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0203偏三甲苯生产存在问题及对策.pdf

炼 油 技 术 与 工 程 2007年2月 PETROLEUMREFINERYENGINEERING 第37卷第2期 偏三甲苯生产存在问题及对策 李艳芳 中国石油抚顺石化北天众兴公司(辽宁省抚顺市113001) 摘要:中国石油抚顺石油化工公司石化三厂7kt/a偏三甲苯装置为新建装置,自2003年9月开工以来,装置热 源系统及设备在设计上存在问题,安全生产出现困难。分析了原因并制定相应对策,找出了装置安全生产最佳方 案,实现装置开汽一次成功。 关键词:偏三甲苯装1 热源系统 工艺参数 偏三甲苯 中国石油抚顺石油化工公司石化三厂7kt/a 9月19-20日,塔 102底温度由221℃下降至 偏三甲苯装置是石化三厂重组分立后第一套新建 193℃,使塔102顶偏三甲苯产品纯度由77.04% 装置,也是抚顺石油化工公司2003年 “九大开工、 下降至72.71%。第二次是由于塔102底再沸器 九大投产”重点工程项目之一。2003年8月28日 液位罐内水排不出去,使蒸汽换后冷凝水积至再 完成装置整体建设。2003年9月15日,装置正式 沸器内,造成塔102底温度明显下降,从9月20 开汽投料试车。由于装置热源系统在设计时全部 日16点开始塔102底温度由216℃降到163℃, 采用蒸汽加热,存在一些技术问题,因此在试车运 塔102顶偏三甲苯纯度继续下滑至43.98%,, 行中出现了很多问题,影响了装置的安全运行。 1.2 工艺参数不合理 装置精馏塔塔底浮筒液面计设计高度仅为 1 问题存在的部位及分类 500mm,开工生产以来,两塔底液面的建立和控 1.1精馏塔蒸汽系统(塔101、塔102) 制难度相当大,操作中液面不是达100%就是。。 1.1.1塔101底蒸汽系统 由于该装置各工艺参数及机泵是根据原料组成按 2003年9月15日开工后,由于塔101底蒸汽 正常生产时而设计的,开工初始阶段,当塔底满液 系统0.7MPa蒸汽压力不稳定,造成塔 101底温 位时,塔底泵的输送能力不够,使塔底液位越积越 度下降,产品纯度下降,延长了开工的生产时间。 高;而一旦液位下降后,很快从100%降至0,直至 0.7MPa蒸汽管网压力到本装置后已减到0.4 泵抽空,于是重新调整操作。工艺参数见表to MPa,根本达不到0.7MPa,从9月24日8点开始 从表1可看出,开工生产时,按设计80%负荷进 塔101底(拔头塔)轻组分质量分数由最好时的 行生产(进料流量波动严重),9月17日,两塔底 2.14%上升至28.24%。另外,由于0.7MPa蒸 液位在70%-80%,但18日后塔底液位经常在 汽换后热水与3.5MPa蒸汽换后热水一起并人管 100%。由于各采出线组分油均人一台冷却器冷 网,由于存在压力等级,0.7MPa蒸汽人再沸器困 却(冷却器是按正常生产设计),开工期间物流较 难、流通阻力大,使塔 101底温度提不上来,且温 大,当塔102底液位达100%时,塔102底外送量 也因此增大,造成冷后温度超高,油温60一70℃, 度波动较大,最高149℃,最低140℃。 因此,只有降低进料量,但液位下降很快,很难控 1.1.2 塔102底蒸汽系统 装置从2003年9月15-25日因蒸汽问题两 收稿日期:2006-11-090 次重新调整操作,两次都出现在塔102底再沸器

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