降低_7机组漏氢率.docVIP

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提高#7机组氢气纯度 小组名称:发电运行部300MW运行一值QC小组 注册编号:YH-2013/01-10 活动时间:2013.1—2013.12 一、小组概况: 单 位:河南新乡豫新发电有限责任公司 小组名称:发电运行部300MW机组运行一班QC小组 成立日期:2006年1月 小组类型:现场型 注册编号:XH-2013/01-10 时 间:2013.1-2013.12 小组成员情况表 序号 姓名 性别 年龄 文化程度 职称与职务 QC 授训时 组内职务 1 李铁军 男 36 大专 工程师 120 组长 2 李吉田 男 32 本科 工程师 120 成员 3 常忠安 男 本科 120 成员 4 侯培贤 男 27 大专 助理工程师 120 成员 5 卢华 男 36 本科 助理工程师 120 成员 6 孟兆强 男 38 大专 助理工程师 120 成员 7 刘新栋 男 35 大专 助理工程师 120 成员 8 申学强 男 29 本科 助理工程师 120 成员 9 苗新秀 女 35 大专 助理工程师 120 成员 10 蔺新发 男 25 大专 120 成员 二、选题理由 安全经济生产是发电企业的考核指标,#7发电机氢气纯度低,严重危及机组的安全运行及人身的安全。#7发电机补排氢量大,对企业造成一定的经济损失且运行人员操作量大。 P—计划阶段 三、现状调查 调查一:pa进行统计 时间 机组 2012.10 2012.11 2012.12 2013.1 月平均值 #6机(次数) 32 35 33 32 33 #7机(次数) 90 92 93 88 90.75 标准大气压下28度以下,氢气1MPa约等于34 m3 折算数据如下(#6、7机月补排氢量): 时间 机组 2012.10 2012.11 2012.12 2013.1 月平 均值 漏氢率 #6机(m3) 21.76 23.8 22.44 21.76 22.44 4.13% #7机(m3) 46.24 62.56 63.24 59.84 61.71 11.36% 由上表得出#7机组的月平均补排氢量大,且远大于#6机组的补排氢量,存在严重漏氢情况。 通过查阅2012年10月~2013年1月的机长记录,统计#7发电机每月的24小时风压试验,结果如下: 12年10月份 12年11月份 12年12份 13年1月份 漏氢率(%) 7.2 7.9 8.6 9.4 试验时间 15小时 11小时 10.5小时 8.5小时 完成情况 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成原因 氢压已低至0.23MPa以下 氢压已低至0.23MPa以下 氢压已低至0.23MPa以下 氢压已低至0.23MPa以下 是否合格 不合格 不合格 不合格 不合格 #7机组发电机风压试验近期未见合格,存在漏氢严重的情况。 四、设置目标: 我们QC小组成员在不断地积累经验和进行全面质量管理的基础上,对《提高发电机氢气纯度》课题展开了现场攻关,由现状的94.22%提高至96%的合格范围内,提高#7机组运行的经济性,为我厂减亏增效作出努力。 五、目标可行性分析: 1、密封油差压阀工作失常、氢气系统及其附属装置泄露、氢气系统排氢管道阀门不严、发电机本体端盖、出线套管,各人孔、手孔盖板泄露,等都是造成机组漏氢量大的原因。制氢站来氢的纯度低、湿度大,密封瓦空氢侧窜油,发电机氢气湿度大, 2、由于我们小组成员都是公司的技术骨干,理论知识扎实,实际工作经验丰富,工作责任心强;再加上公司及有关部门和领导也给予大力支持,控制#7机组氢气纯度大于96%是完全可行的。 可行性结论: 我们的目标一定能够实现! 七、要因确认 序号 末端因素 时间 确认方法 确认过程 地点 负责人 确认结论 1 发电机内冷水系统泄露,氢漏入内冷水中。 2013.5.10 现场验证 就地及DCS历史曲线观察,发电机未发报警,内冷水箱水位没有突降或补水量大的现象。 300MW集控室 卢华 非要因 2 密封油差压阀工作失常 2013.5.18 现场验证 就地密封油压表、差压表及DCS历史曲线观察差压阀有跟踪不良、工作失常现象。 300MW集控室 李铁军 要因 3 氢气系统及其附属装置泄露 2013.5.15 现场验证 氢气纯度仪曾多次发现泄漏;运行、检修利用肥皂泡沫查漏除湿机进气门前排污门漏氢气、排油水二道门前法兰漏氢气。 300MW集控室 崔俊艳 要因 4 氢气系统排氢管道阀门不严 2013.5.6 现场验证 #7机运行期间,在氢气系统的对空排氢口检测,始终有氢气存在,说明与之相连的阀门存在内漏情况 300MW集控室 孟兆强 要因 5 空侧密封瓦密封不良。 2013.5.20 现场验证 #7机B级检修期间对#7发电机密封

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