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变频调速技术在出渣胶带机上的应用.pdf

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。依靠科技进步促进神华持续快速协调发展 煤炭开采 变频调速技术在出渣胶带机上的应用 李凯郭文建 (神华集团准格尔能源公司黑岱沟实业公司,内蒙古 呼和浩特010300) 摘要针对黑岱沟实业公司锅炉房(选煤)出渣胶带机的运行特点,采用先进的变频技术 和计算机控制技术,实现胶带机转速随锅炉运行台数的不同而变化,有利于节约电能和降低 设备磨损。论文就此项工作所涉及的技术方案与改造效果进行研究。 关键词锅炉胶带机变频调速改造 1前言 1.1问题的提出 渣胶带机承担了整个锅炉房的5台锅炉的出渣任务。各台锅炉排出的炉渣,经出渣刮板机输送至该出 渣胶带机,再由出渣胶带机运送至矸石缓冲仓。出渣胶带机主要技术参数如下: 长度 150m 胶带宽度800ram 胶带速率lm/s 电动机功率 18.5kW 锅炉房供暖期间,该设备长达。180天连续工作。由于季节、昼夜、室外温度的差异,锅炉运行台 数和排渣量不同。但不论出渣多少,胶带机均以恒定速度运转,很多时间出渣量远远低于设计能力。 从而造成设备无畏的磨损和电能的消耗,同时还增大了运行与维护的成本。 1.2技术改造的思路 谈到胶带机的调速与控制,很容易联想到以运送物料多少为调速依据的单一模式。一次信号由运 送物料的重量或体积给定,信号采集就会变得十分复杂,如胶带称重或体积测定。若以锅炉运行的台 数为调速依据,问题就简单了许多。胶带机转速随锅炉运行台数的不同而变化,锅炉运行台数越多, 胶带机速度就越快;反之,锅炉运行台数越少,胶带机速度就越慢。有利于节约电能和降低设备磨 损。为减少不必要的投入和复杂的设备,采用了目前先进的变频技术和计算机控制技术,选用 SIEMENSMM440变频器和SIEMENSS7—200可编程控制器(PLC),并根据实际需求编写了运行 程序。 该装置还应具有工频变频切换、启动响铃、现场启停、拉绳急停、状态显示、频率显示等功能。 2技术方案 出渣胶带机变频技术改造采用先进的交流变频调速技术,根据各台锅炉运行与否和预先编制的运 行程序,从5台锅炉的配电柜中引出有代表性的锅炉运行信号,经变频控制柜进行信号转换,再将此 ——417·--—— 口,使用USS协议连接,使变频器输出多档变频电流,胶带机电动滚筒则以不同的转速运行。从而 实现了胶带机速度随锅炉启动台数的多少而变化,达到节电和延长设备寿命的目的。同时还增设了除 尘排灰档,在胶带机机头或机尾均可控制。见图1工作原理框图。 l::二二:=I —} —}囤矍 —} ———一出渣圭带机 —丑 卤囱 l 图1 出渣胶带机工作原理框图 2.1信号采集部分 1)锅炉运行信号:各台锅炉在运行之前,必须先启动各自的出渣刮板机,将该信号作为锅炉运 行的标志信号是可行的。再将各台锅炉出渣刮板机运行的主回路电流信号,经中间继电器转换为开关 信号。当某台锅炉运行时,就会有交流220V电流通过相应的中间继电器,使另一中间继电器吸合, 此时有直流24信号输入PLC。 2)除尘排灰信号:在胶带机机头或机尾按动“除尘”按钮,当操作人员按动该按钮,使中间继 电器吸合,有直流24V信号输入PLC,来实现此功能。 2.2 PLC部分 就逻辑顺序而言,各台锅炉运行与否,并不是简单的运行台数相加,而是组合关系,共有26= “种方式。如此复杂逻辑关系,很难用传统的继电器电路完成。因此,采用当前先进的可编程控制 器(PLC)。 在PLC内已输入预先编写的程序,该程序即可实现自动变频与控制。其频率设定依据如下: 1)锅炉运行状态。只要有一台锅炉运行,则

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