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石油、天然气工业
焊管 .第33卷第10期 ·2010年10月 ·l9·
●试 验 与 研 究
N80QEU油管管体爆裂失效分析
李 磊,吴金辉 ,刘文红,宋生印,王新虎
(中国石油集 团石油管工程技术研究院,西安 710065)
摘 要:对某油井N80Q级 3.02mni×5.51mmEu油管管体发生的爆裂失效事故进行了调
研,并对其爆裂失效原因进行了详细的分析。结果表明,油管理化性能符合行业标准要求。管
体爆裂失效的原因是由于油管在制造过程中,管体表面及组织内部产生大量沿晶裂纹,在应力
和显微裂纹作用下,晶界强度降低 ,外力或宏观应力的作用使裂纹沿晶界不断扩展并延伸 ,最
终形成断 口。最后建议,油管在热处理过程 中应调整淬火介质,控制淬火温度 ,避免在制造过
程中产生裂纹。 .
关键词:失效分析;沿晶裂纹;管体爆裂
中图分类号 :TE931 文献标志码 :B 文章编号 :1001—3938(2010)10—0019—04
FailureAnalysisonExplosiveCrackingofN80QEUOilPipeBody
LILei,WU Jin—hui,LIU Wen—hong,SONG Sheng—yin,WANG Xin—hu
(CNPCTubularGoodsResearchInstitute,Xi’an710065,China)
Abstract:AN80Q4,73.02mm×5.51mmEUoilpipebodyexplosivecrackingaccidentoccurredinsomeoilwellwas
investigated,thefailurereasonwasanalyzeddetailedly.Theresultsindicatedthatthephysicalandchemicalprope~ies
ofoilpipewereinaccordancewithindustrystandards.ThereasonWas as follow:duringthemanufactureofoilpipe。a
greatdealofintergranularcrackformedinthestructureandOHthesurfaceofpipe,ontheeffectofstressandmicroc—
rack,thergainboundary strengthhadbeendecreased;Ontheeffectofexternalforceormacroscopicstress,thecrack
keptonrgowing,atlastthefracturewasformed.Finally,itproposedtoadjustquenchingmedium,controlquenching
temperatureduringheattreatmentcoursesoastoavoidfomr ingcracks.
Keywords:failureanalysis;intergranularcrack;pipebodyburst
1 N80QEU油管爆裂现场概况 泵压 由4lMPa下降至 l8MPa,套压由5MPa上升
至24MPa,紧急停泵 。
2009年 5月 ,某油 田在压裂施工过程 中出 2009年 5月 14 日,压井后起压裂管柱,在起
现 N80Q级 4,73.02IBm ×5.51millEU油管爆 至第68根油管时发现油管管体有纵向裂 口。
裂,现场情况概述如下:施工前对井 口及地面管
线试压,压力为70MPa,试压合格 。5月 13日在 2 试验分析
3065.0~3068.0in深 度,压裂 第一层 ,加 陶粒
21.4in,破裂压力为43.9MPa,施工压力为 37.3~ 2.1 宏观描 述
63.3MPa,停
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