某种铝合金轨道车辆车体底架边梁修补与探讨.pdfVIP

某种铝合金轨道车辆车体底架边梁修补与探讨.pdf

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
优秀毕业论文,完美PDF格式,可在线免费浏览全文和下载,支持复制编辑,可为大学生本专业本院系本科专科大专和研究生学士相关类学生提供毕业论文范文范例指导,也可为要代写发表职称论文提供参考!!!

参为加工 焊接技术 篷趟塑隧薹;≤剿 某种铝合金轨道车辆车体底架边梁 修补探讨 南车南京浦镇车辆有限公司 (江苏210031)孙景南吴斌伍云翔何俊喜 0031)鲍勇祥 南京铁道车辆技师学院 (江苏21 【摘要】本文针对验证某种铝合金车体底架的焊后整体修l-r艺性,模拟底架受到横向外力撞击,造 成了底架下边梁撕裂变形,进行了切换焊接修补试验。对模拟试件焊缝分别进行取样疆9试,发现焊缝抗拉 强度结果在200MPaI,2上,基本和母材强度一致,表面威形良好,探伤后未发现裂纹和气孔等缺陷。试验 结果表明:切换修补焊接的底架下边梁均能达到设计和使用的性能要求。 为了验证铝合金车体底架边梁的焊后整体修复 作用于空簧检查口套管以下的区域。在空簧检查IZl 工艺性,模拟底架受到横向外力撞击,造成了底架 下边梁型材外侧、内侧、底面均有明显撞击裂纹, 下边梁撕裂变形,如图l所示。 下边梁型材底面以下部分完全撕裂。型材外表面和 内表面有撞击凹陷,沿下边梁纵向约700mm(枕 中往一位端约400mm,枕中往二位端约300mm) 范围内发生塑性变形,型材外表面轮廓度受到影 响。由于枕梁、抗测滚扭杆座均插接在上边梁型材 内,故在上边梁高度范围有较大刚度,而抗蛇形减 振器座位置刚度也较大,这样碰撞的直接作用是: 图1底架下边梁观察孔套管变形情况 对上边梁型材下部拐角,上边梁与下边梁连接焊 由于切换焊接位置有变化,原有焊接工艺已不 缝,上边梁与枕梁搭接焊缝产生一个弯矩;对抗蛇 适用,为验证该方法的可行性,进行了模拟试验, 形减振器座与下边梁近枕梁侧的焊缝产生影响(见 确定新的焊接工艺。现场手工 图3)。当发生碰撞时,首先会破坏这些部位(焊 将受损底架边梁切除,采取新 缝),现场对车辆枕梁与底架上边梁焊缝、减振器 的焊接工艺进行了组襄焊接。 座与底架边梁焊缝、减振器座焊缝进行PT探伤, 探伤结果显示无裂纹。 1.底架边梁 底架边梁由上下两根6000 系铝合金中空型材插接组装两 侧满焊而成,在枕梁位置有空 气弹簧观察孔(见图2)。便 于后期实时的对空气弹簧和气 囊进行检查。 图3抗蛇形减振器座与下边梁近枕梁侧的焊缝 2.可行性分析 图2底架下边梁观 试验撞击位置主要集中在底架下边梁上的 碰撞试验时,碰撞力主要 察孔 局部区域,车辆挠度一位侧为l3ram,二位侧为 参磊声工.冷加工 捌蝗冀艘i

文档评论(0)

sjatkmvor + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档