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化学氧化结合曝气生物滤池技术在线路板废水处理中的应用.pdfVIP

化学氧化结合曝气生物滤池技术在线路板废水处理中的应用.pdf

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化学氧化结合曝气生物滤池技术在线路板废水处理的应用 化学氧化结合曝气生物滤池技术在线路板废水处理中的应用 陈志强 肖应东 简丽萍 张俊峰 1 ( 东莞市东元新能源科技有限公司, 广东 东莞 523862) 摘要:通过介绍深圳某线路板有限公司废水处理改造升级工程,阐述化学氧化和 曝气生物滤池相结合的工艺过程,说明在实际工程应用中可使得排放废水污染物 指标达到新标准。 关键词:优化升级 化学氧化 曝气生物滤池 Abstract: Abstract: AAbbssttrraacctt:: The paper describes the process and principle of chemical oxidation combined with biological filters by introducing the upgrading of theWWTPof a PCB factory in Shenzhen, which proved that it help the WWTP of PCB reach the new standards. Keywords: Keywords: KKeeyywwoorrddss:: upgrading,chemical oxidation,biologicalfilters 一、背景简介 深圳市某线路板有限公司年产双层及多层线路板35万平方米。公司在建设 初期,投资建设了一套日处理废水1000吨废水回用及处理系统。处理工艺采用 分水分质处理技术,将污染物浓度低的综合废水、含镍废水,经混凝沉淀预处理 后再进回用水深度处理(回用水500m/d,此部分不在本文详述);污染物较复杂3 的含氰废水、络合废水、油墨废水,与回用系统浓液一起(废水处理量500m/d),3 经预处理后,进入生化系统去除COD。主体工艺流程如下: 1、综合废水→pH调整→混凝→沉淀→砂滤→碳滤→保安过滤器→超滤系统 →RO系统→回用到生产线;RO系统浓缩进中间池; 2、含氰废水→一级破氰→二级破氰→络合废水; 3、络合废水→pH调整→破络反应→混凝→沉淀→中间池 4、油墨废水→pH调整→酸析→气浮→混凝→沉淀→中间池; 5、中间池→化学反应池→混凝池→絮凝池→沉淀池→pH回调池→活性污泥 系统→沉淀池→达标排放。 废水系统投入运行以来,处理后出水符合广东省《水污染排放限值 1 化学氧化结合曝气生物滤池技术在线路板废水处理的应用 (DB44/26-2001)》第一时段二级排放标准。 随着水资源紧缺日益严重,国家对废水处理提出了更高的标准,要求企业执 行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)之表2标准,令企业面临着废水处 理提标的问题,其中:COD90ppm提高至COD 80ppm,氨氮15ppm。 原有废水处理系统的设计已不能满足新标准,主要因为: 1、原油墨废水经过酸析、气浮等预处理后,COD仍然很高,排入中间池使 得进生化系统的COD在500-700ppm,这对原活性污泥法的生化系统而言负荷较 高;因此原废水处理系统只能保证出水在90ppm左右乃至更高; 2、线路板企业中的络合废水含有大量的氨氮及EDTA等络合成分,虽经原有 破络反应去除了铜离子,但络合成分仍然没有去除,又重新和中间池的重金属形 成络合物,进入后续的活性污泥系统,其耐冲击负荷较弱,并不能较好处理来水, 这样在排放水中重金属就存在有偶尔超标的现象,而氨氮则一直在30ppm左右, 超出了新标准。 以上工艺不足显然是不符合新标准要求,这也正是目前大多数线路板企业在 废水处理方面共同面临的难题。 二、优化升级改造工艺 1、工艺叙述 针对上述现有技术所存在之缺失,该企业委托专业环保公司对原废水处理系 统进行优化升级改造,其目的是确保出水COD、氨氮按新标准排放。 为实现上述之目的,采取如下优化升级改造工艺: 1、前述第1-4预处理均利用原有系统,可节省投资及减少改造环节; 2、第5段改为:中间池→化学氧化池(新增)→化学反应池→混凝池→絮 凝池→沉淀池→→pH回调池→曝气生物滤池(由原活性污泥系统改造) →沉淀池→达标排放

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