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302A型调速器滑阀衬套断裂分析
杨波
(资m内燃机车厂设计处)
摘要本丈针对302A型调速器装用GKlC机车发生调速器旋转系统滑阀衬套
断裂质量问题,通过理论计算,工艺.理化计量分析,找到了断裂原因,提出了
相应的改进整改措施,并经过试验验证解决了此种故障,提高了302A型调速器在
GKIc机车上工作可靠性,改善了调速器性能。
关键词 调速器 滑阀装置分析致进7
1 问题提出
滑阀衬套断裂,柴汕机转速E升,极调动作.柴油机停机,机车1i能使用的质量故障,使机
车可靠性降低,给JJ一造成很大的经济和声誉损失,为此,1i厂花大力对此质量问题进行了
整改,提出了解决302A型调速器滑阀利套可靠性的课题。
2 302A型调速器的_[作环境
将柴油机转速信号传递给液压调速器的旋转系统。这样,这五级相关信号传递环节的零部件
加工精度、组装质量、性能及可靠性,都直接对调速器的滑阀装盖的可靠性及调速器调节品
质产生很大影响。
向时,柴油机在O6s左右有突卸和突加70%左右负载,即造成柴油机转速在瞬间突升至
突卸和突加超过10%负载I:况,即柴油机转速不会在瞬间突升而义被突压超过80r/min)。
3 3p02
3¨
该结
速元件转
在滑阔衬
了氮化热
改进前滑阀衬套局部示意图 改进前滑阀座局部示意图
滑阀座 滑阀衬套
图1 改进前的滑阀装置、滑阀座、滑阀衬套局部示意图
3.2故障现象
经检奇,柴油机无其他异常.只有极凋动作。然后恢复,重新起机,无法启动,发现调速器
不I.作。
(2)取F调速器,拆检调速器后发现转速系统的滑阀衬套断,断口在4个垂直相交油
孔处(此处与滑阀座过盈),其断口初步分析为八字相交齐断。
3.3理论计算
1.调速器旋转系统力矩
(1)计算公式如卜:柴油机转速变化时调速器旋转系统所受的附加力矩
498
0899竺
M,:L,1掣:!丝:o
?dt30At At
』℃中:I,旋转系统转动惯茸(kg·m=):An转述变化r/min:At转述变化时所需时间s
柴油机稳定运行时删述器旋转系统所受力矩M。:30p:9.55£:
Jill 门
式中:P凋述器止常I.作}『lj耗功率(g/(kW山));,z柴油机转述r/min:
调速器所受总的力矩
M:,(M。+M1)吐5f,堕婴+00899等]
L 疗 出f,7/
考虑摩擦、加r及纽裟影Il目系数,为1.2~1
5,若胯撩、加L及纲裟影响超差严重、
装配犯R.则系数r趋向免穷人,也趋阳无穷人,即调速器无法使圳。
2)GKlc机巾换档时.其I档II档变换时问约0
变化最人【一况:DF4系列机下突卸负载若微凋动作柴油机停机,时闯约lOs,柴油机转速变
柴油机转速变化最人[况。原调速器结构及加1.细袈状态r取1.5:在凋速器结构改进提高、
改善加I:、提高组装质量、严格把芙屙i—J使系数r降低,取13,所受力^l!计算见丧l、表
2。
2 调速器旋转系统滑削装置强度技核
1)戍力校核
(1)删J砌b】o:旦
叩
数口为1.2~2.5。
K 4.1715R.4.1715X8
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