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2006_6_复吹转炉工艺技术在太钢的应用及优化.pdf
詹@@@年第@期总第c0 期
复吹转炉工艺技术在太钢的应用及优化
王彦平 王建昌 (太原钢铁(集团)有限公司,030003)
[摘要] 太钢第二炼钢厂进行长寿复吹转炉改造后 ,通过复吹技术的应用和优化,复吹转炉保持了良好的冶金效果,碳氧
反应接近平衡,具有良好的脱磷、脱硫能力,实现了低氩复吹工艺,取得了良好的效果。
关键词 转炉 复吹 炉渣 搅拌 温度 工艺 优化
1 前言 3.1 复吹转炉碳氧积
由于顶底复吹转炉综合了顶吹转炉反应速度快、 在复吹转炉冶炼过程中.由于底吹气体对熔池的
底吹转炉吹炼平稳的优点,基本避免了顶吹转炉易喷 搅拌作用,使得复吹钢一渣反应好,吹炼过程平稳,不
溅、底吹转炉不宜化渣的缺点.目前世界上已有上百 易发生喷溅.吹炼终点碳氧浓度积更接近平衡值。在
家转炉钢厂采用了该项技术。随着冶炼过程底吹透气 复吹转炉炉龄为 3000炉和 8500炉时。在 Q235一A、
元件维护技术研究的不断进步,转炉炉龄和底吹透气 T510L、45号等钢种进行了终点碳同溶解氧的关系及
元件同步的问题得到了很好的解决。太钢第二炼钢厂 终点碳同碳氧积的关系测定,结果表明:当炉龄为
咖 啪 鲫 伽 瑚 。
有 3座转炉,其中2、3转炉冶炼碳钢,公称容量为80 3000炉时,在终点碳含量为0.079%,温度为 1678℃
t。为充分利用顶底复合吹炼转炉工艺的冶金特性.更 的条件下.碳氧浓度积为0.00276:当炉龄为8500炉
好地发挥特钢的优势,提高转炉钢的质量,2004年 11 时,在终点碳含量为0.063%,温度为 1664%的条件
月太钢将第二炼钢厂的2、3顶吹氧气改造为顶底复 下,碳氧浓度积为0.00278。测定结果表明:随着炉龄
合吹炼转炉。通过近2年的生产实践,2、3复吹改造 的增加,终点碳氧浓度积变化不大,复吹效果并未减
达到预期效果。 弱如图2、图3。随着终点碳含量的降低.复吹转炉熔
2 顶底复吹转炉底吹结构简介 池搅拌较顶吹强。碳氧浓度积更接近平衡值.复吹效
本次改造底吹元件是引进钢铁研究总院专利产 果更加明显。
品,长寿型双环缝式底吹供气元件。环缝式底吹供气
元件由3层不锈钢无缝钢管组成.最外层直径为~22
mm。每炉座为4个底吹供气元件。每个底吹供气元件
的气量可以通过计算机单独检测与控制。底吹供气元 皿Ⅲl{
缸
件布置在炉底以0.45D(D为炉底直径)为半径的同心
圆上,并与耳轴连线成 30。夹角,与耳轴连线成对称布
置,如图1所示。底吹系统供气气源为N或Ar。供气
过程中可进行氮氩切换,以满足不同钢种对氮含量的 O.0o O.O2 O.O4 O.O6 O.O8 O.1O O.12 O.14 O.16 O.18
终点碳 /%
要求。 图2 终点碳与氧含量关系图(炉龄:3000炉)
宝
皿圜1
抽
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0_25
图 1 底吹供气元件 的布置方式 终点碳
3
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