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太钢供水厂深度作业QCC.ppt
确保SDI达标 太钢供水厂 水净化工段深度作业区QC小组 小组概况 小组名称:供水厂水净化工段深度作业区QC小组 成立时间:2003年6月 注 册 号:04009 小组类型:攻关型 活动时间:2003年1月----11月 深度作业区工艺流程 太钢供水厂水净化工段深度作业区软水站于2002年11月试车投产,主要采用反渗透处理技术使工业废水达到除盐水标准,除盐水供七轧及发电厂使用,设计平均日产水量15000m3。 分析现状及确定目标 原因分析 调查确认主要原因(一):人 转岗人员多,无经验。人员来自公司各单位,但主要人员还是原来人员,而且新员工经过培训后,有了一定的工作经验,非主要因素。 操作不规范。结合公司以及厂岗位练兵活动,严格执行标准化操作。无违规操作现象。非主要因素。 化验不及时。化验人员少,负责项目和内容多,一般两小时取样一次,但软水站系统要求随时检测,因此化验不能及时指导生产,影响工艺调整,是主要因素。 调查确认主要原因(二):设备 调查确认主要原因(三):方法 过滤器反洗不彻底。设计进过滤器水的浊≤5mg/l,但由于采用生产废水为水源,来水不稳定,沉淀池沉淀效果超负荷运行,导致沉淀池出水高,最高到20mg/l,超出过滤器能力,过滤器内截留大量污染物,过滤器失效,出水水质变差,影响到SDI超标,是主要因素。 调查确认主要原因(三):方法 监测项目不全。针对反渗透系统所要求的工业水质全分析不能开展,影响到对工艺的调整,可以根据常规化验数据以及积累的经验判断水质,调整工艺运行。 仪表、阀门存在缺陷。过滤器上部分启动阀门不能顺利开关影响过滤器运行;在线部分仪表指示不准确,对SDI影响不大,不是主要因素。 调查确认主要原因(四):水质 水中细菌、有机物多。太钢生产废水内含有很多有机物,由明渠排下来,沿途增加细菌,进入蓄水池,露天停留5小时以上,经日照等迅速滋生大量的细菌,有机物、细菌造成SDI超标,是主要因素。 来水PH不稳。现反渗透系统水源主要是轧钢废水,生产单位发生异常或上游中和站出现故障,酸水排下来,PH偏低,最低到3-4, PH≤7,严重影响沉淀池内药剂与水的絮凝效果,同时水中铁含量增加,在沉淀池未去除的浊度和铁进入过滤器以及后续工艺,严重影响SDI以及反渗透的正常运行。是主要因素。 来水含盐量大。设计水的电导率≤2000μs/cm,实际运行中平均电导率2700 μs/cm,电导率影响反渗透的运行,但对SDI影响不大,不是主要因素。 确定主要原因 经过调查确认,主要因素是: 水质复杂,细菌、微生物多 来水PH不稳定 过滤器反洗不彻底 化验不及时 措 施(一):全方位杀菌 加强NaclO杀菌效果 日常控制中加大NaclO的投加量,保证过滤器出水余氯1mg/l ,从而保证过滤器内活性氯的杀菌功能,在微滤器后投加3—5mg/l的还原剂亚硫酸钠还原水中余氯到≤0.1 mg/l ,避免余氯对膜的氧化。 采用冲击式投加NaclO,为了避免系统内细菌微生物对相对稳定活性氯环境的适应性,要求每周冲击投加两次NaclO ,每次30分钟,过滤器出水余氯2mg/l。要求在微滤器后投加6—8mg/l的还原剂亚硫酸钠还原水中余氯到≤0.1 mg/l ,避免余氯对膜的氧化。 措 施(一):全方位杀菌 用杀菌剥离剂对多介质过滤器定期杀菌。进入夏季,细菌繁殖加剧,过滤器中累计了大量细菌,用NaclO不能彻底杀菌,因此采用一次退出4台过滤器,每台过滤器投加15kg杀菌剥离剂,浸泡24小时,在浸泡过程中每两小时用气吹动20分钟,然后经过多次反洗、正洗将死亡、剥离的细菌冲走,实现彻底杀菌目的。 措 施(二):控制PH值 加强对上游来水的检查,要求当班人员对来水水质每小时取样化验一次,及时掌握来水的酸碱度。 在上工序加碱调整PH。发现水质不符合工艺要求,及时与上工序联系,并加酸、碱调整PH值,将PH值控制在6.5-7.5之间。 增加化验频率,现场配置PH仪。原则上岗位人员每小时化验一次水质,如来水水质不稳,变化大,随时取样进行化验,并通知上工序及时调整PH值。 措 施(四):加强化验 化验人员每三小时取水化验一次,数据反馈回来的时间较长,岗位人员不能及时掌握水质的变化情况,针对这种现象,岗上设置余氯比色皿和浊度仪,要求值班人员对沉淀池出水和过滤器及微滤出口的余氯、浊度进行监测,根据水质变化,及时采取措施。 原则上一小时监测一次水质,如来水变化大时,岗位人员增加化验频率,不定时取水进行化验,及时掌握来水水质情况。 检查效果 下图为7-9月份COD数据统计,通过杀菌处理, COD明显下降,由过去的平均40多减少到现有数据,效果非常明显。 检查效果 根据来水浊度变化,调整反洗强度,完善反洗程序
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