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包装秤故障判断与处理.ppt
包装秤故障判断与处理 化肥一班 刘新军 包装秤包装过程图 包装秤超差原因与处理方法 零点校准 1)? 检查称重传感器的周围设备的接触情况,是否有异物。 2)? 确认“安定”灯是否亮,(英文显示,STAB),若不亮不能进行校准。 3)? 操作零点校准,若重量值显示变成零时,校准结束: 当重量显示值为0.00且“STAB”(安定)灯亮时,表示零点校准完成。 FUNG CNG/ENT 9 CNG/ENT ZERO CNG/ENT ? 砝码校准 1)? 把小于称重传感器最大量程的砝码挂到秤斗上; 2)? 与零点校准一样,要确认是否有无关的负载干扰; 3)? 确认“STAB”是否灯亮; 4)? 用实物(SPAN)标准键操作设定砝码重量值,当显示值等于已设定的值时校准结束。 用40Kg砝码校准: FUNG CNG/ENT 9 CNG/ENT 1 CNG/ENT 0 4 0 0 0 CNG/ENT 砝码重量值(根据实际砝码重量值设定) 特别注意,只有在完成第一步(零点校准)后,才能进行第二步实物校准,否则将造成包装称严重超差或控制器显示混乱。一般情况下只要进行零点校准就可消除超差。 三、第二种情况严重超差,造成严重超差的原因行复杂,根据经验我把其分为两大类。一为机械原因,二为控制原因,其中严重超差大部分都是机械部分造成的,其占故障率的98%以上。机械故障主要来自气缸、电磁阀、料门、料斗、料仓插板等几部分,这里需要特别说明的是料仓插板,其位置开的过大必然会造成严重超差。一般我们把插板放在5~8孔较为合适。 其它几种机械部分故障现象、造成原因及具体解决方法见下表: 我们在调整好参数的情况下,控制部分造成严重超差的几率很小,如在处理严重超差过程中,我们在已逐步排除了机械原因后,我们可以检查控制部分。控制部分检查依据说明书里PLC接点部分,根据指示灯的通断即可非常清楚的得出结论。例如:当完成一次包装和刚刚运行时,大加料应打开而未打开,我们检查控制部分的方法为,首先应看PLC上输入灯是否亮,如灯亮,说明控制器完好,如不亮则控制器有问题,需按表中检查方式处理更换控制器。其次,我们再看PLC上输出指示灯是否亮,灯亮为有信号输出,PLC部分正常,反之则PLC故障,我们将线路更换到空闲的接点上在电脑里组态并下装程序,主要原因为PLC长期工作同时现场环境较差,造成控制柜内的粉尘较大使继电器触点发生粘连或烧毁。在确认控制部分无问题时,我们可以检查测量电磁阀的输入线路,应有24V电压,如有,则电磁阀故障,如没有则线路故障。其它如大小加料、放料、料门开关、切线、缝包机控制、传送带控制等都用同样的方法检查。通过检查控制部分没有问题后,再次确认调节参数,如没有问题,应立即重新检查机械部分并进行调整。 控制流程图 控制器 PLC 电磁阀 汽缸 料门 放料 传送 缝包 电信号 检测料门重量 检测传感器 检查方式从控制器到PLC再到电磁阀,电磁阀以后为机械部分按机械部分方式检查即可。 * B细加结束? 缝包 工作状态判定 A细加结束? A细加结束? A粗加结束? A粗加结束? A下料 到 套袋结束? A下料 B粗加结束? B下料 B细加结束 B粗加结束 套袋结束 B下料 一、包装秤超差可分为一般超差和严重超差两种,超差范围在20g~200g 为一般超差,500g以上为严重超差。下面我就两种超差的排除方法分别 介绍。 1、第一种情况一般超差,解决这种超差较简单一些,我们可以排除设 备故障原因,大部分都是控制参数设置不当及料斗内粘料或粘料脱落造 成的,我们只需对控制参数进行修改和对落差(C
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