QA巡检报表.xlsVIP

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1月份问题点汇总 2月份问题点汇总 3月份问题点汇总 巡检问题点 Excel_BuiltIn_Print_Area_1_1 Excel_BuiltIn_Print_Area_1_1_1 Excel_BuiltIn_Print_Area_1_1_1_1 Excel_BuiltIn_Print_Area_1_1_1_1_1 QA 工程巡检不良项目LIST NO. 巡检日期 不良项目 改善措施 巡检时间 责任区域 问题改善实施日期 改善确认结果 备注 是否重复发生 插件2线地面掉有元器件未及时捡起进行区分确认 D1445138的二极管掉落,衣袖带落,当场宣导:禁止物料直接放在插件线体上作业 9:15 插件2线 Y 物料管理 后焊2线元件剪角工作台面未及时清洁 未找到剪脚盒,所以未用;临时对策用大物料盒替代 9:20 后焊2线 5S 插件3线生产B2825093机种时,两基板之间无间距隔离 转线切换中,未执行到位,已现场教育班长及员工 9:25 插件3线 基板放置 插件5线的变形元件未用不良元件盒保存,直接放在工作台面上 已现场教育员工并纠正,禁止物料直接放在插件线体上作业 9:30 插件5线 后焊5线生产G8065111机种时,台面上放有D1445120基板且未标示 C面SMT贴片不良,未写不良维修票,再次培训测试投诉前工序的不良基板要用不良维修票标示 9:35 后焊5线 修理区域LCD不良品与良品未做区分,且摆放防护措施不够 区域未划分清楚,现规定为CHIP料修理员管理,已重新整理 修理区域 后焊3线工号6483作业员作业未夹静电环 离岗回来时忘记夹,后续班长督促监督 9:40 后焊3线 未按要求作业 后焊2线推车放B基板未放隔离挡板 长隔板欠缺,使用不足,申请购买,也已对员工进行培训追加隔板的重要性 A2 后焊5线生产D1295342机种,FCT测试工位无WI作业 监察时测试已结束并把WI归还了,规定测试结束时先送修不良品,再将良品送捆包,最后归还WI及测试治具 9:45 无WI作业 后焊6线推车放板未放隔离挡板 长隔板欠缺,不足使用,申请购买,也已对员工进行培训追加隔板的重要性 9:50 A1 Pd揭示台面有多种类型基板放置,且未做区分标示 放置的是QA不良基板,没有进行标示,已追加标示 Pd揭示台 后焊10线生产DMP9122基板未放置好 和美佳的作业员放置基板不当,现场教育改善 后焊10线 后焊3线工号6483作业员未做烙铁温度点检 员工漏做点检,班长监督不到位,批评教育纠正 15:25 插件5线生产D1445120机种时,CN233(3PIN)与CN252(4PIN)Wi要求在同一工位作业,未做到 防呆效果,建议PD技术重新考虑作业防呆效果 修改插件WI,已分别安排在第1工位及第4工位进行插装 15:30 Pd技术 Wi规定 后焊6线《ICT测试程序调试记录表》2011年没有任何记录 为了更好的管理Downtime,现在ICT、FCT维修单是在发生不良时,由测试员填写编号提出,然后由检查技术维护人员维修调试后再填写处理措施,最后再由测试员填写OK时间。然后维修单即时交设备房存档 15:35 检查技术 后焊4线生B机种时,锁螺丝工位的治具与WI要求不一致 新治具丢失,临时用了旧治具,也可对应,重新完善插件及后焊治工具管理,后续当班借用的治具当班下班前需归还OK 15:40 后焊4线 修理品待投入基板已超出推车警戒线 待投入的修理基板过多导致不良,安排计划清理修理板 18:10 待后焊区 插件5线生产D0295122机种时, Wi要求IC444、IC5等敏感器件要使用离子风扇,而实际作业未使用 WI有要求,班长未确认到 18:15 插件3线不良品元件未放置不良品盒,直接放在工作台面 设置不良品物料盒,要求全员遵守 夜班 插件3线 后焊3线PCB无间隔 板架用黄胶纸隔开,以规定间隔距离 后焊3线 后焊4线65AA909基板摆放散乱 对班组员工进行教育纠正; 后焊4线 后焊3线跌落保险丝,未做安规部品管理 班长未确认到位,已教育班长 后焊6线未使用WI作业,且电批没做点检 当时刚开始转班,后续要求作业员必须要有WI及做好烙铁点检后方可作业,班长随时监督 后焊6线 插件4线物料盒里面的元件超出警戒线 对加料员进行教育监督:按照加料规则进行加料 10:15 插件4线 重复发生 插件2线生产FCYS机种时,WI要求后焊分板工位要用分板机作业,实际用剪钳作业 班长没有监督到位,私自改变有剪钳分板 10:25 插件2线 后焊3线D1445115待ICT测试基板有重叠现象 规定放板方式,监督员工执行到位 10:42 插件a3 ICT测试区,D1425136作业WI有手动修改WI机

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