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大型变压器的常见故障及日常巡视.doc
大型变压器的常见故障及日常巡视、维护
(2009-04-02 14:41:48)
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分类: 大型变压器的常见故障
??? 根据不完全统计,从l970年到1976年10月,国内l10~220kV变压器发生事故157台次。
引起变压器爆炸着火的具体原因一般有以下几个方面:1.绕组绝缘损毁产生短路,引起着火或爆炸事故 (1)绕组绝缘老化、变质、绝缘强度降低,严重时失去绝缘作用,造成绕组匝间、层间短路,使绕组发热燃烧。在绕组发生短路故障时,产生放电电弧,其温度达3000以上,绝缘油在高温作用下,分解出大量可燃性气体(氢气和乙炔气体等),与空气混合达到一定浓度,形成爆炸性混合物,遇到放电火花就发生燃烧或爆炸。引起绕组绝缘老化的原因有: 1)变压器长期过负荷引起绝缘老化。由前面对变压器的负荷能力和绝缘劣化等问题的阐述、可以知道变压器绝缘的寿命主要取决于绕组温度相连续作用的时间。绕组的温度超高,作用时间越长,变压器绝缘劣化速度越快,使用期限也愈短。因为目前运行中的变压器的绕组的绝缘不外乎是电缆纸、棉纱和丝线等浸以绝缘漆,这类绝缘属于A级绝缘,它的最高运行温度是105(即环境温度为40时,对于强油风冷变压器的油温升高35,绕组与油的平均温差为30)。若超过这个温度极限,A级绝缘材料便很快失去机械强度而变脆,从而使得变压器在正常电压作用下的振动、电动力和电流冲击下使绝缘损毁,引起绕组层间和匝间短路。 2)绝缘油的破化腐蚀作用使绝缘老化变质。变压器的绝缘油在较高温度作用下,由于油中残留有少量空气,或纤维因受热分解产生的氧气,都能够使油氧化。变压器运行温度越高,变压器各密封处调入空气越多,油氧化(老化)越厉害。油温在80以下,氧化很微弱,当油温超过95以后,氧化速度剧增,油温超过115~l20时油就开始裂解。绝缘油氧化后酸价增加、tgδ增大。酸价提高后,绝缘将受到腐蚀作用,使绝缘老化变质,降低了绝缘强度。绝缘油氧化严重时,还析出油泥和水分,油泥沉淀于固体介质表面,影响散热,使局部温度升高,又进—步加速了绝缘的老化。绝线上堆积油泥以后,使得绝缘物的有效爬电距离大为缩短,容易形成表面闪络放电,这也加速了油的氧化和绝缘的老化、变质。 (2)由于进水使绝缘强度降低而引起匝间短路事故。变压器进水多从高压套管的端子帽底部进入,因为端子帽底部密封垫老化、变质(脆裂)后台引起渗水或大雨中沿高压引线进水,引起出线根部附近的高压线困匝间或层间短路。前几年这类事故在大容量变压器中不断发生,从后面的事故实例中可以看出。强迫油循环水冷变压器,由于冷却器漏水到油里去,引起绝缘强度降低造成短路。如某水电厂90MVA(220kV)主变压器,误投漏水的冷却器、致使在温升加压试验时,重瓦斯动作,高压绕组匝间短路。 另外,变压器的油枕顶部、防爆膜、呼吸器、潜油泵的进油阀门杆的密封盘相处密封不严,进水、进潮气或进空气,从而使绝缘降低,造成匝间或层间短路。例如,某变电站SFSL2-20000/110主变压器,因油枕呼吸器没有油封,运行管理不善,油枕内积水,沿瓦斯继电器连通管流至线路上,造成110kVC相线路由上至下第21、28匝间击穿短路。 (3)焊渣、铁磁物质等杂物(如过滤网及活性氧化铝等)进入变压器,不仅可将油道堵塞,还会使绝缘碳化引起匝间短路。铁磁物质吸附在绕组处引起绝缘强度降低,使绕组故障。 如某电厂55PSL-90000/220主变压器,因油位低,带电从下部补油。在正常运行电压下相南压绕组发生层间短路,绕组内侧多处损坏。经查发现绕组内部有电焊渣、砂、石等杂物。 又如,某水电站SSPSL-90000/220主变压器,因冷却器铜滤网被油流冲破,在正常运行时,重瓦斯突然跳间,B相绕组中部上端饼烧坏。解体后发现每一绕组上都有1~3cm长的碎铜丝。 某水电厂SFL-40500/110主变压器,在正常运行中瓦斯动作跳闸,C相绕组烧断,第六、第七盘变形,B、C相隔板烧穿,并多处有电弧痕迹。检查发现过滤铜网已冲破,箱底有铜丝及水泥块等杂物。 变压器内部进入活性氧化铝,运行中造成事故。如某电厂SFPL-50000/110主变压器,因三个冷油器装反,运行中大量活性氧化铝进入箱内,致使绕组亡积有大量活性氧化铝,油混浊不清,在灭常运行中轻重瓦斯同时动作跳闸。经检查A相高压线圈连续段匝间短路,绝缘厚度仅有0.45mm。 (4)制造质量不良引起绕组匝间短路事故所占比重很大,从l975年到1976年10月所发生的64台次事故中,有33台次属于制造质量缺陷,占总台次数的51.6%。 1)匝间绝缘薄弱,绝缘强度不够,引起击穿事故。220kV自铜纠结绕组匝绝缘厚度为1.35mm,220kV非自锅纠结绕组绝缘厚度约为0.95mm,1
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