HTW气化炉.doc

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HTW流化床气化炉 HTW 工艺是在低温温克勒的基础上,提高气化温度和气化压力而开发的一项新工艺。 该工艺除了保持常压温克勒气化炉的简单可靠、运行灵活、氧耗量低和不产生液态烃等优点外, ①提高了操作温度。由原来的900~950℃提高到950~1100℃,因而提高了碳转化率,增加了煤气产出率,降低了煤气中CH4含量,氧耗量减少。 ②提高了操作压力。由常压提高到1.0 M Pa,因而提高了反应速度和气化炉单位炉膛面积的生产能力。由于煤气压力提高使后工序合成气压缩机能耗有较大降低。 ③气化炉粗煤气带出的固体煤粉尘,经分离后返回气化炉循环利用,使排出的灰渣中含碳量降低,碳转化率显著提高,可以气化含灰量高(>20 %)的次烟煤。 ④由于气化压力和气化温度的提高,使气化炉大型化成为可能。 1气化炉结构简图 图5 HTW流化床气化炉结构简图排出。粗除尘后的煤气进入卧式火管锅炉,被冷却到350℃,同时产生中压蒸汽,然后煤气顺序进入激冷器、文丘里洗涤器和水洗塔,使煤气降温并除尘。气化压力M Pa ,气化温度根据煤的活性试验数据和灰熔点ST而定,褐煤气化温 度为950 ~1000 ℃,长 焰煤、烟 煤气 化 温度 为1000 ~1100 ℃,生物 质 (木 材、甘 蔗 渣)气 化 温度 为600 ~650 ℃。 图4-4-11 HTW气化工艺示范装置流程图 3. H T W煤气化中试装置及工业示范装置1)中试装置 1978年德国莱因褐煤公司在科隆建成了一套气化炉内径为0.的中试装置,处理煤量为31经过6年的试验,获得了为建立工业示范装置所需要的设计基础资料。 截止1984年10月累计试验运行34500h ,累计气化煤量达18000。 中试装置运行数据如下:2)工业示范装置 德国莱因褐煤公司于1986年在贝伦拉特建立了HTW操作压力为1.0 MPa, 粗煤气产量54000 m 3煤气作为生产甲醇的原料气。到1997年底示范装置累计运行67万小时,累计气化干褐煤160万吨。 1989年用于联合循环发电的 H T W气化炉投入运行,气化炉能力为处理干褐煤量为160气化压力为M Pa ,用空气或氧-蒸汽作气化剂,3年时间内试运行累计9500h ,共气化干褐煤3万吨,试验证明 HT W气化炉性能可以满足联合循环发电的要求。德国伍德公司提出的 H T W128000 m 3(标)/h 99000 m 3(标)/h )1992年设计的IG CC示范装置包括褐煤干燥、煤气化、煤气净化和发电4 个部分。气化炉直径 为 m ,气 化 压 力M Pa , 气 化 炉 处 理 煤 能 力 为用空气作气化剂。所产煤气经净 化后燃 气轮机发 电312 M W,余 热回收的 蒸汽供蒸 汽轮机发电55.0 M W,合计发电367 M W,电厂自用电55 M W,其余电力外供,发电总效率预计为45 %,于1996年投入运行。2.2.2技术优缺点主要技术优点:较常温温克勒气化强度、碳转化率、产气率(CO+H2)明显提高压力的升高,使流化床气化工艺有可能用于 IGCC 发电系统。 主要技术缺点: 操作温度相对较低,尚只适用于年青烟煤或褐煤。 2.2.3主要技术经济指标 (1)适合煤种:褐煤、次烟煤; (2)给料形式:干法(碎煤); (3)入料要求(mm):粒度0~10mm; (4)排渣形式:固态灰渣; (5)灰渣残炭(%质量) :20.30; (6)气化炉直径(mm):3700(德国); (7)气化剂类型:O2+水蒸汽或空气; (8)气化压力 (MPa):1.0~3.0; (9)气化温度 (℃):950~1100 ; (10)单炉处理能力 (t/d):~2840; (11)单炉产气量 (Nm3 /h):128000; (12)负荷操作范围:50~120; (13)煤在炉中停留时间:数分钟到十几分钟 ; (14)气化炉出口温度 (℃):900; (15)气化炉出口煤气成分(%):CO:48.2;H2:30.6;CO2:8.6; CH4:2.8;N2:0.6;H2S:0.4;其他:9.2(水蒸气); (16)(CO+H2 )含量(%):69.6 (17)煤气热值 (MJ/Nm3 ):12.8; (18)产气率 (Nm3/kg):1.58; (19)碳转化率 (%):90~96; (20)冷煤气效率 (%):68~75; (21)总热效率:95; (22)有效气煤耗(kg/1000Nm3):632; (23)有效气蒸汽消耗量[kg/1000Nm3(CO+H2 )]:208 ; (24)有效气氧消耗 [Nm3O2 /1000Nm3(CO+H2 )]:253; 4主要工业业绩 德国的柯伯瑞 (Kobra) 300MWIGCC 示范电站。 5安全环保特点 产品煤气中无焦油、

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