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C534J立式车床主电动机传动机构的改进.pdf
C534J立式车床主电动机传动机构的改进
辽宁省辽中县辽河化工厂 (110200)王敏
1.问题的提出 在机床大修时进行基础的修复,利用光学仪器将三者安
许多厂家经常使用的3.4m双柱式立车,型号 装在同一轴心线上,才能保证此机构的正常工作。
C534J其主传动机构动力源是55kW的电动机,它通过2.问题的解决
联轴器经传动轴将动力传给变速箱。其结构如图1所 首先我们将原结构左端的螺旋弹簧联轴器改为目前
示,电动机轴1通过螺旋弹簧联轴器2,将动力传给有 立式车床较为常用的弹性柱销联轴器(如图2)。螺旋弹
固定支承座的传动轴3,然后再经过刚性联轴器5,传 簧联轴器同时参加传递转矩的弹簧只有一半,故利用率
给变速箱6,这种结构要求电动机输出轴中心、传动轴 不高,承载能力低。因此采用刚性较高、承载能力高、
固定支承座孔中心、变速箱高速轴中心三者必须位于同 传递功率较大的弹性柱销联轴器,效果更好。
~轴心线上,保证同轴才能正常传递转矩。如果三者不 孰 ;:::晶,
同轴线,转动机构不平衡,由于惯性力的影响,出现支 莲
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承力的增大和波动,严重时损坏轴承,降低效率,产生 }专一掣 口==z=!_固L
噪声,使基础发生振动或共振,甚至使螺旋弹簧联轴器 髦掣 柱
配合面产生压馈失效,弹簧发生扭曲、断裂,传动轴两
端的键槽发生滚键和撕裂现象,以致无法维持此机构的 图2改后的传动机构
正常工作。 其次将传动轴两端单键联接传动方式改为双键对称
1 ’ ’ 4 S 联接的传动方式,使传动轴两侧对称传递转矩,提高其
传动的稳定性。
再次将与立柱联接的活动轴支承座去除,减少中问
环节,将电动机右移至立柱支承座处,缩短传动轴1/3
长度,外径增加5ram,提高了传动轴的刚性,用双键
刚性联轴器与变速箱1轴联接,最后在电动机联轴器
图I原传动机构
左端圆周面上焊接一个导向套,将两半联轴器固定在
1.电动机轴2.螺旋弹簧联轴器3.传动轴
同一轴线上(两半联轴器径向定位),保证二者同轴转
4.活动轴支承座5.刚性联轴器6.变速箱轴
这种机床若投入生产使用年久,长期的振动会使基 动。
础下沉,两立柱发生整体位移(下沉和倾斜),从而导 3.效果
致传动轴支承座孔中心发生下移(因支承座安装在立柱 将C534J立式车床主电动机传动机构改为目前应用
侧面上),以致产生三者不同轴线。随着此种设备使用 的结构后,至今已使用一年半之久,没有发生一次因机
年限的增加,发生此种现象越来越频繁,甚至导致不到 构产生的故障,故而认为改进是成功的,即满足了生产
两个月就更换一根传动轴,不到一年就更换一对联轴器 的急需,又降低了维修成本和机修工的劳动强度。因此
的结果。而且此种联轴器市场上很难购买,既严重影响 把这种方法介绍给同行,如该种设备遇有同类问题,不
生产,又给机修工增加了很多工作量。此机构全部安装 妨采用这种方法解决,效果很好。《黔
在地坑内,维修极不方便。要彻底解决这一问题,必须
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