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Sheet3
pfmea
dfmea
Part Certification
01 PSW!H6
01 PSW!F25
?
RPN
.
DFMEA
PFMEA
设计项目/要求
潜在的失效模式
潜在的失效后果
严重度
级别
频度数
现行预防性设计控制
现行探测性设计控制
建议措施
责任和目标完成日期
采取的措施
严重度数
零件名称
关键日期
编制人
潜在失效模式及后果分析
过程责任
页码
编制
过程功能/要求
现行预防性工艺控制
现行探测性工艺控制
责任及目标完成期限
车身工程部
9* 03 01
1450
1/1
1234
8* 03 22
8* 07 14
FMEA 编号
01、03/车身密封
设计或过程责任
泰特-X6412-车身工程师
电话 #
车型年/车辆类型
199*/狮牌4门/旅行车
FMEA 编制日期
FMEA 修订日期
核心小组
T.Fender-汽车产品部
C.切利得斯-生产部
J.福特总装部(Dalton。Fraser。Henley总装厂)
潜在的失效原因/机理
不易探测度数
左前车门 H8HX-0000-A 上、下车 乘员保护免收天气、噪音、侧碰撞的影响 车门附件,如后视镜、门锁、门铰链及门窗升降器等的固定支持 为外观装饰项目提供适当的表面化 喷漆和软内饰
车门内板下部腐蚀
车门寿命下降,导致: 因漆面生锈,使用户对外观不满 使车门内附件功能降低
7
车门内板保护蜡的上限太低
6
整车耐久性试验 T-118 T-109 T-301
增加试验室强度腐蚀实验
A。泰特-车身工程 8* 09 03
根据试验结果(1481号试验)上边界技术条件提高了125mm
2
7
规定的蜡层厚度偏低
4
整车耐久性试验 T-118 T-109 T-301
增加试验室强度腐蚀实验 ,并就蜡层厚度进行试验设计
结合观察和试验验证蜡的上边界,A。泰特-车身工程 9* 01 15
试验结果(试验号1481)表明要求的厚度是合适的。试验设计表明要求的厚度在25%范围内变化可以接受
2
蜡的配方不当
理化试验室试验-报告编号:1265
无
混入的空气阻止蜡进入边角部分
5
用非功能喷头进行设计辅助调查
8
增加小组评审,利用正式生产喷蜡设备和特定的蜡
车身工程部和装配部门 8* 11 15
根据试验,在有关区域增设3个通气孔
1
3
车门板之间空间不够,容不下喷头
绘制喷头入口的评定图
利用辅助设计模型和喷头,增加小组评审
车身工程部和装配部门 8* 09 15
评审表明入口合适
左前门/H8HX-000-A
J。福特-X6521-装配部门
电话#
199*/狮牌4门/旅行车
9*08 26 工位号1
FMEA编制日期:
9* 05 17
9* 11 06
A。泰勒-车身工程
J。史密斯-操作控制
R。詹姆斯-生产部
J。约翰-维修部
潜在失效 的原因/机理
不易探测度
建议的措施
车门内部人工涂蜡 为覆盖车门内侧,车门下层表面涂以最小厚度的蜡,以延缓腐蚀
规定表面涂蜡不足
车门寿命下降导致: 由于时间长生锈使顾客对外观不满意 车内门附件功能下降
人工插入喷头不够深入
8
每小时进行目测检查,每班检查一次喷膜厚度(深度仪)和范围
5
给喷蜡器加装深度限位器 使喷蜡自动化
制造工程 9*10 15 制造工程 9*10 01
增加限位器,在线上检查喷机 由于同一条线上不同门的复杂程度不同,因此取消此项
7
5
在开机和停机后试验喷雾形状,按照预防维护程序清洗喷头
每小时进行目测检查,每班检查一次喷膜厚度(深度仪)和范围
175
使用试验设计确定粘度、温度和压力
制造工程
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