复合孔微型阀高效塔盘在PTA装置溶剂脱水塔改造中的应用.pdf

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炼油技术与工程 2005年8月 PETROLEUMREFINERYENGINEERING 第35卷第8期 复合孔微型阀高效塔盘在 PTA装置溶剂脱水塔改造中的应用 高国正周建欣 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司(河南省洛阳市471012) 摘要:介绍了新型复合孔微型阀高效塔乙盘的结构及分离性能。针对洛阳分公司精对苯二甲酸(PTA)装置扩 能改造后,氧化单元溶剂脱水塔存在塔盘效率偏低、塔压力降过高、塔顶乙酸含量严重超标等现象,从乙酸和水物 系性质出发,分析了溶剂脱水塔存在的问题。应用复合孔微型阀高效塔盘改造溶剂脱水塔后取得明显效果,塔顶 乙酸质量分数由改造前的5.2%下降到0.75%,极大地降低了乙酸消耗。 关键词:PTA装置溶剂脱水塔高效塔盘 l问题的提出 别经历一次和二次改造,其相应的操作参数也进 洛阳分公司精对苯二甲酸(PTA)装置设计生行了相应的调整(见表1)。 产能力为225 kt/a,于2000年8月开车一次成 表1溶剂脱水塔的状况 功,并通过了装置性能考核。为充分发挥装置经 项目 扩能前一次改造二次改造 济效益,2003年6月对PTA装置进行了扩能改 造,使PTA的产量由225kt/a增加至325kt/a。 PTA是以乙酸为溶剂,在乙酸钴、乙酸锰催化 剂以及氢溴酸助催化剂的作用下,由对二甲苯 (PX)经过一系列氧化反应而得到。乙酸溶剂不 仅可以使氧化反应在接近于理想情况下进行,而 且易于从反应产物中回收催化剂和未反应的原 料,降低生产成本。PX氧化成PTA的过程中会 产生大量的水,使乙酸溶剂的水含量上升,这将影 响氧化反应的进行,产生过多的副产物,甚至可能 终止氧化反应。为控制反应选择性,工艺上从反 应单元抽出几股含乙酸溶剂的物料,使之进入溶 由表1可知,第一次扩能后溶剂脱水塔的处 剂脱水塔,经过精馏脱除水分得到含乙酸95%左 理量增加了35%左右,全塔压力降增加较大,由 右的溶剂返回反应单元。与PTA装置扩能相同 于受到分馏塔塔盘分离能力的限制,尽管回流比 步,在扩能改造中对溶剂脱水塔进行了改造,但效 已经增加到了3.85,塔顶乙酸含量仍然增加了两 果不太理想,塔顶乙酸质量分数在1.2%一 倍以上,造成了乙酸消耗的增加。第二次改造不 2.2%。为此,2004年4月对该塔进行了第二次 但降低了溶剂脱水塔的处理能力,而且恶化了分 改造,但改造后塔顶乙酸质量分数进一步升高到 馏塔的操作状况,使塔顶乙酸质量分数增高到了 了5.2%左右,不仅造成巨大的浪费,而且给装置 5.2%,塔底的水质量分数增加到了8%左右,不 的安稳运行带来了重大隐患,所以必须解决溶剂 脱水塔塔顶乙酸含量超高的问题。 收稿日期:2005-03—22。 溶剂回收系统是PTA装置氧化单元的重要 作者简介:高国正,高级工程师,从事石油化工的生产管理工 组成部分。PTA装置经过扩能后,溶剂脱水塔分 作,电话:(0379 万方数据 炼油技术与工程 2005年第35卷 但造成了生产负荷的下降,而且加剧了塔顶设备

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