氮氧车间空分及供风装置节能技术改造工程投资项目可研报告.doc

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第一章 概述 1.1 项目名称、建设单位和法人代表 项目名称:建设地点: 建设单位: 企业性质:企业 法人代表: 1.2 项目提出的背景及由来 1.3 可研报告编制的依据、和内容 可行性研究报告编制内容为:根据国家有关业建设和运行有关规范和环境保护要求,按照建设单位委托意见和国家对项目前期工作的内容要求,对的建设必要性、可行性进行分析论证;对项目方案、设备方案、、建设工期及进度提出方案意见;对项目进行初步投资估算,提出项目财务分析意见,在此基础上做出研究结论。 1.4 项目概况和主要经济技术指标 ()建设内容:Nm3/h的压缩机和相应缓冲罐,污氮加热改电加热、同时在老空分3#、4#塔位置增设二套1000Nm3/h的制氮装置。 ()工期安排 工程计划从200年月至200年月实施并完成,建设工期个月。 ()投资估算 本项目估算总投资为万元人民币,其中万元,万元。 ()资金来源 项目建设资金全部为建设单位自筹,占投资额的100%()经济效益1.5 建设单位基本情况 1.6 可行性研究的主要结论 Nm3/h的压缩机和相应缓冲罐,污氮加热改电加热、同时在老空分3#、4#塔位置增设二套1000Nm3/h的制氮装置。此方案可一举多得: 1、解决了生产装置氮气用量缺口问题。 2、解决了氮氧车间二、三工段压缩机无备机问题。 3、新增的二套1000Nm3/h制氮装置,如按出氮质量99.95%计算。则需压缩空气9000Nm3/h,而富余的6600 Nm3/h 、0.85mpa压缩空气完全可做为工业风、仪表风输送,这样既满足了各装置的工艺需求,又改善了工业风,仪表风质量,同时相对延缓了空压机组的使用寿命及大量维修费用。 4、输送工业风,仪表风在正常状况下,现运行六台空压机组,用量为9600 Nm3/h 、压力为0.6mpa。新增装置投入运行后,只需运行新增压缩机和一台2400 Nm3/h 的空压机组既可满足工业风,仪表风的用量需求,所以每年可节约电量约583万kw.h,折合标煤717吨。 5、新增压缩机由于利用氮氧车间二工段现有60m高空取气塔取气,所以节省了部分投资。 6、污氮加热改电加热后,每年可节约43960蒸汽吨,折合标煤5653吨。 7、此项目实施完毕后可节约标煤6006吨。 第二章 项目的必要性第章 建设方案 主要是变压吸附制氮装置、空气压缩机、空气缓冲罐、空气过滤器、电加热器及水过滤器的基础。 2、管路及设备安装 管路连接见工艺流程简图。 第章 技术方案 1000Nm3/h变压吸附制氮装置,同时运行新增压缩机和一台2400 Nm3/h 的空压机组既可满足生产装置氮气、氧气、工业风,仪表风的用量需求。且三台空分装置压缩机可互相备用。 4.2 主要设备 序号 设备名称 主要参数 数量 1 变压吸附制氮装置 1000Nm3/h、出氮质量99.95%。 二套 2 空气压缩机 排气15600 Nm3/h、压力0.85mpa、1950kw。 一台 3 空气缓冲罐 40 m3 一套 4 电加热器 170 kw 四台 5 空气过滤器 30000Nm3/h 一台 6 循环水精密过滤器 400m3/h 一台 4.3 项目节能量的测算及监测方法 1、项目节能量的测算 (1)节约电量折合标煤数 六台输送工业风,仪表风的空压机功率合计为2200KW, 如新增设的压缩机只为二套1000Nm3/h变压吸附制氮装置服务,则功率为920KW即可满足要求,那么运行总功率为3120KW(不含二工段KDON—1500/2100型空分装置、三工段KDON—400/2100型空分装置)。 经过借鉴青岛石化公司运行方式及相关技术改造,新增设的压缩机不仅为二套1000Nm3/h变压吸附制氮装置服务,同时将富余的6600 Nm3/h 、压力为0.85mpa的压缩空气完全可做为工业风、仪表风输送,这样既满足了各装置的工艺需求,又改善了工业风,仪表风质量,同时相对延缓了空压机组的使用寿命及大量维修费用。此种运行方式总功率为2450KW。 节约电量折合标煤数: 3120 KW-2450 KW=670 KW 670 KW×8700h=583万kw.h 折合标煤: 583万kw.h×1.229吨/万kw.h=717吨 折合费用: 583万kw.h×0.53元/ kw.h=309万元 (2)节约蒸汽折合标煤数: 电加热器投入运行后,每年需消耗电量; 170KW×2×8700h=296万kw.h 折合标煤: 296万kw.h×1.229吨/万kw.h=364吨 依据蒸汽表计量,每年四台污氮加热器蒸汽用量43960吨,折合标煤5653吨。 节约标煤数: 5653吨-364吨=5289吨 折合费用: 43960吨×200元/吨=879万元 (3)项目节能量 项目节能量为:5289吨+717

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