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2015年年全国大学生电子设计竞赛报告【荐】.doc
全国大学生电子设计竞赛
2012年TI杯模拟电子系统专题邀请赛
设计报告
参赛题目:高效LED驱动电路(A题)
参赛对号:xxx
参赛选手:xxx
参赛地点:xxx
参赛时间:2012-8-28~2012-8-29
2012-8-29
摘要:
本文主要介绍基于MSP430G2553的高效LED驱动电路的系统设计。该设计的LED驱动主回路是以TI公司的DC/DC升压芯片TPS61040为核心的恒流源电路,通过MSP430G2553对恒流源电路的给定控制,实现对LED电流的准确设定。为了实现延长断电后的恒流延续时间,我们采用单独的TPS61040做自供电升压稳压电源,为单片机提供稳定的、更长时间的工作电压。为了方便设定值的读取,综合考虑系统的设计成本,采用两位数码管显示设定电流值。最终,通过设置超级功耗单片机的低功耗模式进入断电期,真正实现了高效的LED驱动。
关键字:高效 LED驱动 msp430 低功耗
系统方案论证
1.1供电方案论证
方案一:该方案是指只用一片TPS61040为整个系统提供电源,包括五颗白光LED、MSP430单片机、显示模块等。由于TPS61040的输入电压低至1.8V,所以当断电后电容电压可以跌到1.8V单片机仍然能够获得足够的工作电压。该方案的优点在于只用一片芯片,可以在较低的输入电压工作。缺点是输入电压不是最低的,输出电压的范围太宽。
方案二:该方案指的是用两片TPS61040作为电源,其中一片单独为五颗LED做恒流使用,另外一片将输入电压升高后,提供给LED的恒流输入和单片机。为了使升压电路的工作电压更低,采用自供电方式,即使用升压的输出电压为升压芯片供电。这样可以再电容电压低至更低值时保证系统的正常工作,进一步延长断电延续时间。还能为单片机提供一个相对稳定、合适的工作电压。缺点是由于升压电路的加入,系统的效率会有所降低、成本会提高。
本设计采用后者方案,原因在于在对第一种方案测试之后发现:五颗LED的供电电压远高于单片机的工作电压,导致必须加入降压稳压拓扑,不可行。
1.2主控器方案论证
方案一:采用MSP430G2553作为控制器,其资源包括10位AD,14个I/O,5种低功耗模式等,满足本设计的需要。优点在于该单片机工作电压可低至1.8V,编程控制方便,能够满足要求。缺点是型号低端,功耗不如其他两种型号低,尤其是MSP430FR5739.
方案二:采用MSP430F5529作为控制器,其资源包括10位AD,I/O,6种低功耗模式等,满足本设计的需要。优点在于该单片机工作电压可低至1.8V,低功耗模式功耗非常低。缺点是编程控制不熟悉。
方案三:采用MSP430FR5739作为控制器,其资源包括10位AD,I/O,9种低功耗模式等,满足本设计的需要。优点在于低功耗模式功耗极低。缺点是该单片机工作电压达2V,编程控制不熟悉。
综合上述来看,本设计选择了熟悉的MSP430G2553作为控制器,在断电后开启低功耗模式,基本能够得到比较理想的性能。
1.3恒流控制方案论证
方案一:采用PWM方式控制LED电流。优点:不需要额外的器件,可由单片机资源完成,节约成本,控制精度比较高。缺点:电流采样比较困难,存在很大纹波,降低控制判断的准度。
方案二:采用D/A输出电压的方式控制LED电流。优点:控制精度高,纹波小,有利于采样。缺点:加入D/A 芯片,提高成本,电压基准不准确,带来控制误差。
本设计采用方案二,使用DAC7512做D/A转换。
理论分析与计算
2.1设定电流精度计算
由于题目要求(1)中要求上电初始值为1mA,变化范围为1mA~22mA可循环,步进为3mA,控制精度为±0.2mA,并尽量提高控制精度。因此在选择A/D之前,为了能达到要求精度,我们作出如下简单的理论值计算:
A/D采样分辨率:
检流电阻的选择:
D/A输出分辨率:
电流分辨率:
2.2 能量消耗计算
由于题目要求(2)中要求开关S1断开后,电路由电容C供电。控制LED驱动电路,在保证LED串上电流不小于0.5mA的前提下,尽可能延长对LED的供电时间。这是对系统功耗和效率的考察,因此我们先作出理想情况下的理论值计算:
电容C理想存储电能:(假设电容充电足够久,并忽略漏电流)
=1.79685 J
断电后供五颗LED以0.5mA电流保持时间:(只计LED耗电量且电容电能全部输出)
由以上计算可知,若电容在最为理想的情况下,只供五颗LED 0.5mA亮越4分钟。但实际情况与此相去甚远,原因有如下几点:
第一:
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