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汽轮机事故分析与预防.doc
第一节 防止200MW机组高中压转子联轴器螺丝断裂
高中压转子联轴器螺丝在运行中处于比较复杂的应力状态,有预紧力和
轴向推力造成的拉应力;传递功率引起的剪切应力和高中压转子自重力引起
的剪切应力及弯曲应力等。机组运行工况的变化又直接影响螺丝受力的状
况。在诸应力的作用下,螺丝必须达到运转可靠的要求。在设计结构、制造加
工和装配工艺等方面上的差异或缺陷都会降低其承载能力。认真执行水电部(86)电生火字第236号文《防止200MW机组高中压转子联轴器螺丝断裂事故的技术措施》。
正常运行的机组出现高中压联轴器螺丝损坏时,引起的轴承振动幅值具
有随负荷上升而增大、随负荷降低而减小的特征。当振动值比正常值增大
0.02mm时,应查明原因并设法消除。经分析可能是联轴器螺丝断裂,则应尽
快停机检查。
应利用大修的机会,对加长轴螺栓及各对轮螺栓进行认真探伤检查。检
查应包括螺栓材质、硬度、退刀槽处过渡圆角尺寸,以及是否存在裂纹等情况,
特别要注意有无接触疲劳的迹象。小修中应对高中压转子联轴器螺丝进行检
查,有疑点时应卸下螺丝进行探伤,每年检查一次,同时检查所有螺丝的预紧
力。
联轴器螺丝必须达到设计、制造、装配工艺的要求,应做到螺柱粗糙度为1.6
螺孔粗糙度为3.2其配合间隙为0.02~0.03mm退刀槽圆弧R>2mm并检查螺孔与联轴器端面垂直度、圆椎度、不圆度,如不符合标准,应彻底处理或采取补救措施。
改造联轴器螺丝的装配工艺,螺丝组装时预紧力要均匀,不能用改变其螺
丝的预紧力来调整前轴的晃度。预紧力要合乎制造厂提供的数据。联轴器安
装时,下张口要符合制造厂规定的要求,如果发现下张口增大,应查明原因尽
力解决。
第二节 防止叶片损坏
叶片是汽轮机的重要部件。它的作用是实现能量的转换。因此,叶片损
坏将直接影响机组的经济性。另外,运行中如果有叶片断裂,将损坏其他的叶
片。叶片损坏的原因是多方面的,与设计、制造、安装、运行维护等因素有关。
汽轮机叶片损坏事故在汽轮机事故中占的比例较大,给汽轮机的经济安全运
行带来一定的影响。因此,防止叶片损坏是非常重要的。
加强叶片金属监督,对汽轮机叶片、叶根、围带、拉筋孔附近进行检查,及
早发现叶根和围带是否有松动等隐患。围带松动可捻铆围带铆钉或在围带内
侧施银焊(低温区)。各厂应根据自己机组叶片结构和国内类似机组断叶片情
况,有针对性的重点检查,尤其是对事故多发叶片[169、313、432、665、680、
700mm 叶片]的检查,发现问题,应采取措施进行处理。
加强对调频叶片静频率测试,复核其安全倍率和频率分散度,频率不合格
的叶片不能投入运行。
防止外来杂物和缸内固定件脱落。检修时,管道内、喷嘴组前蒸汽室、自
动主汽门、调节汽门、汽缸等部位必须清理吹扫干净,零部件要牢固、汽缸内加
装部件要牢固,防止运行中松脱进入汽缸打坏叶片。200MW 汽轮机应按照水
电部(87)电生火字第,80 号文“关于秦岭电厂5号机中压调节阀阀芯脱落事故
的通报”,检修中应检查调节汽门、主汽门骑缝止动螺丝的安装与捻紧情况,检
查阀芯外套紧固螺丝,发现问题及时处理。山西某热电厂2号机1984年10月29日发生甩负荷事故,原因是中压自动关闭器滑阀下部¢16mm节流塞未敛缝和焊牢,运行中脱落,导致飞车事故。运行中左右两侧再热蒸汽压力偏差过大应停机检查。
对缸体上的温度传感器或温度计要勤检查,对调节级后温度计插座套管
要进行检查,对照图纸和工艺要求,检查材质、焊接性能及热处理方法是否合
理。河南某电厂1 号机1987年8月小修时发现速度级后测温热电偶套管折
断,将压力级第一级32片动叶从根部打断。经初步光谱分析,发现热电偶套
管接头材质是25Cr2M1NiA,套管材质是1C13Ni9T,焊接后再进行车屑加工,
折断部位正好在连接处。按规定套管和接头应当是同一材质且整体车削加工,未做到这一点,是很危险的。
检修中应仔细检查动、静叶片有无损伤,有无裂纹。如果发现损伤或裂
纹,应进行处理。
有的机组因设计问题和运行问题,末级叶片水蚀严重。对这种机组,运行
中应保持较高的主蒸汽温度,以减小排汽湿度。叶片水蚀严重的,大修中应焊
硬质合金。焊硬质合金时,不应焊得过长、过宽、过厚,以避免叶片发生热变
形。
对于动静叶片的裂纹,焊接时必须有正确的施工工艺,使用正确的焊接材
料,同时还需要有合格的焊工。否则,裂纹会越焊越多,甚至运行中发生断裂。
第三节 机组异常情况的处理
(1)大修后的机组,启动过程中,轴封处有时发生轻微的摩擦,振动不是显
著地增加,振动的幅值通常在20~40μm的范围内变化,引起大轴弯曲的可能
性很小。因为一是轻微摩擦,局部产生的热量很少,不足以使大轴发生弯曲,
且当接触部位摩擦后,就不会再摩擦了
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