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土库曼斯坦酸性气田恢复产能工程关键技术.pdf
天然气工业 2009年9月
土库曼斯坦酸性气田恢复产能工程关键技术*
邹洪岚1 汪绪刚1 康健利2 朱怀顺3 王青华2
3.中国科学院渗流流体力学研究所
1.中国石油勘探开发研究院廊坊分院2.中国石油(土库曼斯坦)阿姆河天然气公司
邹洪岚等.土库曼斯坦酸性气田恢复产能工程关键技术.天然气工业,2009,29(9):94—96.
摘 要 土库曼斯坦Sa气田是一个高含HzS与C0z的底水块状碳酸盐岩气田,恢复利用老井产能是第一期
产能建设目标的重要保证。该气藏老井封存时间长达13a,修井采气面临井筒腐蚀评价、重新完井、腐蚀与防治、
水合物预测等难题,存在较大的技术难度和安全风险。在对33口老井的采气工程进行了分析和评估的基础上,采
用MIT/MTT井筒腐蚀评价和生产系统节点分析等方法,针对气田的储层特点和修井采气工程技术的难点,形成
了高含硫气田恢复产能工程关键技术,主要包括老井修复与测试配套技术、生产系统优化技术、Hzs与C02的腐蚀
与防治技术以及酸性气田高效酸化解堵技术。在巳修复的9口井中恢复年产能12×108m3,修复26口井预计恢复
年产能(25~30)X108m3,26口老井修复利用至少可节约钻井直接投资8000万美元以上。
关键词 土库曼斯坦 高含硫气田 采气工程 老井 修井 酸化 生产能力 恢复
DOI:10.3787/j.issn.1000—0976.2009.09.026
期、稳定生产的要求难度大。
1 Sa气田储层特征及生产概况
修井测试技术对策如下:①对老井进行系统全
Sa气田是土库曼斯坦阿姆河右岸区块最大的整 面的采气工程评估,对老井存在的问题进行分类,现
装碳酸盐岩气田,储层为上侏罗统,埋深为2303~场采用逐级试压和MIT/MTT测井技术进行井筒
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m,平均孔隙度5.74%,渗透率为53×10_3~腐蚀评价;②老井修复重新完井要重点考虑HzS和
MPa,压
155×10~“m2。气田原始地层压力26.77CO。的腐蚀控制,并通过环空定期注入缓蚀剂防腐
力系数1.1MPa/100m,原始地层温度102℃。储以保证生产安全;③老井修复完成后实施酸化,大幅
层非均质性严重,天然气中甲烷含量为89.9%,H。S度地提高气井产量;④为防止老套管变形和冲蚀破
和COz摩尔含量分别为2.988%和3.588%。该气坏,建议控制生产压差,产量控制在30×104~50×
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田于1986年12月投入开发,实际生产井26口,m3/d范围内,以尽量延长老井再利用期限;⑤进
1993年4月气田全部停产封存。 行天然气中水合物形成情况预测,根据预测结果和
产生的情况提出相应对策。
2老井修复与采气工程技术难点
l · 3老井修井与测试配套技术
老井修复和采气工程技术难度和安全风险很
大,表现在:①气藏高含H:S和CO。,修井采气工程3.1 老井采气工程分析及评价技术
面临重新完井、腐蚀与防护、排水采气、水合物防治 对33口老井的采气工程技术进行了系统地分
等技术难题,对修井测试、采气工艺、增产措施等提 析和评估,包括老井的油管情况、采气井口、生产套
出了很高的要求;②长期生产6~7a和封存13a使 管、防腐工艺以及测试产能。存在的主要问题如下:
气井井口及井下管柱腐蚀严重,井筒质量难以准确 多数井气侵、气窜;管柱和井口长期遭受腐蚀;30%
判断,修井测试面临大量的技术难题,如套管变型、 的油管腐蚀严重,不能再使用;油管断脱和破漏;封
油管断脱、封隔器的打捞问题等;③修复后的老井生 隔器以上套管变形(错断);管柱与封隔器脱离;管柱
产存在套管变形
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