- 1、本文档共22页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
带饱和塔 四段式低温变换.doc
湖北三宁化工股份有限公司
—全低变工艺设计方案—
湖南省衡阳市化工研究所有限公司
地址:湖南省衡阳市蒸湘区南三角线131号
邮政编码:421008
电话:(0734)8431841
传真:(0734)8431841
E-mail:huagongyanjiusuo@
全低变工艺设计及设备配置方案
(四段式喷水流程,带饱和热水塔,18万吨合成氨)
工艺流程说明
原始开车要点
正常操作工艺指标及控制
长期停车要点
短期停车要点
检修情况下要点
设备配置及投资预算
8、 触媒装填方式
9、 耐硫低温变换催化剂、抗毒剂技术附件
1. 工艺流程说明:
氢氮压缩机送来的半水煤气(表压) ~2.1Mpa,气体温度~40℃,经过除油器除去油污等杂质后,进入饱和热水塔的饱和段,被~125℃的热水增湿提温,将半水煤气温度提高至~122℃,由顶部出饱和塔,再与适量蒸汽相遇,经过汽水分离器分离液滴后,进入主热交换器(管内),被~270℃的变换气加热,将半水煤气温度提高至~220℃,进入预变段(预变炉),除去氧等有害杂质,由于在预变段内加装了少量触媒,可以反应少量的CO,将该段温度提升至~280℃,进入一级增湿器,通过喷加温度较高的脱氧软水(90℃)增湿降温,将变换气温度降低至~220℃后进入主变一段(主变换炉第一段),在此段反应大量的CO而将温度提升至~340℃,进入二级增湿器,通过喷加温度较高(90℃)的脱氧软水增湿降温,将变换气温度降低至~220℃;进入主变二段(主变换炉第二段),反应部分CO而将温度提高至~270℃,然后经过主热交换器(管间)将变换气温度降低至~180℃进入主变三段(主变换炉第三段),反应很少量的CO,温度提升至~190℃,至此,反应结束,变换气离开主变三段。然后通过一水加热器内的热水换冷降温至~110℃,变换气进入饱和热水塔的热水段,被饱和段送来的热水冷却降温至~80℃,热量回收在本系统内。其后又分别被软水加热器、循环水冷却器再换冷降温至~40℃,经过变换气汽水分离器分离液滴后离开本系统去后工段。
****说明:如果冷激水温达不到要求,可以在热水塔后与软水加热器并联一个冷激水加热器。
硫化后的原始开车要点:
经验证明开车好坏对以后的生产影响很大,本公司根据工艺及设备的条件,提供开车方案。并负责催化剂的硫化,协助需方开车,指导操作。
2.1硫化后的催化剂必须继续用煤气降温至床层200~300℃。
2.2利用换热设备间的调温副线控制进口温度及进各换热设备的温度,确保设备的管壳温差不超过设计要求。
2.3要求逐步加量,加压确保“平稳过渡”,达到正常工艺指标。
3.工艺指标设计及控制:
3.1全低变工艺比传统的中低低变换工艺操作简单,工艺余地大,需要控制的指标不多而控制手段多,操作平稳,变换气CO浓度不易超标,平常蒸汽阀门基本不动,入炉温度调节自如。
3.2 设计工艺指标
3.2.1半水煤气量: ~80000NM3/时
3.2.2半水煤气成份:
CO: 28.0%, O2: 0.3%, H2:40.32%, N2:20.73% , CO2: 9.0%, CH4:1.65%
(H2S0.07克/NM3)
3.2.3变换气CO指标: 1.0%~1.5%
3.2.4温度控制:℃
除油器入口半水煤气: ~40
预变炉入口: ~220
预变炉热点: ~280
主变换炉第一段入口: ~220
主变换炉第一段热点: ~340
主变换炉第二段入口: ~220
主变换炉第二段热点: ~270
主变换炉第三段入口: ~180
主变换炉第三段热点: ~190
增湿器喷水: 90 热水塔出口变换气: ~80
3.2.5压力Mpa(表压):
除油器入口: ~2.1
蒸汽压力: 2.3
系统压差: 0.08
增湿器喷水: 2.5
3.2.6消耗:
蒸汽用量 : 150~250公斤/吨氨
增湿器热水喷水量: ~450公斤/吨氨
饱和塔热水循环量:
文档评论(0)