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克深2-2-1井固井复杂经验分享 塔里木胜利钻井公司 2012年5月31日 一、基本情况 一、基本情况 克深2-2-1井由塔里木六勘70180钻井队承钻,2012年4月18日22:00用26 ″钻头开钻,4月20日14:30一开完钻,完钻井深202.61m,一开20”套管下深202.61m; 4月23日19:00 二开,使用17 1/2″钻头,自202.61m开始钻进; 5月2日15:00 二开完钻 井深1802m; 5月3日19:00 起钻完,二开完钻; 5月5日19:00 通井起钻完; 5月6日15:00 下14 3/8〞套管完,套管下深1802m 。 一、基本情况 二、复杂经过 二、事故经过 5月5日21:00-2012年5月6日15:00下完14 3/8”套管,下套管期间井下较正常,一次到位,最后悬重220T。 -16:30接水泥头循环做固井准备, 同时将内防喷管线和四通之间的连接螺栓卸掉,绷绳全松开,升高短节与套管头之间的螺栓只余下对角4套,并安装放置起吊封井器绳套。 -18:30开泵循环,泵冲130冲(170mm缸套,排量2.6m3/min),循环泵压6MPa。 -19:00停止循环,接管线准备固井 二、事故经过 二、事故经过 -22:10先上提封井器10cm左右,无明显的水泥浆喷出的现象,同时用灌浆管线冲洗掉封井器内的水泥浆。 -22:20将出水管拆掉。 -22:30进一步提高封井器,将升高短节下面用3根顶杆固定住,当放下封井器时,发现升高短节和套管头之间的空隙已堆满水泥块。 -22:40组织人清理套管头内的水泥浆进行坐卡瓦时,水泥浆已彻底凝固。且套管不居中,无法坐卡瓦。 二、事故经过 现场监督要求工程技服人员请示解决办法,得到答复要求尽快的清理干净套管头内的水泥,并坐上卡瓦。现场将套管头左侧的丝堵卸掉,用小撬杠和榔头将水泥块砸碎后清理出来。 -24:00 将套管头内放卡瓦位置的水泥清理干净(套管头法兰面以下47cm能放进卡瓦的位置),上提套管至260t(原悬重220t),套管不能提动,于是将悬重下放至220t。 -0:20工程技服人员请示领导后,决定用倒链将套管居中以便坐上卡瓦,现场用倒链无法拉动套管。之后工程技服人员请示领导,然后技服领导给库车项目部领导汇报,得到答复:现场停止施工,将套管头内的水泥清干净,等待领导下步指示。工程师之后又打电话确认是掏水泥,等措施。 20”套管头与14 3/8”套管示意图 三、处理过程 三、处理过程 事故发生后,井队在等措施的过程中,一直组织人员掏套管头及套管环空之间的水泥,同时联系专业设备来挖水泥。至5月10日18:30联系的高压水射流到井前,井队已掏水泥至套管头法兰面下面2.30米。 5月10日18:30-5月11日12:00用水力射流进行挖掘,现场5小时共挖30cm,效率低下,现场停止该方式作业。 5月14日下午13:00接到通知(方案已定,见图),下步准备移井架校井口。下午14:00开始甩钻具,5月15日上午7:00甩完钻具,开始拆设备。 三、处理过程 移井架、校井口 三、处理过程 5月16日上午做好准备,量好要移动的距离,并在底座周围做好记号,做好了放架子前的准备工作。14:15放底座,15:00放井架。然后拆下钻机、左右偏房,18:00用千斤顶将底座移位至预定位置后,开始安装设备。 5月17日11:00起井架、12:00起底座,之后用7KG重锤校验转盘中心线和套管中心线偏差5mm,开始安装设备,接钻具。至5月19日18:00接钻具完,等套管头。 5月26日15:30套管头到井,至27日8:00开始整改井口、取掉原20″套管头,切割打磨14 3/8″套管-10:00校井口(转盘中心与套管中心偏差10mm),开始安装套管头,复杂解除。 四、原因分析 四、原因分析 1、试验条件选取不当:现场大样复查未按照相关规定做高温高压稠化试验,造成水泥浆稠化时间与实际情况偏差极大,水泥浆在240min左右强度已开始发展,据此判断稠化时间缩短是造成卡瓦未座挂的主要原因; 2、水泥浆配方不当:水泥浆中未加入降失水剂,失水远大于企业标准,且水泥浆有明显触变性,但未得到施工队伍的重视,未对水泥浆配方进行调整; 四、原因分析 3、施工前未做风险评估和制定针对性应急预案,在发现水泥浆出现提前稠化的情况下,没有抓紧时间扶正套管,而是去做其它相关工作,导致水泥凝固后套管无法居中; 4、前期遗漏的隐患未整改到位就进行下步作业,造成更加被动的局面; 5、现场技术支撑能力较差

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