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减粘技术在大庆乙烯装置急冷系统上的应用.pdf

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减粘技术在大庆乙烯装置急冷系统上的应用 陈安营 赵丘阳常 文 大庆石化公司化工一厂,黑龙江大庆 163714 摘要:揭示大庆乙烯装置急冷油减粘系统存在的问题,阐述减粘塔工作基本原理,通过展示新建乙烷 裂解炉和减粘塔效果说明急冷油减粘技术的差别。 关键词:乙烯装置 ; 减粘塔 ; 差别 全国乙烯工业协会 时检修,严重的影响了大庆乙烯装置安全平稳运 类物质含量发生了明显变化。伴随着粘度迅速升 行和经济指标优化。 高,样品中沥青质和胶质含量大幅度增加,而总芳 1.2老区急冷系统存在的问题 香烃组份含量大幅度下降。 老区急冷油脱重塔采用SW公司真空抽提技 术。 从上表可以看出急冷油中芳香烃在高温环境 下发生了缩合、结焦反应,提高了急冷油中沥青质 和胶质的含量是导致急冷油粘度升高的主要原 因。 伴随着急冷油粘度不断升高,为保证急冷油 塔安全运行。不得不降低塔釜操作温度。这也是 许多装置急冷油塔釜温设计为205。C,而实际上塔 釜温度只能维持在190。C的主要原因。这样直接 该技术采取负压操作对设备密封要求高。抽 导致稀释蒸汽发生量受到影响。对于一套800Kt/ 真空消耗蒸汽量较大,冷凝后生成污水量大。同 a乙烯装置来说,将导致稀释蒸汽发生量减少45t/ 时由于温度低,减粘效果并不明显。 h.也就需要多消耗中压蒸汽45t/h,约占装置综合 而减粘效果不佳又造成急冷油塔温度分布不 能耗的5%H1。 合理:顶温高,只能用大量的汽油回流压低急冷油 张文慧【4】等人研究表明,急冷油粘度随恒温 塔顶温。釜温偏低,换热器前后温差小,稀释蒸汽 时间延长而增加。说明急冷油中部分物质发生了 发生量低。大量的工艺凝液排出装置外,给装置 变化。如果要保证急冷油在接近200℃的情况下 环保工作带来很大困难。同时,由于老区急冷油 不因为粘度过快增长而影响装置安全运行,必须 温度偏低,急冷油粘度非常低,经常造成急冷油输 把这些容易或者已经生成的聚合物去除掉。 送泵密封泄漏等问题。由于换热器传热系数与流 实验表明心】,急冷油温度大于350℃时,粘度 体粘度约为0.5次方的反比关系,所以当急冷油 急剧增加,如果把这些馏程大于3500C组份通过分 塔釜温度升高和急冷油粘度下降时,热回收率就 馏排出到急冷油循环系统之外,而较轻的组份返 会显著增加【I】,所以利用合理的减粘手段降低急

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