粘附力很强,仅靠洗砂机转子螺旋推进和高压水水力作用很难彻底清除,所以浊度达不到指标。现制作两台插洗机,砂浆通过漏斗进入擦洗机后,在转子带动下高速旋转产生涡流,砂浆得到充分搅拌,使砂与砂之间、砂与水之间互相研磨,表面粘土会逐渐脱落,可达到理想洗涤效果。图1 擦洗机外形图
3.2.2 洗砂机改进
现洗砂机转子叶片和轴之间有大约100mm间隙(见图2),砂浆在螺旋推进过程中,从叶片和轴中间泄露很多,降低了洗涤效率,而且流失严重。
图2 原转子局部示意图
改进方法:1)重新制作转子,把叶片和轴焊为一体,增加推进面积,,提高效率。2)洗砂机底部焊接一个受液盘,砂浆从擦洗机流出后,直接进入受液盘,砂子通过螺旋转子推进到下一级擦洗机,污泥和水流过溢流堰,从排水口流出,可防止砂子流失。(见图3)
图3 改进后的洗砂机
3.2.3 砂斗改进
砂斗使用过程中,遇到湿砂,有时卡住,流不下来,需靠人力作用才能下来,即降低了效率,又增加了劳动强度。
改进方法:砂斗出口由圆形改为簸箕口,侧面增加3组进水管,使砂子以砂浆形式从料斗流出,就不会卡住了(见图4)。
3.3 改造预算
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