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布袋除尘器投产初期布袋磨损严重的原因分析及改进
庄选斌,张 纯
(河北钢铁集团石钢公司)
摘 要:随着对环保要求的越来越高,布袋除尘器因其价格低廉,除尘效果好而被越来越多的工业企业
选用,又因其原理、加工制造简单,布袋除尘器生产厂家也越来越多,但制作水平却参差不齐,使用者
如果对布袋除尘器的设计、选型、安装把关不严,就会带来一系列问题。本文针对石钢烧结成品筛分车
间布袋除尘器投运初期,布袋磨损严重,更换频繁,又导致引风机叶轮磨损严重,更换周期短,给企业
带来了环保、成本、维护上的一系列问题。通过对布袋加工质量控制、除尘器进风口,以及叶轮叶片等
方面的改造,使布袋除尘器能正常发挥其作用的例子,与除尘器厂家及使用者共同探讨布袋除尘器的制
作安装,唤起对布袋除尘器设计、选型、安装的重视。
关键词:布袋除尘器;布袋;叶轮;磨损;改造
1 前言
石钢烧结机 2011 年 3 月投产,到 6 月份已经达产,与此同时,烧结机整粒筛分间的布
袋除尘器烟囱开始有明显烟尘,而且越来越严重,于是停机检查布袋,发现布袋损坏严重,
每个箱体多达 40% 。于是联系布袋除尘器厂家处理。厂家对其损坏的布袋免费进行了更换。
但好景不长,不到一个月的时间烟囱又开始冒烟,检查布袋发现又有大量损坏。于是,该
厂的除尘车间的技术人员只能一边查找原因,一边更换布袋,直到 13 年 3 月,布袋损坏严
重的情况才得以遏制,期间更换的布袋达两千多条,相当于整个布袋除尘器所有布袋的 2
倍还多。具体更换布袋情况见下表:
表 1 12 年陆续改造前后布袋损坏情况对比(单位:条)
12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 13.1 13.2
219 158 436 511 197 62 65 45 48 42 34 27
由于布袋的损坏,导致除尘效率不高,大颗粒粉尘直接通过除尘器进入引风机,导致
叶轮严重磨损。从引风机运行开始,叶轮已进行三次更换,更换时间为 11 年 8 月、12 年 2
月、12 年 12 月。为了延长叶轮的使用寿命,我们对叶轮的叶片进行了耐磨处理。
2 系统改进实践过程
2.1 布袋除尘器和引风机的参数
处理风量:250000m³/h
过滤面积:3800 ㎡
滤袋:拒水放油涤纶针刺毡 ¢160 (mm )X6(m)
数量:168 条 X8 个箱体=1364 条
清灰方式:离线脉冲喷吹
最小喷吹压力:0.15MPa
引风机:G4-73NO20.5D 右 90°流量 280896m³/h 全压 5553Pa
528
电机:560KW 960r/min
2.2 改进过程一:选择质量好的布袋
对于布袋的损坏,我们首先想到的是布袋的材质是否选择的不对。通过多方的了解,
得知此种布袋完全能够适应后,我们又考虑是否布袋的加工质量存在问题。于是我们选择
了不同厂家的布袋进行对比,通过实践,确实不同厂家的布袋加工质量是有区别,个别厂
家的布袋确实比其他厂家布袋的寿命适当延长,但布袋损坏的现象没有根本性的遏制。于
是我们判断布袋损坏的主要原因不在于布袋的质量。
2.3 改进过程二:降低脉冲阀喷吹压力
既然不是布袋的原因,我们又考虑了是否喷吹压力过大,造成布袋底部损坏呢,毕竟
部分损坏的布袋只是布袋的底部开线。现有脉冲阀和提升阀气缸前只有一个调压阀,调整
后的压力为了满足提升阀气缸的工作压力,压力达到 0.3~0.6MPa ,而脉冲阀的压力只需要
0.15MPa ,于是我们在脉冲阀前又加了一个调压阀将压力调整到 0.3MPa 以下。除此之外,
我们还从集中控制上,将每个脉冲阀的喷吹间隔由 10 秒延长到 20 秒,脉冲宽度由 0.15
秒调整为 0.1 秒。经过调整后,布袋底部开线的情况就没有再出现了,但还是有大量的布
袋磨损坏。
2.4 改进过程三:除尘器进风口加装气流分布板
通过以上改进,仍然没有彻底解决布袋损坏的情况。于是我们从灰尘性质到除尘器结
构进行了认真分析后,终于找到了布袋损坏的原因。
2.4.1 原因分析
烧结成
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