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N80Q+EU油管管体爆裂失效分析.pdfVIP

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石油、天然气工业

焊管 .第33卷第10期 ·2010年10月 ·l9· ●试 验 与 研 究 N80QEU油管管体爆裂失效分析 李 磊,吴金辉 ,刘文红,宋生印,王新虎 (中国石油集 团石油管工程技术研究院,西安 710065) 摘 要:对某油井N80Q级 3.02mni×5.51mmEu油管管体发生的爆裂失效事故进行了调 研,并对其爆裂失效原因进行了详细的分析。结果表明,油管理化性能符合行业标准要求。管 体爆裂失效的原因是由于油管在制造过程中,管体表面及组织内部产生大量沿晶裂纹,在应力 和显微裂纹作用下,晶界强度降低 ,外力或宏观应力的作用使裂纹沿晶界不断扩展并延伸 ,最 终形成断 口。最后建议,油管在热处理过程 中应调整淬火介质,控制淬火温度 ,避免在制造过 程中产生裂纹。 . 关键词:失效分析;沿晶裂纹;管体爆裂 中图分类号 :TE931 文献标志码 :B 文章编号 :1001—3938(2010)10—0019—04 FailureAnalysisonExplosiveCrackingofN80QEUOilPipeBody LILei,WU Jin—hui,LIU Wen—hong,SONG Sheng—yin,WANG Xin—hu (CNPCTubularGoodsResearchInstitute,Xi’an710065,China) Abstract:AN80Q4,73.02mm×5.51mmEUoilpipebodyexplosivecrackingaccidentoccurredinsomeoilwellwas investigated,thefailurereasonwasanalyzeddetailedly.Theresultsindicatedthatthephysicalandchemicalprope~ies ofoilpipewereinaccordancewithindustrystandards.ThereasonWas as follow:duringthemanufactureofoilpipe。a greatdealofintergranularcrackformedinthestructureandOHthesurfaceofpipe,ontheeffectofstressandmicroc— rack,thergainboundary strengthhadbeendecreased;Ontheeffectofexternalforceormacroscopicstress,thecrack keptonrgowing,atlastthefracturewasformed.Finally,itproposedtoadjustquenchingmedium,controlquenching temperatureduringheattreatmentcoursesoastoavoidfomr ingcracks. Keywords:failureanalysis;intergranularcrack;pipebodyburst 1 N80QEU油管爆裂现场概况 泵压 由4lMPa下降至 l8MPa,套压由5MPa上升 至24MPa,紧急停泵 。 2009年 5月 ,某油 田在压裂施工过程 中出 2009年 5月 14 日,压井后起压裂管柱,在起 现 N80Q级 4,73.02IBm ×5.51millEU油管爆 至第68根油管时发现油管管体有纵向裂 口。 裂,现场情况概述如下:施工前对井 口及地面管 线试压,压力为70MPa,试压合格 。5月 13日在 2 试验分析 3065.0~3068.0in深 度,压裂 第一层 ,加 陶粒 21.4in,破裂压力为43.9MPa,施工压力为 37.3~ 2.1 宏观描 述 63.3MPa,停

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