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石油地质与工程
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工业技术 Q齐IL鲁U石PE油T化RO工CH,E2M00IC7AL,35T(E1C)H:N3O6L—OG3Y8
哈尔滨气化厂低温 甲醇洗装置扩产改造分析
吴昌祥
(哈尔滨气化厂,黑龙江哈尔滨 ,154854)
摘要 通过对哈尔滨气化厂低温甲醇洗装置扩产改造方案的分析和论述,表明改造方案的处理能力和效果均优
于原设计,并能够降低投资和运行消耗,是成功的改造方案。
关键词 甲醇 改造 煤气化
中图分类号:TQ223.12 文献标识码:B 文章编号:1009—9859(2007)01—0036—03
哈尔滨气化厂低温甲醇洗装置工艺处理煤气 工况(粗煤气量为76000m /h)进行了工艺计算,
量(标准态,下同)为 58500~76000In/h,经过 并将结果与设计值进行对比。本次低温 甲醇洗装
低温 甲醇洗装置处理后 ,净煤气量为48000~ 置改造初步方案采用 RPS软件和 ASPENPLUS
51000in/h。其工艺原理是利用低温条件下甲醇 软件联合计算。原料气改造工况与原设计工况对
的优 良特性,有选择地脱除煤气 中的CO、HS、 比:CO 和 H 含量有所降低 ,而 CO含量增加,
COS和硫的有机化合物、轻烃物质、氰化物等杂 H,S含量增加,原料气除了含有轻油,增加了苯和
质。低温甲醇在高压条件下对 CO 、HS、COS有 氨气组分;原料气温度相对于设计工况升高 l2
很大的溶解度,但对煤气中的重要组分 H 、CO、 ℃,流量增加 18.5%。
CH 的溶解度却很小。另外,甲醇对 Hs的溶解
度和吸收速率比CO 大很多,利用这一特点,可 1 扩产改造方案
在同一设备中同时吸收。再生时,可利用分级减 1.1 改造原 因
压的方法分别再生。CO 首先被解析出来 ,HS 对现有的低温 甲醇洗装置进行扩产改造后 ,
最后解析出来。因此,可以分别获得高浓度的 本装置需要处理粗煤气的量单系列为8000H1/
HS和CO。由于在现有的条件下后序工段 甲醇 h,相对于设计工况提高了18%(原设计原料气负
装置需要扩建,为了将粗煤气的处理能力提高至 荷为76000In/h,但生产能力只能达到675000
79500~85000m /h,而吸收塔洗涤 甲醇循环量 In/h)。根据RPS软件计算的各塔 内分布数据,
不再提高,且又能满足煤气的工艺指标。根据工 对多功能吸收塔进行了液体力学计算。由计算结
厂扩产前对装置的实际标定 (见表 1),现有工艺 果可以看出,预洗涤塔、脱硫塔 、CO 洗涤塔的塔
条件 已不能满足扩产需要,因而需要对装置进行 径均为2400mm,可满足 目前生产要求。根据气
改造。 相量计算,预洗涤塔塔径为 1.3In,脱硫塔计算塔
径为 1.8In,CO 洗涤塔计算塔径为 1.71In。说
表 1 低温甲醇洗装置实际标定的部分数据 明只增加气量不增加液量则3个塔均有较大裕
度。如果增加液量则脱硫塔、CO 洗涤塔的扩产
能力有限,例如设计工况下CO洗涤塔塔降液管
收稿 日期 :2006—09—15;修回日期:2oo7—01—18。
注:数据的标定是在净煤气48g(00m’/h的条件下进行的。 作者简介:吴昌祥(1967一),男,毕业于哈尔滨工业大学,高
级工程
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