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金徕公司钢化二号炉 情况介绍 设备部 2009年12月24日 一、概述 钢化二号炉从2008年12月26日到货开始安装,到现在为止已经将近1年,但是还是没有完成验收。首先申明:我公司并不是想拖延验收时间,或试图不验收,相反,我公司的领导对此事情非常重视,多次催促我们生产一线相关人员,需要赶紧把设备验收完毕。但是,钢化二号炉问题很多,给我们造成极大麻烦,目前也还存在很多的问题,导致我们想验收而无法正常验收,具体请见如下描述: 二、2号钢化炉上线、生产过程描述 1、10月27日,双方正式签订合同。 2、08年12月26日设备到达金徕公司 3、 09年1月13日安装完毕,总共耗时18天(合同要求10天) 4、 4月10日开始试生产, 6月10日开始批量生产,生产时发现破碎、裂边严重,生产中故障不断,因此一直以一号炉生产为主,二号炉少量生产以调试找原因(具体产量合格率见后面的描述)。 5、 5月份开始出现表面出现问题,客户在使用钢化玻璃时发现产品缺陷,报废。2号炉无法生产,已经停机。 6、5月31日开始,更换KON3(备注:此时KON3仅仅用了5个月,生产的玻璃刚过万,而一号炉已经用了近2年)。 二、2号钢化炉上线、生产过程描述 7、经调试后于6月10日开始生产,表面性能合格,但是合格率十分差,边生产边实验查找原因。(备注:二号炉合格率差的问题多次向金十明反映,要求支持,但是金十明公司没能解决) 8、经过长期、多次实验,我们认为是炉门和循环风机不匹配,导致破碎多,7月上旬金徕设备部拆除炉门,调试后破碎趋于正常,开始正常生产。 9、从9月20日开始,表面又出现问题,客户使用后产品报废,由于生产紧张无法停产,因此停机实验后采取办法遏制缺陷,继续生产。(备注:此时KON3的污染已经开始) 10、11月上旬,金徕发现钢化表面缺陷又严重,为了保证生产,只能加大遏制方法的程度,继续带问题生产。 二、2号钢化炉上线、生产过程描述 11、我们准备在春节放假时再次更换2号炉的KON3。 从现在开始需要更换KON3期间,产品表面还会不会再次严重并导致报废,大家心里没底。而一号炉生产一直相对比较正常,一号炉的KON3已经两年多没有更换,但是二号炉一年更换两次,为什么? 三、1号炉和2号炉的产量合格率对比 三、1号炉和2号炉的产量合格率对比 概述: 1、2009年二号炉的产量只有一号炉的42.8%,考虑到二号炉是新的生产线、需要时间调试和磨合的因素后,二号炉起码损失产能40%。 2、二号炉由于表面不合格率导致的产品报废数是5126片。(备注:未计算到合格率低引起的不良数) 3、二号炉一年需要更换两次KON3,总耗量7.4吨,价值人民币:60000元。 设备问题汇总如下图所示 总之:二号炉现在设备运行状况不理想,维修和维护的部件比较多,有些问题,厂家还没有从根本上解决,甚至设备在带病生产。 线路零乱,布局不合理,存在安全隐患(图1) 安装制作不规范,导致故障后无法维修和维护(图2) 电磁阀随意安装,配电箱外面电线随意乱拉(图3) 电缆和电源线没有标识(图4) 外壁温度高,电线容易老化、短路,且更换困难 (图5) 电线老化、短路,更换后状况(图6) 产品合格率低,换掉了设备的炉门(图7) 线槽损坏严重,已经更换多次,存在安全隐患,需要彻底解决(图8) 制作不符合规范要求,焊渣未处理掉,油漆也不刷(图9) 安装气缸严重倾斜,动作时声音大(图10) 循环风机轴承损坏严重,已经更换多次,需要彻底解决(图11) 行走时容易产生震动,支撑点补焊多次,现在这种震动现象有明显的好转,说明在设计时,没有充分考虑负荷(图11) 二号炉内壁污染物多,产品质量不稳定(图12) 钢化一号线炉的内壁,干净、光滑、几乎无污染(图13) 五、二号炉设备故障明细表 备注:以下罗列的只是生产后出现比较大的问题,调试期间和小故障不一一列举。 1、4月26日,左预热箱排风口影响生产,改造。 2、4月29日,左右预热箱下降响声异常。 3、5月7日,右箱升降一半后不能动。 4、5月10日,笼子吊钩影响生产,改造。 5、5月13日,右预热箱横向轮轴脱轨。 6、5月14日,右预热箱排风口影响生产,改造。 7、5月31号,开始更换KNO3 8、7月5号,右预热箱抽风机不正常,更换了电线 9、8月1号,左预热箱汽缸气管接头断裂 10、8月4号,左预热箱循环风机轴承坏,预热箱升降有异响 11、8月26号,左预热箱循环风机轴承坏 12、8月27号,横向移动感应器坏 13、9月12号,左预热箱气管烫破 14、9月23号,左预热箱升降传感器电线断裂 二号炉设备故障明细表 15、9月24号,右预热箱循环风机轴承坏 16、10月5号,左预热箱汽缸气管接头断裂 17、10月6号,左预热箱汽缸气管接头断裂,左

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