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大唐鸡西热电有限责任公司
哈汽125MW机组
机组大修及汽轮机通流改造技术方案
一、背景及概述
鸡西热电公司1号汽轮机试验结果为在110MW工况下,试验热耗率为8793.9kJ/(kW?h),二类修正后热耗率为8542.5kJ/(kW?h),比90%设计工况热耗率8248 kJ/(kW?h)高出294.5kJ/(kW?h)。其中高压缸效率为80.00%,比设计高压缸效率81.97%低1.97%,使热耗率升高约41.82 kJ/(kW?h)。低压缸效率为85.39%,比设计低压缸效率90.65%低5.26%,使热耗率升高约240.03 kJ/(kW?h)。
造成热耗偏高的原因:一是此125MW汽轮机为200MW机型改装而成,阀门设计偏大,重叠度较大,节流损失大;二是机组长期运行导致隔板汽封隔板、叶顶、端部汽封、轴封磨损严重,间隙超标;三是低压缸动、静叶型线存在设计与实际制造出厂有偏差,使其达不到设计值。
二、机组检修及汽封改造具体说明
根据对试验报告及现场机组的了解,该机组初装时就存在一些设计上的缺陷,单从汽轮机方面考虑:
1).阀门设计偏大,重叠度较大,节流损失大;
2).机组长期运行导致隔板汽封隔板、叶顶、端部汽封、轴封磨损严重,间隙超标;
3).低压缸动、静叶型线存在设计与实际制造出厂有偏差,使其达不到设计值。
4).在检修间隙调整过程中隔板与轴系中心的对中性、缸体变形量等因素影响汽封的实际安装间隙。
5).中分面是否存在漏汽、串汽现象也影响机组的效率。
根据我公司改造同类型机组的经验,在大修中对各项汽轮机检修标准项目进行严格控制,另外决定按照三个部分进行汽封改造:高压缸活动式汽封进行侧齿汽封改造;中低压缸活动汽封进行蜂窝汽封改造;高中低压叶顶镶嵌式汽封(阻汽片)重新更换并优化间隙。另外,在检修的过程中对机组的变形量精确测量,保证机组汽封安装间隙最优化,制定的方案如下:
改造、施工范围:
序号 改造部位 改造后间隙 数量() 活动汽封部分 1. 高压前汽封 内侧两圈侧齿其余梳齿 0.45-0.55 20 2. 高压后汽封 内侧两圈侧齿其余梳齿 0.55-0.65 10 3 高压隔板汽封 侧齿汽封 0.45-0.55 14 4. 中压前汽封 内侧两圈蜂窝其余梳齿 0.5-0.6 11 5. 中低压隔板汽封 蜂窝汽封 0.5-0.6 12 6. 低压后汽封 蜂窝汽封 0.45-0.55 4 合计 侧齿汽封:18圈,蜂窝汽封18圈,梳齿汽封:35圈
序号 改造部位 改造后间隙 数量() 阻汽片部分 1. 高压隔板叶顶阻汽片 重新更换优化间隙 1-8级1.0-1.1
9-11级1.1-1.2 12级X2 2. 中低压叶顶阻汽片 重新更换优化间隙 14-22级1.2-1.3 9级X2 合计 42圈 改造的关键点说明:
1)、中低压汽封由于蒸汽参数低,利用蜂窝汽封的除湿效果,减少对机组动静叶片的腐蚀,提高机组效率。
2)、高压部分,隔板及内侧轴端利用侧齿汽封的扰流阻汽片效果,提高机组效率,由于侧齿汽封结构与原梳齿汽封结构相同,所有可以按照原机组间隙下限调整甚至可以比设计值间隙减小0.1mm,保证机组的安全运行。
3)、轴端外侧汽封采用普通梳齿汽封,间隙进行优化,减少成本投入。
4)、高中低压叶顶阻汽片改造包括现场拔出旧片、现场镶装新片、和采用专用刮齿机现场精修刮间隙。叶顶阻汽片的施工直接关系着机组改造的效果,因为叶顶汽封的泄漏量是隔板汽封的4倍,效益可观,改造中的工作量也很大,所以建议进行高中低压叶顶阻汽片的改造。高中低压叶顶阻汽片改造应该是本次改造的关键,必须高度重视。
5)、为了提高机组的效率,在汽封改造安装过程中要进行汽轮机汽缸洼窝的变形量测量,以便汽封间隙的优化调整。
a、必须有专用的测量设备,测量过程中不能有人为测量因素的干扰,数据必须全部由专用设备测量;
b、给出全实缸与半实缸洼窝的变形量数值;
c、给出变化的数值,给出汽封间隙的修整数值;
6)、揭缸后,检查中分面,看中分面是否有漏汽、串汽现象,如果有漏汽、串汽现象,根据实际情况,补焊研缸面或进行中分面开槽处理。
三、大修及汽封改造后预计效果
应用我公司推荐的改造方案,使热耗下降140-150kJ/kw.h左右。
如果从检修质量上严格控制轴系中心及各部的配合按标准执行,通过动静叶片的喷涂改善通流损失的话,估计热耗还能再有所下降。
四、投资预算
序号 改造部位 单价(元) 数量 标准检修项目 1 标准汽机检修 900000 1 900000 活动汽封部分 1 高压前汽封 内侧两圈侧齿 14000 2 28000 2 高压前汽封 梳齿汽封 10600 18 190800 3 高压后汽封 内侧两圈侧
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