热敏式封隔器在红003应用分析.ppt

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热敏式封隔器在红003应用分析.ppt

热敏式封隔器 在红003现场应用 二零一一年二月十一日 目 录 一、前言 二、封隔器座封和解封 三、生产中出现问题 四、分析问题的原因 五、解决方法 六、结论及建议 一、前言 在红003稠油井区,新试验共使用了4种热敏封隔器,由于第一次大批量使用热敏封隔器,很多经验不足,导致在使用中存在不能座封的现象,而且在生产中存在碰不上泵和杆不下的问题,经过我们现场分析原因加实践证明,弄清楚和封隔器配套的伸缩管在热采井内对防冲距的影响,因此减少修井次数和因修井耽误的产量,恢复油井的正常生产。 二、封隔器座封和解封 红003井区现在使用的4种封隔器,分别为瓦房店的SYZB331-152、辽河采研院的k361-150、胜利采研院的K331-150 和双利公司的K341-152,共计124口井使用热敏式封隔器,占今年投产井数的53.9%。 为了试验封隔器的座封效果,我们对在红003使用的4种厂家的封隔器选了9口井和没安装封隔器2口井在注汽的时候采用油管和套管安装压力表测试数据。 下封隔器井油套压和温度值 下封隔器井油套压和温度值 下封隔器井油套压和温度值 未下封隔器油套压温度值 二、封隔器座封和解封 通过上面表格分析可以得出,在注汽的过程中,下封隔器井内的套管压力随着油管压力的上升而上升,降低而降低,而不是稳压在一个固定的数值,再和没下封隔器的井油套压做对比,不能证明封隔器完全座封。 热敏式封隔器座封检验标准 在正常注汽后三天后,在井口放空管线和环境允许的情况下,慢慢打开套管闸门放空。观察30分钟,通过闸门开启程度,套管漏失量的大小和套管压力的变化,来判断井下封隔器的性能。 判断标准:(1)不密封:闸门开3~31/2圈,放空趋势大,无减小趋势,套压高于2Mpa。(2)密封较好好:闸门开31/2 ~4圈,放空有喷势,但逐渐减小,套压低于2Mpa。(3)密封良好:闸门开4圈以上,放空无喷势,套压可放为零,甚至可以开套管闸门注汽。 二、封隔器座封和解封 因条件限制,我们在注汽过程只选择hD91332、hD91149、hD91128三口井摆罐套排,但三口井油套环形空间的剩余蒸汽始终不能放完,套管压力一点不降低,证明座封不严;套管内始终有蒸汽,也起不到保护套管和隔热的作用。红003井目前带封隔器井检泵井共6口井,井号为hD91305、hD91253、hD91309、hD91329、hD91350、hD91088。6口井全部解封成功,成功率100%。 三、生产中出现问题 碰不上泵 自投产以来,红003丛式井就陆续发现一些新井开井后不能正常工作:开井挂抽以后,在调防冲距过程中,10口井陆陆续续出现碰不上泵,活塞没有进入泵筒导致井不能正常工作。 开井杆不下 新井开井后有8口井开井后杆不下,接近2米左右的光杆下不去,新井从焖开后就只能自喷生产,不能挂抽,导致井下原油温度迅速降低,井完全没有产量。 四、分析问题的原因 通过我们对井内机具的分析和现场检泵验证,得到伸缩管是影响生产的主要原因。 1、伸缩管伸长导致碰不到泵(在注汽前因井底原油支撑回缩或修井队施工作业中没有完全拉开); 2、注汽后热敏封隔器未完全解封; 3、砂卡导致杆不下(通过检泵发现,不带伸缩管的井卡了直接卡死,而带伸缩管井活塞卡泵筒里面却很难发现,光杆可以带着抽油杆和伸缩管下部油管往复运动。 五、解决方法 找到了问题的根本在伸缩管,那么注汽开井后检泵提出伸缩管和封隔器是最好的办法,但这样做不但耽误了产量,而且红003大部分井为丛式平台井,目前检泵难度大: 临井注汽影响;一个平台只要有一口井注汽,周围井都不能修井。现在红003井区正处于紧锣密鼓上产时期,注汽井数多,面积广,对修井很不利。 五、解决方法 套管外溢影响;新井注汽后套管都有液面,不能及时挂抽油管里都是死油,而且由于封隔器的不完全解封,造成洗井通道过小洗不通,不能建立起油套循环,只能通过摆罐套排,但套排的井长期有外溢,往往一外排就是好几个月,占产时间长。 五、解决方法 油稠影响;如果井因为临井注汽或者其他原因不能及时上修,热量散失后套管内都是粘度极高的原油,提油管的时候吨位特高,而下油管的时候就特别慢,抽油杆根本下不进去,只能光油管完井待注汽后再下抽油杆转抽,尤其是面临冬季修井,一口井上修要4天以上,耗时长。 五、解决方法 如何尽快让躺井恢复工作,我们针对不同的问题,提出各种办法恢复油井的生产。 对hD91112、hD91123、hD91104、hD91135、hD91134、hD91101、hD91211 hD91282、h91268、hD91132等碰不到泵的10口井,我们通过加抽油杆短节,使活塞进入泵筒,恢复了井的产能,这些井活塞都没有进入泵筒,基本不出或者靠自喷生产,当加入1.5米到3米的抽油杆短节

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