土库曼斯坦酸性气田恢复产能工程关键技术.pdf

土库曼斯坦酸性气田恢复产能工程关键技术.pdf

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
土库曼斯坦酸性气田恢复产能工程关键技术.pdf

天然气工业 2009年9月 土库曼斯坦酸性气田恢复产能工程关键技术* 邹洪岚1 汪绪刚1 康健利2 朱怀顺3 王青华2 3.中国科学院渗流流体力学研究所 1.中国石油勘探开发研究院廊坊分院2.中国石油(土库曼斯坦)阿姆河天然气公司 邹洪岚等.土库曼斯坦酸性气田恢复产能工程关键技术.天然气工业,2009,29(9):94—96. 摘 要 土库曼斯坦Sa气田是一个高含HzS与C0z的底水块状碳酸盐岩气田,恢复利用老井产能是第一期 产能建设目标的重要保证。该气藏老井封存时间长达13a,修井采气面临井筒腐蚀评价、重新完井、腐蚀与防治、 水合物预测等难题,存在较大的技术难度和安全风险。在对33口老井的采气工程进行了分析和评估的基础上,采 用MIT/MTT井筒腐蚀评价和生产系统节点分析等方法,针对气田的储层特点和修井采气工程技术的难点,形成 了高含硫气田恢复产能工程关键技术,主要包括老井修复与测试配套技术、生产系统优化技术、Hzs与C02的腐蚀 与防治技术以及酸性气田高效酸化解堵技术。在巳修复的9口井中恢复年产能12×108m3,修复26口井预计恢复 年产能(25~30)X108m3,26口老井修复利用至少可节约钻井直接投资8000万美元以上。 关键词 土库曼斯坦 高含硫气田 采气工程 老井 修井 酸化 生产能力 恢复 DOI:10.3787/j.issn.1000—0976.2009.09.026 期、稳定生产的要求难度大。 1 Sa气田储层特征及生产概况 修井测试技术对策如下:①对老井进行系统全 Sa气田是土库曼斯坦阿姆河右岸区块最大的整 面的采气工程评估,对老井存在的问题进行分类,现 装碳酸盐岩气田,储层为上侏罗统,埋深为2303~场采用逐级试压和MIT/MTT测井技术进行井筒 2533 m,平均孔隙度5.74%,渗透率为53×10_3~腐蚀评价;②老井修复重新完井要重点考虑HzS和 MPa,压 155×10~“m2。气田原始地层压力26.77CO。的腐蚀控制,并通过环空定期注入缓蚀剂防腐 力系数1.1MPa/100m,原始地层温度102℃。储以保证生产安全;③老井修复完成后实施酸化,大幅 层非均质性严重,天然气中甲烷含量为89.9%,H。S度地提高气井产量;④为防止老套管变形和冲蚀破 和COz摩尔含量分别为2.988%和3.588%。该气坏,建议控制生产压差,产量控制在30×104~50× 104 田于1986年12月投入开发,实际生产井26口,m3/d范围内,以尽量延长老井再利用期限;⑤进 1993年4月气田全部停产封存。 行天然气中水合物形成情况预测,根据预测结果和 产生的情况提出相应对策。 2老井修复与采气工程技术难点 l · 3老井修井与测试配套技术 老井修复和采气工程技术难度和安全风险很 大,表现在:①气藏高含H:S和CO。,修井采气工程3.1 老井采气工程分析及评价技术 面临重新完井、腐蚀与防护、排水采气、水合物防治 对33口老井的采气工程技术进行了系统地分 等技术难题,对修井测试、采气工艺、增产措施等提 析和评估,包括老井的油管情况、采气井口、生产套 出了很高的要求;②长期生产6~7a和封存13a使 管、防腐工艺以及测试产能。存在的主要问题如下: 气井井口及井下管柱腐蚀严重,井筒质量难以准确 多数井气侵、气窜;管柱和井口长期遭受腐蚀;30% 判断,修井测试面临大量的技术难题,如套管变型、 的油管腐蚀严重,不能再使用;油管断脱和破漏;封 油管断脱、封隔器的打捞问题等;③修复后的老井生 隔器以上套管变形(错断);管柱与封隔器脱离;管柱 产存在套管变形

文档评论(0)

rewfdgd + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档