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涤棉产品采用双变性淀粉上浆实践.pdf

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第十一届全国浆纱与浆料应用技术研讨会文集 涤棉产品采用双变性淀粉的上浆实践 闫怀义1 于艳飞1 续跃平2 王媛媛1 王国立 山东省孚日集团股份有限公司 1忻州师范学院2山西云河纺织集团有限责任公司 摘要: 探讨氨基甲酸酯一磷酸酯双变性淀粉在涤棉产品上的上浆效果。介绍了氨基甲酸酯一磷酸酯双 65/3513 变性淀粉的性能特点,并将其用于T/C tex纱的上浆,对其上浆工艺、浆纱质量、织造效果和用浆成本进 行了分析。结果表明:氨基甲酸酯一磷酸酯双变性淀粉适宜于涤棉产品上浆,上浆效果良好,可有效减小泉纱成 本。 关键词: 氨基甲酸酯一磷酸酯双变性淀粉;浆料配方;浆纱质量;织造效果;浆纱成本 目前我国大多数纺织厂仍以PVA或合成浆 2应用实践 料为细号高密非纯棉或涤棉织物的主浆料,研究 细号高密非纯棉或涤棉织物用新型环保纺织浆料 2.1浆料配方 已势在必行。针对单变性淀粉存在着黏着力远低 于PVA、黏度热稳定性较差、渗透性不强的缺陷, 浆料配方如下: 我们与浆料厂共同研制生产了氨基甲酸酯一磷酸 浆料配方 原配方新配方 65/35 433×299 酯双变性淀粉,并在T/C 13×13 双变性淀粉/% 65 160产品上进行了上浆实践。 玉米淀粉/% 30 PVA.1799/% 6l 30 1双变性淀粉的性能特点 蛄肯,% 4 4 氨基甲酸酯一磷酸酯双变性淀粉是由玉米淀 渗透剂/% 4 粉中的羟基与磷酸和尿素反应生成的一种双酯变 抗静电剂/% l l 性淀粉。其既具有磷酸无机酸酯的特性,又具有 2.2浆料的调制 氨基甲酸有机酯的特性,对纯棉和涤棉都具有良 好的黏附性。由于氨基甲酸有机酯基的存在,氨 将双变性淀粉倒入占调浆桶总高度40%的 min一20 基甲酸酯一磷酸酯双变性淀粉与涤棉中的涤纶具 冷水中,开启搅拌机,高速搅拌10 min, 有很好的相容性,可有效增强其渗透性;另外,由 开汽升温至50℃,加入蜡片、抗静电剂和已煮好 于氨基甲酸有机酯基和磷酸酯基间的互相吸引力 的PVA一1799,搅拌均匀后加水定浓,升温至 较强,可防止变性淀粉在长时间加热过程中因断 min,待用。 95℃,焖浆 低速搅拌保温 30 链所引起的黏度降低,提高其黏度热稳定性。因 2.3浆纱工艺 此,氨基甲酸酯一磷酸酯双变性淀粉应适宜于涤 棉产品上浆。 根据氨基甲酸酯一磷酸酯双变性淀粉黏度稳 氨基甲酸酯一磷酸酯双变性淀粉糊化温度 定、易于渗透的特性,在G142B型浆纱机上采用 低,黏度热稳定性高,用低黏度的氨基甲酸酯一磷 了“中车速、小张力、小伸长”的浆纱工艺路线。 酸酯双变性淀粉上浆后的涤棉棉纱具有良好的强 浆纱工艺如下: 伸性能。具体测试结果:外观为白色无味粉末,含 项目 原配方 新配方 30 25 水量7.2%,pH值7.0,糊化温度56℃,黏度 浆纱车速/m·rain。1 18 6—7 7—8 mPa·s,黏度热稳定性95.6%。经浆纱试验, 浆槽黏度/mPa·s T/C65/3528tex纱断裂强力为568 9 cN 原纱断 浆槽含固率/%8 裂强力472eN ,断裂伸长率为12%。 浆槽温度/℃ 95 95 ·210. 浆纱工艺与质量控制 上浆率/% 10 11 低,百米用浆成本由14.48元降为11.16元,按公 回潮彰% 3—4 3~4 司每月加工500km浆纱计算,仅此就可以节约浆 从调浆到浆纱的全过程看,新配方黏度稳定 料成本1.66万元,提高了公司的经济效益。 且适中,上浆率波动小,浆纱落物率低。浆纱遵循 3结束语 “高浓、低黏、低速、求被覆、重渗透、低速保伸”的 工艺原则。 由氨基甲酸酯一磷酸酯双变性淀粉在T/C 65/3513tex产品上的上浆实践可知:氨基甲酸酯 2.4浆纱质量及织造效果对比分析 一磷酸酯双变性淀粉糊化温度低,黏度热稳定性 浆纱质量及织造效果对比如下: 高,对涤棉具有良好的黏附性,与聚乙烯醇和聚丙 项目 原配方 新配方 烯类浆料的共溶性好,可作为涤棉经纱上浆的主 上浆率/% 10.4 11.2 浆料;在浆纱过程中,浆纱易分绞、毛羽贴伏良好、 回潮率/% 3.2 3.5 具有优良的强伸性和耐磨性能,几乎没有倒断头 增强衫% 28 33 和浆斑疵点,织机效率和合格品率提高,浆纱成本 减伸率/% 15 12 大幅度降低,经济效益得以提高。 台时经纱断头/次0.8 0,6 织机效率/%85.4287.26 参考文献: 疵布率/% 2.78 2.13 合格品率/% 90.76 92.24 [1]李晓英,郭利.酸浆料的研制及其在经纱上浆中的 由以上数据可以看出,通过使用氨基甲酸酯 应用[J].上海纺织科技,2009,37 3 :10-11. 一磷

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