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改善后效果跟进表
标准作业指示书
改善后效果确认及CR金额计算
改善后流水线30回时间观测
To Do List
流水线30回观测
流水线5回观测
作业人员技能分析表
品质不良分析表
产量、能率分析表(附表)
产量、能率分析表
产品生产信息调及查流水线生产概要
改善人员构成图
流水线改善目录
_90W仮結(社内)_3S
_90W仮結(社外)_3S
a
AAA
ABC
B
biao
biaoyu
CHUN
CO_CODE
ctpin
ff
fu
HK
J0A110_buhinkri_cross
li
lll
niu
PARTSNO
PR
PRINT_ARA
PRINT_ARE
PRINT?AREA
quan
ren
SHEET5
爸爸
包周
步
差
出版
刚尺
计划
检查
娟
李
培育
品质
区域介绍新
全部
全体
设备点检
生产计划
性别
一个流
印象
第1次
①
②
Avg(平均値)
③
Avg max.(平均的最大値)
④
Min(最短操作时间)
⑤
Max(最长操作时间)
⑥
偏差
*⑥:偏差
St.21
St.22
St.23
St.24
St.25
St.26
St.27
St.28
St.29
FA1
FA2
FA3
FA4
FA13
SA2
SA3
SA4
外觀
=
上限
下限
St.30
FA合计
max-min
*⑦=②的合计/(AVE的最大值*St数)*100
流水线各ST平均值的合计
sec
SA各ST平均值的合计
SA各ST最短操作时间的合计
流水线各ST最长操作时间的合计
SA各ST最长操作时间的合计
流水线各ST最短操作时间的合计
sec
平衡失调的损失
SA各ST最短操作时间的合计
观测对象品番的标准时间
理论上可达到的能率
%
根据观测数据计算出的能率
下图的纵轴的最大值和最小值
最大値
最小値
偏差的损失
流水线各ST最短操作时间的合计
sec
偏差的损失
←使用偏大的数值
←使用较小的数据
流水线平衡度
品番:
観測日:
工場:
5回观测数据资料表
单位时间(观测)
、、、、、、、、、
FA5
观测人:
FA6
導通检查
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回
第17回
第18回
第19回
第20回
第21回
第22回
第23回
第24回
第25回
第26回
第27回
第28回
第29回
第30回
10/29-11/4
公司名,工厂名
主要的品番
流水线名称
#7
SA
标准时间
sec.
车名
品种
生产品番种数
生产实际成绩(Weekly Production Results)
9/3-9/9
17-23
15-18
21-28
19-24
26-30
平均日产量
标准时间
实际劳动时间
能率
操作者人数
24-29
10/4-10/6
区域
月份
生产数
欠点率
#6产量以及欠点率的对比
#7产量以及欠点率的对比
9
月
240PPM
9月
10月
11月
产量(set)
欠点率(ppm)
149PPM
292PPM
#7生产线
163PPM
#6 过去3月不良一览表
#7 过去3月不良一览表
数量
用错插头:1件
208PPM
累计比
266PPM
TO DO LIST
NO.
ST
工程
问题点
改善前写真
对策
展开性
改善类型
预测效果
优先等级
FA
第三工程
电线转折处,电线经常掉出,作业员扎尼龙带时需将电线扶回原处(5处)
可
动作浪费
作业速度一次/1秒
B
有方案,待确认
手拉抢放置位置靠左,员工用右手拿取,距离较远
将手拉枪放置治具移动至右手较近位置放置
搬运浪费
作业速度1S↑
未实施,
待确认
作业员拿取箭头尼龙带时,用左手拿取,再用右手进行扎尼龙带作业,且尼龙带放置方向不一致,多一次转换方向的动作
1.将尼龙带箭头方向放置为同一方向
2.改善作业员使用右手作业
单一
作业速度2S↑
已实施
标准规定FA3工位只需拉紧四条尼龙带,而作业员实际拉紧了五次尼龙带
经调查此工位不需拉紧的尼龙带,易尼龙带松,建议修改标准。
制造不良品的浪费
缩短修理时间5秒
增加作业时间约1秒
A
如图所示,扎此尼龙带需拉紧三次,且还需收线
暂无
加工本身浪费
B
无方案
进行包胶布作业时,需寻找胶布口,而且很难撕开
改变胶布放置方向
作业速度3S↑
生产线进入转弯状态时,经常出现穿不准尼龙带现象
改变FA工程移动位置
两次/3秒
员工进行第1段包胶布作业时,出现插头掉出,夹线等现象
改善作业员布线方
法
一次/7秒
未实施
作业员拿取箭头尼龙带时,易掉落
改善尼龙带放置盒外形
一次/2秒
员工进行第2段包胶布作业时,需用左手拉紧P688支线,影响包胶布速度
A:制造过剩的浪费
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