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PVC生产中的技术优化与改造.doc
PVC生产中的技术优化与改造
王西能
(宜宾天原集团技术中心,四川宜宾,640044)
〖关键词〗PVC 技术优化 改造
〖摘 要〗从海川化工论坛收集整理了部分PVC生产过程中的技术优化与改造,涉及了生产运行、安全环保、节能减排等方面,通过工艺、设备、控制的优化与改造,这些措施的实施解决了生产运行中存在的问题,提高了产品质量与运行质量。
当前国内PVC行业受到国际金融危机、国家环保能源政策制约、原材料价格上涨、下游需求萎缩等众多不利因素打击,挖潜增效、节能降耗是企业度过寒冬的重要举措之一。输送空气溜槽改造问题:空气溜槽下料用旋转阀控制,粉料进入旋转阀端面产生“塑化块”检修频繁。:用气动蝶阀取代旋转阀。运行从未发生故障。粉料输送(稀相输送)经常发生罗茨风机超负荷,和事故。增加电接点压力表,用压力控制旋转阀停止启动再未发生与事故。干燥床底部问题:干燥使用的是旋风干燥床,底部经常积料,时间一长则变黄,杂质;* j! f1 K??_+ H??|6 R9 F改造措施与效果:经过一段时间运行后,打开干燥床,测量出底部锥形料堆的外形尺寸,制作一个不锈钢圆锥安装在干燥床积料位置H- c经过改造后积料情况大大减轻,。0 T+ q/ {8 M0 Y+ v8 ?. n ^6 O; o% @2 _乙炔发生器排渣的阀门使用考克,体积大,操作困难。现在使用气动刀闸阀但是刀闸阀因异物堵塞而不能关闭$ L6 d4 }! G; Q! I- x4 G改造措施与效果:采用双刀闸阀,将其中一个安装在发生器锥体底部,另一个安装位置尽可能远,使两个刀闸阀之间形成一个管道容器。使用时,先开前一个刀闸阀,待一定时间后(即计算为充满管道的时间),关闭前一个阀门,打开后一个阀门,待其放尽;重复上述程即可。2 {4 {3 C) f$ B+ A* u消除了排渣对发生器液位的影响,同时也避免了某个刀闸阀因异物堵塞而不能关闭的。电石渣浆7 ^6 { _! x. k存在的问题:渣浆池原设计是地下式,乙炔发生器的溢流和排渣都进入到渣浆池;用自吸式离心泵输送到箱式压滤机,生产过程中离心泵吸不上液渣浆池内沉淀严重。3 @5 S3 Y( J* Y7 q, a) r4 |改造措施与效果:将发生器溢流和排渣分开,溢流进入到新增的地上高位槽内,用离心泵输送到压滤机;排渣仍进入到原渣浆池,用原来的离心泵将排渣送到高位槽。技改年来运行效果非常好1.6技改优化项目: * X6 G5 Y$ h! G3 S2 D+ WDCS功能拓展应用, o/ r; U* A7 O2 FDCS系统功能非常强大,通常仅仅使用了20-30%的功能,经过简单的程序拓展,DCS系统可以支撑设备管理工作。设备运行记录。$ k( n. W) K/ F9 _%一般大型设备的运行电流后状态都引入了DCS系统,设置一个计时器记录实现对设备台时记录功能,支撑设备的计划检修工作 I装置运行时间记录。如氯乙烯转化器触媒使用时间的记录,可以通过设置计时器和计数启动按钮即, i$ |* o9 ~. v6 Z. [! h% o U# E4 H; D, G: C; ]将DCS/系统的数据定期备份为光盘,月度、季度和年度由企业的相关管理机构组织工艺、生产、自控、设备等多专业实施生产运行质量的专题分析,从关键、重要指标的运行质量、主要设备运行情况、消耗情况等方面,利用装置自控系统的历史曲线进行综合分析,并利用PDCA工具进行装置运行管理的优化,提升装置效益和运行水平。聚合釜VCM入料管线原设计使用的是涡轮流量计,对VCM入料进行计量,由于使用过程中,VCM自聚现象严重,导致涡轮流量计测量不准,而且维护工作量大,严重影响生产采用质量流量计,且考虑自聚,故采用是直管型质量流量计两台,一台为标准表,一台为验表,一旦出现偏差,用水进行验后一直运行良好。汽提塔冲洗水改造问题:汽提塔冲洗水用冷脱盐水,操作员定时手动冲洗,汽提塔温度变化幅度大,不能及时冲洗,造成塔内堵塞,影响树脂质量。:增加一套汽水混合,冲洗冷脱盐水,脱盐水温度由温度调节阀自动控制,设定DCS自动控制。提高了汽提塔料仓顶部器过滤面积小,造成过滤器损坏,粉料外泄引起环保事故。将顶部用管道连通,,大大增加了过滤面积。,经过改造后彻底解决问题。防止干燥引风机跑料; p! {! Z干燥引风机出口直接对大气排放,引风机抽出的细料??K! y??{) d??t% ^- m在引风机出口增加洗涤塔,除去细料,洗涤水进入母液水池 回收厂区环境DCS系统操作站电源优化DCS系统的操作站的电源都来自UPS,设计人员从UPS取一路电源,经过空开送至操作台内,分别供各操作员站。当某个操作员站出现异常(如电源短路等)造成此路空开跳闸,将会造成操作员站全部失电,。$ n, j. @1 A# q2 r+ u) [3 `优化
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