捣固焦炭在承钢2500m3高炉及应用.pdfVIP

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捣固焦炭在承钢2500m高炉的应用 白延明代维刘晓龙 (河北钢铁股份有限公司承德分公司炼铁厂) 摘要:承钢2500m3高炉使用捣固焦炭,在提高焦炭质量、降低配煤成本及降低焦比,可以创造较大的经济效益. 同时也成功解决了捣固焦炭在钒钛磁铁矿高炉中的应用。 关键词:捣固焦2500m3高炉应用 l刖吾 承钢炼铁厂共有2500m3高炉3座,分别为5髯高炉、新3撑高炉、新错高炉,受自产焦炭资源制 约,我厂2500ra3高炉投产以来焦炭结构以外购焦炭为主,主要有六种分别为:山西大土河焦炭、天 津文峰焦炭、山西潞宝焦炭、山西神龙焦炭、山西美锦焦炭、河北新晶焦炭。其中山西大土河焦炭、 天津文峰焦炭、山西潞宝焦炭、山西神龙焦炭、河北新晶焦炭均为捣固焦炭。 2捣固焦生产及优势 2.1捣固焦的生产 捣固炼焦是将煤料在炉外捣固成煤饼后装炉,使煤料的堆密度由顶装炼焦的0.75t/m3增加到 百分点,反应后强度提高l一6个百分点。捣固炼焦是目前国内外公认的一种先进的炼焦技术,并已 被广泛推广。新建焦化厂及已建生产焦炉都在向这个方向发展。捣固炼焦技术之所以能提高焦炭质 量是基于以下原因。 (1)捣固炼焦通过对煤料的捣固,使堆密度增加,有利于提高煤的粘结性。捣固工艺可使煤 饼中煤粒间的距离缩小28.33%。因此在结焦过程中煤料的胶质体很容易在不同性质的料粒表面均 匀分布受润。有利于进一步改善煤料的粘结性。 (2)捣固炼焦工艺对人炉煤的粉碎细度要求高,达到85—90%以上,使煤料各粒级组分性质 均匀。对煤岩显微组分不均匀的煤种可使各粒级组分趋向均匀,使煤细颗粒增加了熔融性,半焦收 缩均匀、致密,使焦炭的气孔率少,气孔分布均匀,气孔平均直径减小,气孔壁厚,导致焦炭反应 性低,反应后强度提高。 (3)捣固炼焦工艺与同炉型相比,结焦时间相对要长。在炭化室高4.3m顶装焦炉结焦时间为 17,--18小时,而捣固焦炉结焦时间为22.5小时。结焦时间延长,有利于煤料软化成半焦收缩时减少 收缩应力,焦炭粒度均匀,强度好,尤其是耐磨强度MIO;反应性降低,反应后强度提高。 2.2捣固焦的优势 2.2.1焦炭的抗碱性 焦炭在高炉冶炼过程中抵抗碱金属及其盐类作用的能力,叫焦炭的抗碱性。焦炭本身的钾、钠 含量很低,约0.1—0.3%。如此少量的碱金属不足以对焦炭产生有害影响。但在高炉冶炼过程中, 由矿石带人的大量钾和钠,在高炉内形成液滴和蒸汽,造成碱的循环,并富集在焦炭中,使炉内焦 炭中的钾、钠含量升高至3%以上,这就足以对焦炭产生有害影响,在高碱负荷的高炉中,这种影 响更为严重,因此抗碱性是对高炉焦的一个特殊要求。而捣固焦由于提高了炼焦煤装炉煤的散密度, 475 使焦炭气孔率少、气孔分布均匀、气孔平均直径小、气孔壁厚度增加,从而提高了抵抗碱金属的侵 蚀能力,减缓了焦炭在高炉冶炼过程中的粉化速度。 2.2.2焦炭块度均匀 表述焦炭粒度分布状况的物理性质叫焦炭的筛分组成。它是评价焦炭块度大小和均匀性的一个指 标。当不同粒度的焦炭混合时,较大焦块间的空隙被较小焦块充填,使焦块间的空隙体积减小,通过 焦炭料柱的阻力系数增大,因此。焦炭的筛分组成是直接影响焦炭透气性的重要因素。不同粒度的焦 炭其强度、高温性能均不同,试验证明25—60mm的焦炭强度最好且稳定,透气性也好,到达风口回 旋区受到的破碎比例仍保持不变,而捣固焦则有块度均匀、且占比例大、稳定的优势。我国高炉规定 3我厂2500m3高炉使用捣固焦情况 3.1我厂2500m3高炉焦炭配比情况 3.1.1我厂入炉焦炭指标要求: 3.1.2我厂2500m3高炉焦炭配比 2008年9月16目,新错高炉投产,为稳定高炉操作,保证炉况顺行,在公司协调下,炼铁厂 根据当前焦炭资源情况,优化高炉焦炭结构,稳定2500m3高炉50%一级焦炭比例,5#高炉为山西大 质焦炭调整为山西大土河和天津文峰两种。 目前计划将余下4种准一级焦炭山西潞宝焦炭、山西神龙焦炭、山西美锦焦炭、河北新晶焦炭 476 分别对三座2500m3高炉进行固定厂家配给,即新3撑、新4#高炉配给新晶与美锦焦炭,5#高炉配给 神龙与潞宝焦炭。另外随着高炉喷煤比的提高,焦炭消耗逐渐降

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