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-342· 第23届全国铁合金学术研讨会论文集
常温冷捣糊整体炉衬在高碳锰铁电炉中的应用
晏文彪袁国华
(五矿湖南铁合金有限责任公司 湖南 中国411400)
摘要常温冷捣糊整体炉衬在高碳锰铁电炉的应用,解决了传统碳砖炉衬炉底缝隙问题。避免
了一般冷捣糊砌筑过程因加温产生局部的质量差异。减少了筑炉工作量,提高了筑炉质量,延长
了炉衬寿命。
关键词高碳锰铁常温冷捣糊整体炉衬寿命
刖吾 解槽的专用材料,在全国普及并向大型槽推
广。90年代末20世纪初冷捣糊开始在铁合
电炉生产高碳锰铁,一直受炉衬寿命不 金电炉中使用。冷捣糊炉衬解决了碳砖炉衬
长的困扰,直接影响高碳锰铁的生产效率和 缝隙侵蚀快、碳砖上浮等缺点,炉衬寿命得
企业经济效益,传统碳砖炉衬筑炉操作困 到了较大的延长,但冷捣糊煅烧后的机械强
难,耗时耗工,费用高,而且炉底缝隙易侵 度以及技术参数与碳砖比还有差距,使用性
蚀。一般捣打炉衬煅烧后强度不如碳块,有 能仍不太理想;筑炉环境虽有所改善,但还
分层烧结松散现象,且炒糊的工作量大。寻 需要炒糊加热,捣打劳动强度大。
求一种筑炉工艺简单,施工容易,材料费低, 1.3常温冷捣糊具有良好的塑性,在筑炉
质量好于或等于碳块的整体碳素炉衬材料 过程中一年四季不需预热。没有气体产生彻
成为生产企业的追求。 底改善筑炉环境、减轻筑炉劳动强度、降低
了筑炉成本。可间断式施工捣打质量明显优
1碳素炉衬的发展过程 于加温冷捣糊。而且避免了加温冷捣糊在烘
炒过程中由于生炒过炒现象造成的局部与
1.1 70、80年代我们厂跟大多数铁合金企局部之间的质量差异,整个炉衬的捣打质量
业一样,碳素炉衬主要采用碳砖筑炉用电极 均一。
糊底糊填缝,后来改进为粗缝糊细缝糊填
缝,由于当时炉容小主要生产硅锰、硅铁碳 2 高碳锰铁电炉使用常温冷捣糊整
砖炉衬基本能保证电炉的正常生产080年代 体炉衬情况
后期90年代随着电炉容量的增大,碳砖炉
衬的缺点暴露了碳砖与碳砖缝隙的填充糊 2.1 电炉高碳锰铁炉衬材料选择
过早被铁水侵蚀造成炉底碳砖上浮,严重时 电炉生产高碳锰铁,无论是65碳锰还
烧穿炉底。很难保证大容量电炉的正常生 是75碳锰,合金中的锰与铁之和都在92%
产。90年代后期20世纪初先后使用过自焙左右,所以高碳锰铁密度大对炉底钻侵强。
碳砖炉衬、半石墨碳砖炉衬,由于自焙碳砖 高碳锰铁单位电耗指标低,产量高加上高碳
未能形成整体没有很好解决以上问题。半石 锰铁流动性好对炉衬冲刷大。电炉生产高碳
墨炉衬材料价格高等原因,一直没能很好解 锰铁过程中经常会根据需要对渣型进行调
决炉衬问题。 整,特别是少熔剂法生产炉内碱度不高,炉
1.2 70年代,中国铝工业开始研制软化温 子缺炭运行情况多。由于电价问题高碳锰铁
度低于80。C的被称为冷捣糊的炭素料,用 采用避峰模式生产,炉衬还需具有一定的耐
于炼铁高炉和铝电解槽。随着铝电解槽的大 急冷急热性能。为此要求碳质炉衬具有以下
型化和阴极炭块的更新,人们开始重视阴极 几点:
糊和阴极炭块配套使用。冷捣糊己成为铝电
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