国产135 MW 汽轮机高压缸排汽参数偏高原因分析及处理.pdf

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国产135MW汽轮机 高压缸排汽参数偏高原因分析及处理 周宝山1,朱哮水1,高伟忠1,施延洲2 1.国电宿迁热电有限责任公司,江苏宿迁 233803 2.西安热工研究院有限公司,陕西西安 710032 [摘 要] 国电宿迁热电有限公司2×135MW机组投产后,汽轮机运行高压缸排汽(高排)压力和温 度远高于设计值。通过大修前诊断试验分析及大修检查,找出了造成汽轮机高排压力和 温度偏高的原因。对此,经过大修处理,汽轮机高排压力约下降0.13MPa,温度约下降14 ℃,汽轮机效率明显提高。 [关键词]135Mw机组;汽轮机大修;性能试验;高排参数 [中图分类号]TK267 [文献标识码]B [文章编号]1002—3364(2007)12—0062一03 国电宿迁热电有限公司2×135Mw机组N135— 1 13.24/535/535型超高压、一次中间再热、双缸、两排 大修时检查出的缺陷及处理 汽、凝汽式汽轮机,自2005年z月和2005年6月分别 投产后,额定负荷时高排压力和温度均与设计值偏差 根据1号机组大修前的性能试验初步诊断分析认为 较大。为此,对比机组大修前后的热力性能状况,委托 汽轮机内部存在较大的漏汽,这是引起缸效率下降及高 西安热工研究院有限公司苏州分公司于2005年8月排压力和温度偏高的主要原因。1、2号汽轮机组分别于 16Et至8月24日对1号汽轮机组进行了大修前性能 诊断试验。 11日进行了大修,对汽轮机通流部分、缸体结合面和热力 试验结果为:在135MW负荷时,高排压力和温 系统等处漏汽情况进行了全面的检查和修复。 MPa和338.9℃,比设计值分别高出 度分别为2.84 缸体的内漏与汽轮机本体结构设计和安装工艺等因 0.26 MPa和21.7℃;实测高中压缸效率分别为 素有关。根据制造厂设计图纸和大修前的性能试验数 76.36%和9L03%,比设计值约低4.7和1.9个百分 据,分析了主要可能存在的内漏之处,检查出的缸体内漏 点,考虑到高、中压缸间轴封漏汽量比设计值大得多, 点如下。 中压缸真实的效率将更低;在负荷lOOMW时,实测 (1)汽轮机进汽口密封处漏汽。1号机组高压进 高中压缸效率分别为74.16%、91.22%;在负荷80 汽插管左右各有一段密封环卡涩未膨胀开,导致漏汽 MW时,实测高中压缸效率分别为66.31%和 直接漏人内外缸夹层而进入一段抽汽;中压进汽短管 89.86%。 左侧第1、4段和右侧第2段密封环卡涩未膨胀开。大 1号机组大修前性能试验结果表明,机组运行参 修时对它们进行研磨、清理后装复。 数已严重偏离设计值,影响了机组的安全经济运行,为 (2)通流部分径向汽封间隙过大。通流部分径向间 此,决定在机组运行一年后的检查性大修中分别对1 隙过大会导致级间蒸汽短路和各级实际出力下降,同时 号、2号汽轮机组进行检查处理。 短路蒸汽对下级主汽流产生额外的扰动,使级效率下降。 l号机组通流部分径向汽封问隙比设计值大一倍以上,大 万方数据 修时通过更换高、中压径向汽封片安装间隙调整至设计 数偏高原因,1号机组大修结束后,从4月3日到4月 值;2号机组通流部分径

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