大型汽轮机汽缸膨胀不畅的分析及改进.doc

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大型汽轮机汽缸膨胀不畅的分析及改进.doc

大型汽轮机汽缸膨胀不畅的分析及改进 摘要:针对国产改进型300MW汽轮机因缸体膨胀不畅导致轴瓦冷态负荷分配不均,汽封磨损、延长暖机时间等缺陷;分析产生缸体膨胀不畅的原因;对消除滑销系统卡涩、改进推拉结构、管道与缸体的连接方式、基础台板的材质及润滑系统的改进等方面提出相应的措施 关键词:膨胀不畅 滑销系统 材质 推拉结构 概述 国产改进型300MW汽轮机系上海汽轮机厂生产的 N300-16.5/535/535中间再热凝汽式、单轴四缸四排汽汽轮机组,其滑销系统及膨胀方向如图1所示 汽轮机高中压静止部分的死点在汽轮机纵向轴线与中低压轴承座(#3)底部横向键中心线的交点上,高、中压静止部件以死点向前膨胀,前轴承座(#1)在高压外缸猫爪的推动下将向前移动约32mm,中轴承座(#2)在中压外缸猫爪的推动下将向前移动约17mm。 推力轴承装于中轴承座(#2)内,运行时,推力轴承带动整个轴系随中轴承座(#2)向前移动,这时高压转子以推力轴承为死点向前膨胀,中压转子以推力轴承为相对死点向与高压转子相反的方向膨胀。 在启动、运行期间,动静部分分别以各自死点为中心定向膨胀。高压缸为正差胀,中压缸启动时为正差胀,低压Ⅰ缸、低压Ⅱ缸为负差胀。 该类型机组自投产以来,均发生了高压、中压缸缸体膨胀不畅的现象,并且随着运行时间的推移、机组启停次数的增加,越来越严重,造成了各种缺陷:轴瓦冷态负荷分配不均,联轴器不能按正常中心值联结;缸体变形;启、停机过程低压缸差胀大;动静碰磨;延长暖机时间等缺陷, 二.原因分析 缸体膨胀不畅既有滑销系统结构设计失误、管道与缸体连接方式不正确的原因,又与滑销系统的运行方式、检修工艺等方面有关。 轴承座无润滑膨胀 1)由于制造厂原设计的台板油路弯多线长,注油阻力大,注入的新油很难将油槽内的旧油排出,致使油槽内的润滑油失去流动性,被高温烤结固化后失去润滑功效,增大了摩擦系数 2)注油周期过长,由于旧油已经固化,新油只能局部注入或无法注入,造成无润滑摩擦 滑销系统卡涩 轴承座与基础台板的配合不符合标准,接触不均匀或接触面积未达到75%以上,如:大坝电厂前轴承座(#1)与西侧的#3、#4台板存在0.08—0.25mm的间隙 由于长期运行或检修的原因,基础台板部分位置出现拉毛现象 由于纵销和销槽的材质选取不合理,或安装时有异物进入销槽,轴承座在膨胀、收缩时产生毛刺 由于汽封间隙调整不当,运行时轴封漏汽窜入销槽、台板中,引起锈蚀 缸体与轴承座推拉结构不合理 原设计中,汽缸的膨胀、收缩是由其汽缸猫爪来传递的 1)当滑销系统各部分间隙调整不当或高压缸、中压缸两侧膨胀、收缩不均匀时,左右两只汽缸猫爪传递的推拉力亦不同,甚至只有单侧的汽缸猫爪传递拉力,从而使轴承座承受 偏心的推拉力,轴承座下的纵销单侧受力,容易导致纵销与键槽咬合,增大了汽缸膨胀、收缩时的摩擦力,造成膨胀不畅。由于汽缸存在轴向、横向两个方向的膨胀和收缩,长时间的单侧膨胀、收缩受阻,会造成汽缸跑偏、变形。这样直接造成汽缸的立销和猫爪横销受到剪切和挤压,检修时无法调整其间隙。同时,缸体的跑偏、变形又加大了轴承座的偏心推拉力,产生更大的摩擦力,甚至产生毛刺,进一步恶化了膨胀、收缩的不利条件,这样就产生了恶性循环。 2) 由于轴承座受到的推拉力由猫爪作用于中分面,而受到的摩擦力作用于底面,这样就对轴承座产生了一个翻转力矩,且使轴承座与台板发生线性摩擦,摩擦力增大,不利于汽缸的膨胀、收缩 猫爪推、拉力F 摩擦力f 机组膨胀、收缩时,若发生卡涩现象,则M增大,轴承座的翻转度增大,造成轴瓦与转子的扬度不一致,轴瓦的负荷分配不均,从而产生轴瓦温度高,轴系发生振动、严重的烧瓦等事故 大坝发电厂的#1、#2机组存在着典型的膨胀不畅及由此带来的各种严重的问题: 由于缸体变形,猫爪横销无法取出,不能进行检修 中轴承座(#2)底部的滑销发生卡涩,其在停机、冷态下无法收缩到原位(中轴承座在冷态下,基本处于比原位膨胀4—5mm的位置),致使中轴承座(#2)和中低轴承座(#3)受到中压缸极大的拉应力,反向翻转变形。由于轴承座倾斜,冷态下轴瓦的扬度、标高发生变化,轴瓦的负荷分配不均,无法按设计要求进行调整,由于热态下,当机组膨胀出去后,轴承座与轴瓦恢复正常的扬度与标高,轴瓦负荷分配符合设计要求,所以在冷态下只能依据经验减轻或加重相应轴瓦的负荷,即进行联轴器的非标准调整,大坝电厂的#2机组中—低联轴器冷态下的高差达1.10mm(标准为0.25mm),并由此产生了汽封间隙难于调整,启动时造成动静摩擦、轴瓦温度高、磨损、暖机时间加长等问题。停机时,由于中轴承座不能及时回收,转子的死点在中轴承座内,当转子回收后,造成低压缸差胀报警,甚至动静碰磨。励磁机转子与#11、

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