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联合破样机电气控制系统的改造
质量计量中心 高成理
摘要:本文介绍了公司质量计量中心联合破碎系统存在的隐患和问题,并针对问题提出改造方案,阐述了针对问题而设计的编程思想,硬件组成以及软件设计。
关键词:PLC,自动控制,手动控制,软启动
1. 联合破碎机系统的概况:
公司质量计量中心联合破样机是2009年新上的系统,它将最大尺寸小于500的矿石经过两级破碎,破碎到尺寸小于30的矿石,以满足下一级制样的要求.它由2台颚式破碎机(1#破碎机,2#破碎机) ,3台皮带机(1#,2#,3#)及1台震动给料机和1台缩分器组成。每台颚式破碎机都有一台75KW的三相异步电机驱动,皮带机由电动滚筒驱动,给料机为2台三相异步电机驱动(2台电机一样,一台驱动横向振动,一台驱动纵向振动,由一个接触器控制)。目前的控制系统为单机控制,每一台机器互不关联,是一个独立的小系统。
2.存在的问题:
2.1 由于控制系统为单机控制,当下一级的机器突然出现故障时,上一级的机器来不及停机就很容易发生堆矿的现象(不到两年已经发生过4次);
2.2 操作比较繁琐,每一台机器都要单独操作,相当麻烦;
2.3当一台破碎机还未完全启动起来,紧接着开另一台破碎机,由于启动电流过大,电压降较大,严重时造成停机。
3.改造的目的:
3.1 将目前的单机控制系统改为既可以集中连锁控制(自动)也可以单机(手动)控制,避免堆矿的事故发生;
3.2 系统操作起来比较简单;
3.3 增加软启动,减少因启动电流过大造成停机现象;
4.工艺流程及控制要求
联合破碎机共有6台设备:首先由给料机将矿石卸到1#皮带机,再由1#皮带机将矿石输送到1#破碎机;破碎后直接下到2#皮带机,再由2#皮带机输送到2#破碎机,破碎后直接下到3#皮带机,最后由3#皮带机输送至缩分器(缩分器是一台自动缩分的机械装置,不需控制),系统应满足以下控制要求:
4.1为了保证生产运行的可靠性,应采用自动(联锁)、手动(单机)两种控制方式,自动、手动方式由选择开关进行切换;
4.2 在自动运行过程中,系统某台设备突然发生故障停车,其前级设备立即停车(按供料顺序,给料机为最前级);
4.3 无论是手动还是自动启动设备前,都要先响铃5秒预警,通知在皮带周围的人员尽快远离,以免发生事故;
4.4 设有紧急事故开关,一旦关掉紧急事故开关,所有设备立即停车.
5. 控制过程
5.1自动控制开机顺序:按下启动按钮后先响铃5秒,开3#皮带机,3#皮带机开机后延时5秒开2#破碎机,2#破碎机开机后延时35秒开2#皮带机,2#皮带机开机后延时5秒开1#破碎机,1#破碎机开机后延时35秒开1#皮带机,1#皮带机开机后延时5秒开给料机;
5.2自动控制关机顺序:按下停止按钮后关给料机,给料机关机后延时10秒关1#皮带机,1#皮带机关机后延时10秒关1#破碎机,1#破碎机关机后延时10秒关2#皮带机,2#皮带机关机后延时10秒关2#破碎机,2#破碎机关机后延时10秒关3#皮带机
6.控制方案的确定:
根据系统控制要求,目前能够实现以上控制要求的控制系统有以下几种:继电器控制系统,单片机控制系统,PLC控制系统等等。
6.1 继电器控制系统是用继电器来实现逻辑控制的,也是最早应用的控制系统,价格比较便宜,但系统接线比较复杂,接线的工作量大,潜在的故障点多。如果在运行过程中发生故障,排除起来相当困难。同时灵活性差,响应速度慢。
6.2 单片机控制系统:单片机是由大规模的集成电路组成,它是包括CPU,定时器,存储器,计数器和I/O的一个完整的数字处理系统。它小巧灵活,价格比较低,面向过程控制,数字控制,智能控制。但是单片机接口电路设计,程序设计都比较麻烦。在中小型过程控制中一般不采用。
6.3 PLC控制系统:可编程逻辑控制器(PLC)是八十年代发展起来的新一代工业控制装置,是自动控制、计算机和通信技术相结合的产物,是一种专门用于工业生产过程控制的现场设备。由于控制对象的复杂性,使用环境的特殊性和运行的长期连续性,使PLC在设计上有自己明显的特点:可靠性高,适应性广,具有通信功能,编程方便,结构模块化。在现代集散控制系统中,PLC已经成为一种重要的基本控制单元,在工业控制领域中应用前景极其广泛。PLC控制器由控制单元CPU,存储单元存储器,I/O接口模板及编程器组成。它功能强大,应用灵活,操作方便,维修简单,结构精巧,耐热,耐潮,抗震的性能都很好,稳定可靠,一般的无故障率达10万小时,是目前工业控制系统中最主要的控制设备。
综上所述,对几种控制系统的比较,本方案采用PLC控制系统。因为本人对西门子PLC可编程序控制器了解相对多一点,故控制系统采用西门子S7-200PLC可编程序控制器。
7.控制系统的改造
7.1
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