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DEH及EH系统常见故障的原因分析及解决办法
顾正皓
汽轮机DEH 纯电调控制系统在长期运行过程中出现故障时,如何及时、正确地
进行处理,对于整台机组的安全可靠运行是非常重要的。作为检修、维护工程技术
人员,在处理这些问题前,必须首先判断设备的故障点,了解设备出现故障的具体
部件、严重程度及处理过程中必须遵循的方法,同时必须充分认识到故障的复杂性
以及如果违反检修规程和技术要求可能产生的严重后果。只有这样,才能准确、快
速地做好设备故障的处理工作。下面的内容主要来自于公开发表的文献,经整理而
得,供从事DEH运行及维护的技术人员参考。
一.调节系统摆动
1.1 现象
现象1:DEH控制系统在运行中,发现汽轮机转速很难控制在3 000 r/min,大概有
±25 r/min的转速波动,造成并网困难。
现象2:主汽阀和调节汽阀开度不稳定,调节汽阀开度波动大且摆动频繁。如某台135
MW机组带100 MW运行,出现高压调节汽阀波动频繁、主汽压力波动大.运行人员将
协调控制方式改为DEH控制方式.投人功率反馈回路。约10 s后高调门出现较大范围
的波动,功率出现振荡、摆动现象,运行人员立即退出功率反馈回路。负荷在约30 s
内降到60 MW,导致主汽压力急剧上升。锅炉安全阀动作。
1.2 原因分析
产生调节系统摆动的原因很多。但比较典型的几个原因如下。
(1)热工信号问题。当二支位移传感器发生干扰或DEH各控制柜及端子柜内屏蔽接地
线不好,电源地CG和信号地SG没有分开,造成VCC卡输出信号含有交流分量。当伺服
阀信号电缆有某点接地时均会发生油动机摆动现象。
(2)伺服阀故障。伺服阀即电液转换器,作用是将DEH控制系统输出的电信号转换成
液压信号,控制油动机行程,从而达到控制调门开度的目的。而一旦某个伺服阀故
障(通常是因为油质欠佳造成伺服阀机械部分卡涩),其对应的调门将不能正常响应
DEH控制系统的输出指令,从而引起调速系统工作不正常。伺服阀故障现象比较常见,
轻则引起调节系统摆动,重则造成停机或机组不能正常启动。伺服阀故障的主要原
因是油质不好,有渣滓等沉淀物存在,造成油质不合格,使伺服阀堵塞。
(3)阀门突跳引起的输出指令变化。当某一阀门工作在一个特定的工作点时,由于蒸
汽力的作用,使主阀由门杆的下死点突然跳到门杆的上死点,造成流量增大。根据
功率反馈,DEH发出指令关小该阀门,在阀门关小的过程中,同样在蒸汽力的作用下,
主阀又由门杆的上死点突然跳到阀杆的下死点,造成流量减小,DEH又发出开大该阀
门指令。如此反复,造成油动机摆动。
(4)油动机与阀门连接处松动,如连接的螺纹磨损,油动机与阀门的动作不一致,
阀门具有一定的自由行程,但阀门开至某一中间位置,由于蒸汽力的左右,阀门开
始晃动。
(5)位移传感器LVDT故障,反馈信号失真,主要表现在插头松动、脱落,LVDT线圈
开路或短路;
(6)伺服阀指令线松动,导致伺服阀频繁动作;
(7)调速汽门重叠度设置不合理;
(8)阀门控制VCC卡内部的两路LVDT频率接近,造成振荡;
(9) VCC卡内部的增益设置不合理。
1.3 解决方法
对于热工信号问题造成的调节系统摆动,解决的办法是将所有现场信号进行屏
蔽,信号地线均接到信号地SG,并与电源地CG分开。另外一种原因就是VCC卡故障。
如某台135 MW机组GV3调门运行中发现有小幅摆动,经检查发现VCC卡中LVDT变送器
外壳与电路板之间存在短路现象,于是在VCC卡中LVDT变送器外壳与电路板上加装上
隔离片,消除了VCC卡中的线路短路,解决了调节系统摆动问题。
对于油质问题引起的调节系统摆动,解决的方法是加强滤油、保证油质,特别
要注意EH油系统检修后的油循环,在油质合格前将伺服阀旁路,不让油流过伺服阀,
油质合格后,再将伺服阀投入,可有效地防止伺服阀“大面积”堵塞。
2.某厂高压调门抖动
在正常单阀运行条件下,GV2高压调节汽门大幅波动,而其它3个高压调门没有
波动。这种波动是随机出现的。GV2高压调节汽门先是小幅摆动,然后突然大幅波动,
此后摆动幅度逐渐减小直至消失。分析后认为GV 高压调节汽门摆动的原因在于阀位
位移反馈信号出现问题。即在正常运行时条件下机组振动相对较大,而位移传感器
固定在机组操纵座上。随着机组振动,位移传感器引出到航空插头处的焊点可能出
现虚焊或松动现象,则当焊点振开时GV#2高压调节汽门的位移反馈信号消失。而
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