影响分注有效率原因分析课件(75页).ppt

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1.封隔器问题 封隔器问题主要包括:封隔器失效和P1停注油套压平衡的井。 其中封隔器失效8口和P1停注油套压平衡的井12口。 地研所负责配注方案编制,测试工作量运行,组织逢八测试例会,协调解决测试运行中存在的问题,对采油区和测试队工作质量的监督和考核; 厂相关职能部门,把分层注水井管理提到重要位置,提高对水的重视程度,对分注井遇到的作业、材料、技术等问题及时处理解决。 (一)建立分注有效率项目组织机构,强化实施、监督、管理、支持职能 Ⅰ、提高注水时率的对策 (1)、提高水井重视程度,缩短作业运行,配备质量高、速度快的专业水井作业队伍。 (2)、引进井筒作业前暂堵降压技术,减少卸压时间。 (3)、适当增加调剖剂量,减少调剖频率,优选调剖方案,调一次最好一年内不用再调。 (二)提高分注有效率具体对策 2、解决井筒问题对策 (1)封隔器密封问题 第一,针对封隔器超期 ①、封隔器的有效期是一年,超过一年后应立即换封; ②、调查发现有一半的井不到一年就失效,应该定期对分注井注水状况进行检查,发现失效井及时重新座封或换封。 (1)解决封隔器密封问题 第二,针对封隔器质量问题 ①针对不同情况(高压、出砂、套变、分层压差大)引进不同的封隔器,延长封隔器有效期。 ②抓好井下工具现场作业质量监督,避免因作业过程中造成井下工具损坏。 ③严把井下工具进货入口关,加大技术检测力度,避免不合格工具进入。 (3)从封隔器有效期上分析:根据统计12口已经失效的分注井,平均有效期345天,其中大于一年的6口,平均有效期535天,属于超期服役失效;小于一年6口,平均有效期155天。另外根据统计2004年刚分注完就失效造成作业返工的水井有4口,所以封隔器质量是治理该类问题的有效手段。 封隔器失效井有效期统计 测试过程中的问题16口,其中测试遇阻影响12口,工具落井影响4口。 2、测试过程中的问题: 测试遇阻和工具落井问题情况表 (1)从调剖井史分析:16口井中有12口有调剖井史。其中马寨3口,文明寨9口。其中2002年调剖的有3口井,2003年调剖的有7口井, 2004年调剖的有2口井。 (2)从出现的问题分析:12口遇阻井,遇阻后主要发现油管内有死油和脏垢,比较典型的测试遇阻中,M1-34、MC214、M216三口井均为同一井站的注水井,通过热洗发现,一是井筒有死油,另外热洗中返上有杂质,而且每次遇阻都集中在偏配位置,其中偏1遇阻5口,偏2遇阻5口,偏3遇阻2口。 测试遇阻问题情况表 (3)从地面洗井条件分析:12口遇阻井,马寨2口,卫城2口,文明寨8口。根据分油田统计,除了马寨油田具备洗井管网,可以正常洗井,其余油田不具备洗井管网。马寨油田自2000-2004年共计洗井686井次,平均每年洗井137井次,单井每次平均洗井水量80方。文明寨油田自2000-2004年全部用罐车洗井110井次,每次平均洗井水量仅36.4方。卫城、卫东、古云油田基本没有洗井显示。 (三)欠注问题 2004年全厂分注井欠注井数有12口,卫城油田有3口,其余9口全部集中在文明寨油田(明一区4口,明二区5口) 文明寨欠注井统计 第一,9口井中其中7口有调剖井史,是近几年通过调剖改善吸水剖面,井底注水压力不断上升,不可避免的也存在污染现象;第二,联合站泵压16-17Mpa,到端点站泵压只能保持在12-14Mpa,目前的干线压力难以保持正常注水的需要,根据统计文明寨欠注总井为27口,笼注井18口,分注井9口。文明寨总井115口。 欠注主要原因: 9口欠注分注井,欠注水量340方;对应油井13口,日产液523.4吨,日产油53.1吨,平均动液面1329米。文明寨平均液面1136米 。 欠注井对应油井情况统计 分注井与分层测试紧密相关,工艺与地层矛盾主要表现在测试压力与注水压力不符、测试成果与吸水剖面不符和全井空堵等。 (四)测试工艺与地层矛盾 1、测试压力与注水压力不符 测试压力与注水压力不符有7口井 ,其中文明寨2口,卫城2口,卫东2口,马寨1口。 (1)测试当日不符2口高压井( W49-18和W2井)测试前后井口压力经落实一直稳定在25MPA和16MPA左右,但是测试出来的压力与实际相差达到12-3MPA,压力相差太大后无法按照测试资料进行分水,致使资料无法应用。 (2)作业后未达稳定压力测试M353井,造成该井注水压力与测试压力相差5Mpa。 (3)有5口井调配初压力是对扣的,经过一段时间的注水,井下状况和压力发生了变化,压力相差太大后无法按照测试资料进行分水,致使资料无法应用。 2、测试成果与吸水剖面成果不符、全井空堵 测试成果与吸水剖面成果相矛盾、全下空堵都不能把水注到层上,都

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