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对小型软水设施的几项增产节约建议.docVIP

对小型软水设施的几项增产节约建议.doc

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对小型软水设施的几项增产节约建议.doc

《小氮肥》 1979年7期 对小型软水设施de 几 项 增 产 节 约 建 议 安徽省化工设计院 杜 昌 桂(撰) 国家劳动总局锅炉处 马 玉(审) 一 九 七 九 年 前 言:1979年,省,前期曾组织专家,历时数月,在我省大江南北、淮河上下,跑遍全省所有有代表性的小氮肥厂,专门针对“小氮肥”厂“热工作业”方面进行增产、节约的调查研究。与其同时,作者亦对“小氮肥”厂的“热工工艺”方面给予了关注,故特撰写这篇 《建议》。 这次撰写对原文中的遗辞、运字均保留了当时的思维和社会水准,未作改动。 对小型软水设施de 几 项 增 产 节 约 建 议 采用小型低压锅炉的厂,一般均设有以钠离子交换器为中心的软化水设施。交换器的软化过程系采用单级或单级並联运行,还原过程系采用並流运行方式。有的厂还设置了单流式机械过滤器。 根据理论和某些大厂的生产经验,如改变上述运行方式,则原设备的生产能力是大有潜力可挖的。下面就这方面的问题提出以下几项建议。 一、将並联软化改为串联软化 离子交换器每一运行周期,理论上所能生产的软水量用下式计算: 米3 (1) 离子交换器每一运行周期,理论上可以进行软化作业的时间用下式计算: 小时 (2) 式中:G——交换器中全部离子交换剂在一个运行周期所能软化的水量(米3); D——交换器的内径(米); h——交换器中离子交换剂的装填高度(米); E——离子交换剂实用吸收容量(克当量/米3)(一般磺化煤吸收容量为420克当量/米3;用于钠型交换的树脂为1750~2200克当量/米3) Hc——原水的总硬度(毫克当量/升); tb——交换器中的离子交换剂,每一个运行周期所能进行的软化作业时间(时); g——生产上单位时间需要的软水量(米3/时)。 从对上二式中各参数的分析:对既定的设备,不变的水源和已经选定的离子交换剂,其每一个运行周期所能生产的软水量G是一定的;软化作业时间tb与单位时间需要软水量g成反比,关系亦是固定的,似乎没有什么潜力了!? 但是,生产上对软水质量的要求是很严格的。新装的或刚还原的交换剂活泼性最强,质量最高。随着软化作业的继续,离子在交换剂上不断交换,交换剂的活性逐渐减弱,软水的硬度便逐渐增高,当达到制定的指标值时,软化作业即行停止,转为再生。必须强调指出,此时离子交换剂的活性并未全部失却。这些被剩下的交换能力,在交换剂层中的分布是沿着水流方向逐渐增大的。 像设有钠离子交换器的小氮肥厂,采用单级或单级並联运行方式的,运行一个周期就要丢失20%~40%的交换能力。 为了充分利用交换剂的交换能力,将並联软化改为串联软化,会产生如下的效果: 1.交换剂交换能力的利用率,串联比並联要高得多。串联运行,软化作业结束时,第一级交换器的交换能力所剩无几;第二级由于水流途程较长,待到第二级交换剂层末端前,水中的硬度已得到较为充分的软化;因此,第二级交换剂末端的负荷较轻,只需要比並联操作时远为小的剩余交换能力,即可以保证软水的质量。 2.改串联软化,可以大幅度地提高单位时间进水量,而软水残余硬度仍可确保台格。因为即使一级软化指标不合格,尚有二级可起继续软化的作用。也就是说,串联运行可大幅度地提高原设备的生产能力。 3.可以降低软水的平均残余硬度。因为在第二级交换剂末端前就已达到了软化指标,继续前进,继续软化,至出口软水指标肯定会比单级运行为低。 4.可以减少水质化验次数。在水质化验不及时的情况下,也能较为可靠地保证软水的质量。 现举例计算说明如下: 某小氮肥厂,取用淮河水系的地面水,总硬度平均为1.78毫克当量/升。该厂原设计配有KZL-4/13型锅炉二台;内径为7OO毫米的SN4-2型钠离子交换器三台,采用二台並联运行,一台再生备用。交换器内装的交换剂为磺化煤,装填高度为1500毫米,运行周期为24小时连续,其中还原时间约3小时。生产上每小时需要软水量为7米3,软水残硬要求<0.05毫克当量/升。 今年,该厂进行技改,拟使化肥产量翻番。对软水岗位进行了挖潜改造,并将並联运行改为串联运行。现进行计算如下: 1.日需软水量:7×24=168米3。 2.SN4-2型钠离子交换器,以磺化煤为交换剂,额定软化能力为4米3/时,运行周期为24小时连续,其中进行软化作业时间为2l小时,两台並联运行生产软水量为4×2l

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