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反渗透除盐技术的应用及改进.doc
反渗透除盐技术的应用及改进
反渗透除盐水处理工艺采用无相变的物理方法,它在诸多方面具有传统的水处理方法所没有的特点:其系统简单,操作方便,运行费用低,不耗酸、碱,相应的腐蚀和环境污染问题也少;产品水水质稳定,无忽高忽低的波动,对二级混床的正常运行极为有利。
一:砂滤器滤料改进去除铁离子
从近二年来的分析数据来看,由于原水中铁离子的含量受长江汛期及水厂加药平稳率的影响,忽高忽低,含铁量最高可达0.60ppm。而膜供应商对卷式复合膜的进水水质要求:含铁量最大值为0.10ppm。故本次改造中,在原砂滤器中补加了400mm高度,粒径为0.5-0.6mm的优质天然锰砂。
天然水中的铁离子有二价铁和三价铁两种形态,由于Fe2+具有较强的还原性,极易被氧化为Fe3+,Fe3+在水中发生水解反应,生成难溶化合物Fe(OH)3胶体,堵塞膜元件的水通道。天然锰砂的主要成分是二氧化锰,它是二价铁氧化成三价铁良好的催化剂。只要水中PH值大于5.5时,与锰砂接触即可将Fe2+氧化成Fe3+,反应如下:
4MnO2 + 3O2 = 2Mn2O7
Mn2O7+ 6 Fe2+ + 3H2O = 2MnO2+ 6 Fe3+ +OH-
生成的Fe3+立即水解生成絮状氢氧化铁沉淀,Fe(OH)3沉淀物经锰砂过滤后被除去,因此,锰砂滤层起着催化和过滤的双重作用。从改造完成后的运行分析数据来看,砂滤器出口铁含量可以控制在0.04ppm以下,满足了RO膜元件的进水要求。
二:超滤器运行方式的改进
反渗透进水的预处理包括两个方面:一是防止悬浮物、胶体和微生物对膜和管道内部的污染与堵塞,另一方面是要防止难溶盐的沉淀结垢。本次改造,仍按原设计选用山东招远膜工程设备厂生产的UF-IB9型内压式中空纤维超滤膜。
超滤属于压力驱动型膜分离技术。在压差为驱动力的作用下,溶液中的溶剂(水)和小溶质粒子从高压的料液侧透过膜到低压侧,一般称为滤出液,而大粒径组分被膜所阻拦,从而在滤剩液中浓度增大。超滤膜分离过程中,随着流速到达膜表面的溶质,由于受到膜的截留而积累,使得膜表面溶质浓度逐步高于料液主体浓度。超滤过程中主要障碍是浓差极化和膜污染,通常情况下超滤渗透量的大小随着温度和进料速度的升高而增加,但随着进料浓度的增加而下降。众所周知,浓差极化是超滤过程中不可避免的结果,为了控制浓差极化减轻污染,增加超滤通量。本次改造过程中,保留了原设计中的二台低压循环泵,同时将原水管网直接与原水泵吸入口连接,提高原水泵的输出扬程,用以提高超滤器的进水流速,增大膜面水流速。用于消除一部分浓差极化层,使被截面的溶质及时被水流带走,进一步降低浓差极化层的厚度,提高超滤器的渗透通量。
另外,本次改造对UF组件的运行方式也加以改进,在原反冲洗的基础上,增加了UF膜面自动快速冲洗工艺,进一步降低了UF膜元件化学清洗频率。
三:反渗透除盐系统的改进
1、背压法均衡系统水通量分布
反渗透是一种压力梯度为动力的膜分离过程,是自然渗透的逆过程,给水压力升高使膜的水通量增大,但压力升高并不影响盐透过量。在盐透过量不变的情况下,水通量增大将使产品水中的含盐量下降。
由于本装置采用UF组件作为反渗透除盐装置的预处理,故UF透过水SDI值较低,可以在较高的水通量下运行。
在相同的水通量下,系统的纯驱动压力将产生很大梯度,即进水端纯驱动压力很高,而浓水端纯驱动压力降至很低。这主要是由于膜元件的摩擦损失造成浓水的渗透高于浓水压力。因此,前端膜元件将在高水通量和高回收率状态下运行,而末端膜元件产出含盐量较高的少量淡水,在这样的条件下,前端膜元件的浓差极化严重,对产品水的含盐量造成不良影响,还可能加速膜的污堵速度。
原设计RO膜元件按5×3排列时,第一段的膜元件占全部的62.5%,而产水量却占全部的85%,即34.0t/h。本次改造时重新进行系统设计,调整全系统参数,将原5×3排列拆分为二套3×1排列并联方式运行,同时对于多段系统可能产生极端的水通量分析,在一段产品水出口和二段产品水出口之间加装压力表,手动调节阀,以平衡一、二段产品水水量。通过增加产品水背压来调整每段的运行参数,修正多段系统中的这种极端水通量分布。在实际运行过程中,所需增加的段间压力相对较小,只需在第一段产水上加约0.02Mpa的背压,即可改进淡水水通量分布,使其达到规定的75%比25%的产水分布,产品水的水质也得以改善,目前为止RO系统脱盐率为98.6%。
2、调整RO给水PH值,去除游离CO2
由膜元件的特性决定了水中的溶解气体如CO2透过率几乎为100%,HCO3-的透过率随着PH值的升高而降低。
从碳酸的电离度与水中PH值的关系中可以看出,水中的重碳酸盐是不稳定的,它可以HCO3-、CO32-以及CO2+H2CO3三种形式存在。当PH约为8.3时溶液中几乎只含有H
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